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目前,国内一般细长轴(2—3m)的热处理变形量要求不大于0.03~0.05mm,按传统制造工艺是很难达到这个要求。经过对传统制造工艺流程和工艺进行改进和完善,使长轴最终氮化处理的变形量达到国内同行业先进水平。 1、38CrMoAl长轴传统工艺流程和热处理工艺 热处理氮化要求: . R' G0 f4 L! w# }+ E7 \* D
a.硬度HV≥850,渗透度深度大于0.50mm,脆性级别1~2级;
/ J7 y* O; T, t- W1 i) u- G$ T b.全长变形量≤0.05mm。 1 E( a6 p, w5 T- X& P; [
在38CrMoAl长轴投产初期,仍按传统制造工艺流程拟定了工艺路线和热处理工艺。
' G4 [7 P8 X, A) F/ h9 n3 n# E8 v* V 工艺路线如下: 2 S' k; L- b+ v# ~0 ^
锻坯一退火一调质一粗车—稳定回火—粗车一精车一铣健槽一粗磨一氮化一精磨成活.
: U) E* u6 m: G1 V; |. `( }. R 热处理采用二段氮化工艺。
4 O& I9 n1 i, d8 ] 氮化后按GB/T43401—1999标准和GB/T9451—88标准检验,其结果如下:
% e, U) A* S% }% V% M) p8 x0 `- l a.维氏硬度:表面:HV945;距表面0.05mm:HVl910;距表面0.60mm:HV348;中心硬度:HV294。 3 B) T2 Y& A6 Z5 ^* B6 N% Z% b
b.脆性级别测定用维氏负荷硬度计HV5000g,脆性级别为2级;
; G" e" D7 J9 N' b' l+ n; [ c.检测轴全长变形量为3~4mm。 8 ]+ E: d* Q' e
分析氮化后产生严重变形的原因,主要是加工工艺流程的工序安排采用传统方法是不合理的,其热处理工艺也有改进的余地。 2、改进工艺流程的工序和热处理工艺 , T, @$ e: E" S- I# ^% }
针对上述情况,查阅许多有关资料,长轴的制造工序和热处理工艺作了合理的设计,制订了新的工艺流程方案和热处理工艺措施。
; ]$ _8 D, l* [ 在工序方面增加了稳定回火和加工键槽后配制假键,并对热处理氮化工艺作了一定的修改,由原来氮化炉炉冷至150℃出炉,改为炉冷至室温出炉。 $ @- k9 p/ A$ p0 I7 v$ o
改进后的加工工序如下: 2 d; O- Q4 u& T! ?( O# l0 ]
锻坯一退火一调质一粗车一稳定回火一精车(Ⅰ)一铣键槽—稳定回火一精车(Ⅱ)一粗磨一配制假键一氮化一精磨成活
( _. N" q# D- b1 S7 f, ~0 _ 氮化后按GB/T43401-1999和GB/T9451—88检验,其结果如下: ; }! O& b) S: |; Q
a.维氏硬度:表面:HV981;距表面0.05mm:HV938;距表面0.60mm:HV346;中心硬度HVl50g-292。 % k! c: z1 ~/ \; ^, b
b.脆性级别测定用维氏负荷硬度计HV5000g,脆性级别为Ⅰ级;
+ x9 w# J% v) K. Z7 V* ~1 e c. 检测轴全长变形量为0.02~0.03mm。 3、结束语 & Q2 p4 W/ \" [3 t- D5 s
在38CrMoAl长轴氮化处理工中,通过不断总结经验,制订出合理的工艺规程,并对工艺的实施严格控制,最终将氮化处理过程中的变形量控制在国内同行业先进水平。 |
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