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[分享] 冷镦机设备出现故障如何处理

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发表于 2015-8-28 11:00:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津

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冷镦机在使用过程中常常会出现不同程度的损坏,最常见的质量问题就是冷镦开裂,而引起开裂的原因大致可分为盘条内在质量问题、盘条表面质量问题和用户深加工工艺不当,其中前2类占绝大多数。本文我们主要就冷镦开裂的原因展开分析。7 \. h7 }) S9 j8 p9 P
    , \/ V3 a3 V3 k
盘条内在质量问题主要由夹杂引起,一般夹渣是连铸时卷渣所致。非金属夹杂物的类型和级别也是影响盘条内在质量的另一原因,生产冷镦机的经验表明非金属夹杂物引起的冷镦开裂很少。  
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4 p4 }* E5 ]5 M3 y& P相对盘条内在质量问题而言,盘条表面质量问题的比例占绝大部分。  7 x) h0 V5 P; O! K% G  o
盘条表面质量问题的表征有两个:一是,有氧化特征的盘条表面裂纹;这主要是由铸坯表面裂纹遗传的。二是,无氧化特征的盘条表面裂纹,其中包括:①一种特殊的无氧化特征的盘条表面裂纹。②轧钢引起的盘条表面质量问题,主要是轧制折叠缺陷。  
* K2 U3 o8 B$ m) N   
- N) S4 S; X% U. M& Q8 e采取的措施:  . `' }/ I! p( [1 S% s$ ^/ v  I
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一、炼钢与连铸  8 m3 M& ]- {1 }+ J) T" w
   
7 \* B1 I) x, _因液面波动控制在±20mm,皮下夹渣深度会小于2mm,故液面波动控制在±15mm;皮下夹渣所处深度小于2mm则在炉内加热时即可消除。液面波动由±5mm增加到±20mm,铸坯表面纵裂纹指数由0增加到2.0。考虑到炼钢厂实际情况,液面波动应控制在±15mm。钢水过热度提高10℃,结晶器内高温钢水流动会吃掉凝固壳约2mm,造成应力集中,因此稳定且合适的过热度可减少铸坯表面纵裂纹。严格控制二冷区冷却的均匀性,用弱冷来控制坯壳温度反复回升,可减少铸坯的边内裂。  
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9 K5 x4 h2 g. i+ y' x# e6 c5 |4 [二、轧钢  
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采取的措施是:①轧制冷镦机时,勤检查且更换导卫装置、导轮、起套辊;②针对冷镦机盘条的轧制,合理调整粗轧孔型系统,优化精轧机及减定径机的设定,完善工艺参数,严格控制轧制时的温度,轧后延迟冷却使产品质量有较大改善。       
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