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[分享] 搅拌轴热处理变形的控制

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发表于 2007-7-30 00:29:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南株洲

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摘 要:' X+ W( W, y8 \) A1 j: ^! L5 z  Y
        叙述了控制38CrMoAl氮化钢细长搅拌轴热处理变形的实践,认为合理的制造工艺流程与热理工艺是减少变形的关键。 关键词:38CrMoAl ;细长轴;热处理;变形控制 - x- H' V% c7 K
6 k- |& m4 Q; R# T8 c! f
      目前,国内一般细长轴(4~5m)的热处理变形量要求不大于0.03~0.05mm,按传统制造工艺是很难达到这个要求。湘东化工机械有限公司在承制4.390m长搅拌轴的过程中,经过对传统制造工艺流程和工艺进行改进和完善,使搅拌轴最终氮化处理的变形量达到国内同行业先进水平。 ) X; l+ l8 x  B/ s' y% G
! B$ k3 t( T( O$ f
1 38CrMoAl搅拌轴传统工艺流程和热处理工艺
2 u! w: D0 p/ t4 {- w
1 R8 a" c  c& }) _% s8 |6 `9 q搅拌轴热处理氮化要求: ( q0 p4 S1 I& a0 E1 z5 O" }
a.硬度HV≥850,渗透度深度大于0.50mm,脆性级别1~2级;
0 D+ y  M- D! ^$ \  @4 c: bb.全长变形量小于0.05mm。
$ @! S/ p  i4 J7 T3 ?! r在38CrMoAl搅拌轴投产初期,仍按传统制造工艺流程拟定了工艺路线和热处理工艺。 ( ]' N7 Q# G4 k0 B% [5 F
工艺路线如下: 1 a4 \$ A: R  K
锻坯一退火一调质一粗车—稳定回火车一精键车一铣健槽一粗磨一氮化一精磨成活 9 t$ J. U7 ?- O( G9 {5 v9 Z
热处理采用二段氮化工艺。 2 O' n* |8 y/ R% R- l
氮化后按GB/T43401—1999标准和GB/T9451—88标准检验,其结果如下:
: Z2 y1 ]$ f- F7 o  }, da.维氏表面硬度HVl50g-945,距表面0.05mm处HVl50g-910,距表面0.60mm处HVl50g-348,中心硬度HVl50g-294; : Q6 \& M6 `" ]( v
b.脆性级别测定用维氏负荷硬度计HV5000g,脆性级别为2级;
; i1 @6 X8 H% x5 R: n/ r, @1 r8 bc.检测搅拌轴全长变形量为3~4mm。
. D8 k# ?" A% ~1 I. d  \( k分析搅拌轴氮化后产生严重变形的原因,主要是加工工艺流程的工序安排采用传统方法是不合理的,其热处理工艺也有改进的余地。
9 t; x3 ~' w: P! O3 P- z5 m& B
/ h& Y! ^- x9 h! T0 {% U# K5 a2 改进工艺流程的工序和热处理工艺 , I) e* N% k1 g6 D  d/ S
( w1 s' j6 z3 F  O6 }
针对上述情况,查阅许多有关资料,经科协小组研究,对搅拌轴的制造工序和热处理工艺作了合理的设计,制订了新的工艺流程方案和热处理工艺措施。
- ~) e9 M' l, F8 K7 k3 ]% T在工序方面增加了稳定回火和加工键槽后配制假键,并对热处理氮化工艺作了一定的修改,由原来氮化炉炉冷至150℃出炉,改为炉冷至室温出炉。 $ A- I7 b/ G. I. u9 n4 m
改进后的加工工序如下:
4 P+ T6 f/ P$ I* b. w锻坯一退火一调质一粗车一稳定回火一半精车一铣键槽—稳定回火一精车一粗磨一配制假键一氮化一精磨成活 " x- `5 d" u4 E  X9 j: h
氮化后按GB/T43401-1999和GB/T9451—88检验,其结果如下: 1 O* X3 B3 j% ^" H7 i. V
a.维氏表面硬度HVl50g-981,距表面0.05mm处HVl50g-938,距表面0.60mm处HVl50g-346,中心硬度HVl50g-292; ; z  C3 j0 A& E) x+ `8 ^
b.脆性级别测定用维氏负荷硬度计HV5000g,脆性级别为Ⅰ级;
9 B4 D8 ]3 Q: |0 C7 D( s) |  F( zc. 检测搅拌轴全长变形量为0.02~0.03mm。
  E, G' S; }+ F! h2 m9 x' r; b3 e: V6 Y( h: n' i  i- @
3 结束语 2 M6 i# w. J% S9 f. T
; V' Z  R, x- R
在38CrMoAl搅拌轴氮化处理工作中,通过不断总结经验教训,制订出合理的工艺规程,并对工艺的实施严格控制,最终将氮化处理过程中的变形量控制在国内同行业先进水平。
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