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[求助] 零件断裂失效分析

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发表于 2007-12-11 15:43:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: LAN

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该零件为中碳铸钢件,零件壁厚50毫米,调质状态,使用过程中贯穿断裂,检查用户使用、零件装配、外观、尺寸等数据均合格,于是将零件切割,观察断口表面如图所示,我们的结论:1、有铸造空洞类缺陷;2、有非金属夹杂。我们还要进一步检查,请坛内高手指正:1、我们的初步结论是否正确;2、采用什么国家标准检查什么项目;3、其他的注意事项。
断裂的一面.jpg
断裂的另一面.jpg
s-DSC02673.jpg
s-DSC02682.jpg
s-DSC02680.jpg
20倍宏观照片.jpg
发表于 2007-12-11 16:25:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波

回复 1# 的帖子

看2680图片,材料内部有夹杂,建议打一下成分,检验标准可以参考GB/T  1979-2001结构钢低倍组织缺陷评级图。建议检查一下是否对入货材料有品质要求,否则很难索赔。

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参与人数 1三维币 +3 收起 理由
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发表于 2007-12-11 18:44:55 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
从断口看是脆性断裂,夹杂严重,还有气孔,我建议给出横向和纵向的金相照片,以便进一步确认.

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参与人数 1三维币 +2 收起 理由
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发表于 2007-12-11 21:41:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
分析的结果非常正确!如果用户使用、零件装配、外观、尺寸等数据均合格,就是楼主分析的原因所在!
发表于 2007-12-13 12:33:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
1.分析基本没有问题'; e0 \  E+ y! C+ U4 _5 A
2.2楼分析有道理,很明显,是材料夹渣引起+ Z2 i0 n; K% H9 y/ N& X: f2 a8 a
3.使用的材料进厂检查不严谨,材料供应商选择可能有问题% H5 N6 M$ V9 A$ c4 {, p) c) U
4.查问题,从源头开始

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参与人数 1三维币 +3 收起 理由
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发表于 2007-12-13 23:17:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
这不是夹杂的问题,而是夹渣的问题,类型是不一样的.: \, n+ p6 @3 ?
夹杂是指在冶炼过程中,钢材纯度不高,含有氧化铝,硅酸盐,硫化物及其它氧化物,一般肉眼或目视观察不到,通常在100倍下观察.夹杂不属于钢材的缺陷;1 N1 N8 r* p, O/ U: q
而夹渣是指在冶炼浇铸成型时,钢渣在锭口聚集,后续加工未去除彻底,而形成夹渣等缺陷.
  q" N( V4 x# @0 p" z3 H, b而楼主此例,实为在铸造过程中,钢渣混入产生,属于严重的铸造缺陷.可以通过超声检验检出.

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参与人数 1三维币 +5 收起 理由
BV + 5 应助

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发表于 2007-12-14 23:14:49 | 显示全部楼层 来自: 中国
楼上几位说得较到位了。( v* a* ^: s* i, v  n* Z
补充一句:典型疲劳断裂,从第2幅图上可明显看出夹渣为疲劳源,疲劳辉纹清晰可见。

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参与人数 1三维币 +2 收起 理由
williswon + 2 技术讨论

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发表于 2007-12-17 22:02:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
夹渣严重,建议化验一下成分,
发表于 2007-12-27 21:40:36 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
铸造缺陷造成的失效,由于铸造缺陷的存在,在调质时会从缺陷处产生裂纹,使用中断裂,建议如是重要零件,铸造后进行超声探伤。
发表于 2007-12-28 12:18:05 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆

回复 9# 的帖子

50mm的壁厚不适用于超探,但楼主可以做低倍和高倍分析,像这种缺陷基本上是可以避免的.
 楼主| 发表于 2007-12-28 17:17:05 | 显示全部楼层 来自: LAN
我们的这个零件是经过SGS公司全数探伤的,问题的原因在外协厂家管理混乱,没有经过UT就放了,有不良品不怕,但不出厂就OK,谢谢以上各位。
发表于 2007-12-28 19:49:53 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
很明显的冶金缺陷,由此导致何种破坏形式倒是次要的,材料质量关没有把握,这样的材料没出人命就不错了; w; }; j9 n! }
改进措施首先从材料质量控制着手5 e  F" a  W) p
这可能是人事问题了

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