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发表于 2007-8-15 21:24:38
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来自: 中国湖南株洲
渣油泵机械密封失效分析及技术改进
) [4 x8 d1 c1 i' a& ~& `; F 乙烯装置渣油泵是裂解燃料油气提塔的塔底外送泵,它将经柴油组分混合的渣油液输送到成品罐区。该泵在实际运行中,频繁发生泄漏,机械密封在安装运行一周左右开始微漏,1~2个月内泄漏量增大,无法继续使用。严重影响了装置的环保达标和长期稳定运行。
7 t$ e7 k$ _. ?4 }: a3 _1 g1 基本情况:
9 z4 U C4 |2 O. y: T 该泵为单吸悬臂卧式离心泵,主要技术参数如下表:
( C/ ~! I, b& T/ m5 W8 {$ j& R5 `介质 介质温度 介质粘度 流量 扬程 吸入/排出压力 轴功率 电机转数
7 Z9 U1 |6 C/ L4 L4 \渣油 170℃ 7.15mm2/s 8.9m3/h 76m 0.091MPa/0.785MPa 15KW 2950r/m2 F# `8 Q- D3 {- r( Q* `
其损坏情况如下: }$ j/ G2 W; ^9 b+ C. X3 a- T
(1)动环和动环座、轴套间的间隙被阻塞- V1 I) I' o @- s" c2 I
(2)动环和静环有环状磨损痕迹' w3 ]6 t& g% E A
(3)密封腔内有粘稠状聚合物、焦状颗粒等杂质; ~; t3 ^% J( p: T. g
(4)弹簧锈蚀严重,被杂质和聚合物卡涩,弹性不足8 @4 _8 S" k9 F# m* C5 ?) h" m1 p
2 失效分析:% q# E5 M2 ~* B- ?& h3 ?
一般造成密封失效的主要原因有端面液膜失效、材料与介质不相容,以及制造和安装问题等。端面比压是机械密封的重要性能参数,端面比压要在设计的范围之内(内装式机械密封一般为0.4 MPa~0.7 MPa),以保证机械密封端面良好配合,使密封面间形成有效液膜。1 J7 \& |, _* a' u) z% u
端面比压的计算公式为:' q0 \ z! p y9 a
Pb=Pt +Pp-Pm
+ |. g, u. z( R3 ^7 Y) } Pb=Pt +(K-λ)P
' O- o1 T' {3 v) b9 m$ e 其中: d2=72mm d1=37mm d2=34mm. Q9 X+ {" I3 V$ p/ t" I
弹簧比压 Pt =Ft(弹簧力)/[π/4(d22-d02)]=0.45MPa(厂家设计值)* l; j' Y9 h& r/ q7 R
载荷系数 K =(d22-d02)/(d22-d12)=1.0561 p' j3 B" k$ z3 q6 ^
膜压系数 λ=0.742
! o' ?( q/ l8 c# k8 h密封腔内介质压力 P=(入口压力+出口压力)/2=0.438MPa. g8 M9 `3 ?4 e% f8 `; a
可以计算出原 8B1-P型机械密封端面比压 Pb 为0.586 MPa,是符合设计规范的, 在正常工作条件下是能够满足生产要求的。这和实际情况相吻合,在使用初期机械密封并不泄漏,那导致其失效的原因又是什么呢?这就必须从机械密封的工作环境入手,进行综合分析。+ [( A: D' D- ?
E-GA103泵冲洗液来自该泵出口,经过滤器后注入E-GA103泵。在实际生产过程中,由于渣油粘度比较大,流动性差,并且渣油介质中含有粒状和粉沫状结焦物,在摩擦副周围不可避免地存在着结焦物,这对摩擦副的危害相当大。通过对冲洗系统彻底检查,发现冲洗液管严重结焦阻塞。由于该泵处于气提塔底部,管道和设备的锈蚀物以及杂质和重组份聚合物都沉积在塔底,进入泵体内的渣油含有大量的杂质和聚合物,同时由于冲洗量不足,使这些杂质和聚合物不可避免地沉积于密封腔内,造成使动环和动环座、轴套间的间隙被阻塞,导致动环在轴向的动作不灵活甚至被卡死,弹簧被卡涩,不能提供原设计0.586MPa的端面比压,导致密封面不能良好地贴和,液膜平衡被破坏,这时密封就会出现微漏,随着聚合物和杂质颗粒进入摩擦副端面,密封面逐渐被磨损,再加上动环轴向补偿不灵,造成密封泄漏量增加,最终导致密封彻底失效。
% B) N. {0 O9 B6 }+ y3 改进措施
1 Z' i( c( a2 b/ U$ R- ~$ G根据密封的失效原因,我们有针对性地从以下几个方面进行了技术改造:
/ A( ^8 t7 a! D: H! { D3.1 改变密封结构形式$ ~: \: g. T- n2 F" |
根据该泵的具体工况条件,我们选用了艾志318型卡式单端面机械密封(集装式),其主要特点如下:" ^5 s, Q* E& D6 \8 ]
 通过自动锁紧环实现精确定心。
, m: {, V6 G) r' w 可调节式压盖可直接配合常用螺栓使用,集装式结构安装方便。* R& a3 z' U; d) O* T3 v
 弹簧位于辅助密封圈外侧,与介质完全隔开,避免了弹簧的卡涩。
n1 f E1 w. L( U 动环采用的是整体浮动式非镶嵌,静环是通过计算机分析,设计的Z形,其优点是散热好,热量不宜积聚。 , L5 S$ u' I) Z# H; b8 z @- E- O! s1 S
3.2用柴油组分作冲洗液
5 h$ |) Z% e4 N1 F7 H由于渣油组分过重并含有较多的杂质和聚合物,使冲洗管线堵死而造成机械密封损坏,所以必须选用合适的冲洗液。按照乙烯工艺流程,E-DA103塔内的混合柴油组分将与渣油混合,生成最终产品,我们认为用混合柴油作为冲洗液比较合适,原因如下:! I: b. }% J+ V- H2 F% m
(1) 混合柴油组分清洁,并与渣油相容性好。
% ^% k8 f; @ m$ x& b(2) 混合柴油组分的压力和温度都适合渣油泵工况。混合柴油组分为300℃以上的馏分,而渣油的工作温度为170℃,混合柴油作冲洗液不会汽化,有效地避免了泵的汽蚀。E-DA103的塔底循环泵E-GA105泵出口压力为0.54MPa,出口温度80℃。E-GA103泵其密封腔中的压力可由以下公式估算:
/ E6 L2 Q3 T8 J8 x0 w& C* eP=(入口压力+出口压力)/2=0.438MPa' K1 ?' K3 n& F# n3 e: e% I
冲洗液压力比密封腔中的压力大0.1 MPa左右,是非常合适的,直接从E-GA105泵出口引入密封腔即可。
6 H: t' ~3 b a2 V(3) 用混合柴油组分作冲洗液是最经济的,几乎没用增加任何投入,因为这部分柴油组分最终还是要与渣油混合。& o; h# d# A$ R( f
E-GA103两台泵自2001年1月开始使用卡式机械密封,从现场情况来看密封效果非常好,运行至今仍没有任何泄漏迹象,使用寿命达到了2年以上。原8B1-P机封每套价格为960元,卡式机械密封每套2500元,两年内仅机封备件费就节约1万余元,通过去除密封冲洗,提高了泵的有效流量,经济效益是显而易见的。 ) N0 ^: W, Q! b& q4 Y+ W8 i( G
4 结束语( E0 a; }5 l/ @3 G
通过对渣油泵机械密封结构的改造,并合理选用冲洗液,提高了机械密封的使用性能,解决了机械密封频繁泄漏的问题,降低了设备维护和维修费用,保证了装置的连续稳定生产。 |
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