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[分享] 搅拌轴热处理变形的控制

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发表于 2007-7-30 00:29:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南株洲

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摘 要:
) i# m8 V* O0 @        叙述了控制38CrMoAl氮化钢细长搅拌轴热处理变形的实践,认为合理的制造工艺流程与热理工艺是减少变形的关键。 关键词:38CrMoAl ;细长轴;热处理;变形控制
9 q. j4 z2 P9 O- Q! M% U
1 F: j8 n; g0 d1 }      目前,国内一般细长轴(4~5m)的热处理变形量要求不大于0.03~0.05mm,按传统制造工艺是很难达到这个要求。湘东化工机械有限公司在承制4.390m长搅拌轴的过程中,经过对传统制造工艺流程和工艺进行改进和完善,使搅拌轴最终氮化处理的变形量达到国内同行业先进水平。 * W. S. Y# |" g- i! V% R8 w

* j5 k( ]5 d8 c7 t' E" I+ n1 38CrMoAl搅拌轴传统工艺流程和热处理工艺 5 H3 k" e1 ^2 L) _9 M

& c9 [# `/ K& |$ h7 }+ ^搅拌轴热处理氮化要求: 6 j2 {% G$ ~6 ?& x2 B2 S; ~$ h
a.硬度HV≥850,渗透度深度大于0.50mm,脆性级别1~2级;
# {2 i. L+ [3 u) Ob.全长变形量小于0.05mm。
" x! F" u, Q6 L7 N- n, _; c在38CrMoAl搅拌轴投产初期,仍按传统制造工艺流程拟定了工艺路线和热处理工艺。
- V  a" s; f' e3 S2 M0 J工艺路线如下: 2 ~5 _( _0 m8 b6 T" q& M
锻坯一退火一调质一粗车—稳定回火车一精键车一铣健槽一粗磨一氮化一精磨成活 + F4 A- b( w; d" j
热处理采用二段氮化工艺。 ; B: h; r2 }; r( I
氮化后按GB/T43401—1999标准和GB/T9451—88标准检验,其结果如下:
3 K. Y! A! _: Q! O$ S: Ha.维氏表面硬度HVl50g-945,距表面0.05mm处HVl50g-910,距表面0.60mm处HVl50g-348,中心硬度HVl50g-294; 6 \/ V/ r' D3 A! ]% p$ l4 B- ~
b.脆性级别测定用维氏负荷硬度计HV5000g,脆性级别为2级;
; q( T5 O9 v7 y3 lc.检测搅拌轴全长变形量为3~4mm。
5 q( Z8 \- L0 B$ r& S分析搅拌轴氮化后产生严重变形的原因,主要是加工工艺流程的工序安排采用传统方法是不合理的,其热处理工艺也有改进的余地。 0 c5 L# f4 S  b+ [7 {

0 [( C6 k$ A3 [# f2 改进工艺流程的工序和热处理工艺
& R  z5 \% k7 }7 _' {8 I! w& d6 _' r, H5 w3 T. i: X4 ]
针对上述情况,查阅许多有关资料,经科协小组研究,对搅拌轴的制造工序和热处理工艺作了合理的设计,制订了新的工艺流程方案和热处理工艺措施。 8 V9 f9 ~0 v: W# I
在工序方面增加了稳定回火和加工键槽后配制假键,并对热处理氮化工艺作了一定的修改,由原来氮化炉炉冷至150℃出炉,改为炉冷至室温出炉。 + R6 `0 c$ _! u# i; l
改进后的加工工序如下:
7 |: V8 y' i+ d) y: u9 I. J+ R锻坯一退火一调质一粗车一稳定回火一半精车一铣键槽—稳定回火一精车一粗磨一配制假键一氮化一精磨成活 . |- F& T4 A) T" g
氮化后按GB/T43401-1999和GB/T9451—88检验,其结果如下:
0 E. B( X; O0 N" N; E% Ia.维氏表面硬度HVl50g-981,距表面0.05mm处HVl50g-938,距表面0.60mm处HVl50g-346,中心硬度HVl50g-292;
# L6 o9 {+ Z8 b+ d& D' `5 I- Bb.脆性级别测定用维氏负荷硬度计HV5000g,脆性级别为Ⅰ级;
6 u4 r' i* Y' w1 pc. 检测搅拌轴全长变形量为0.02~0.03mm。 $ U1 K  U/ t! ?; n
' ]  o6 ]% N: _
3 结束语
5 G6 n( v9 p5 y9 f
6 G4 Y1 [6 r$ x在38CrMoAl搅拌轴氮化处理工作中,通过不断总结经验教训,制订出合理的工艺规程,并对工艺的实施严格控制,最终将氮化处理过程中的变形量控制在国内同行业先进水平。
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