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查看: 1814|回复: 8
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[求助] 薄壁零件,怎么加工出来后保证不变形

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发表于 2014-5-9 17:44:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南株洲

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如图,加工后保证485+0.063尺寸
1.PNG
发表于 2014-5-9 21:24:15 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
上立车,轴向夹紧。

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参与人数 1三维币 +2 收起 理由
mengfansheng + 2 应助

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发表于 2014-5-10 07:42:23 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
留个实心的工艺头,上数控车床,车完后截断就行!

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参与人数 1三维币 +2 收起 理由
mengfansheng + 2 应助

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 楼主| 发表于 2014-5-10 08:09:59 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
TKG-09 发表于 2014-5-9 21:24 static/image/common/back.gif
+ x9 D2 O, S5 }/ n* t, N/ d& O* a上立车,轴向夹紧。
( Z4 y5 a; N8 ^- Y# q$ a; K! e9 W' _
现在也是轴向向下压紧的,车完后尺寸是对的,拆下来放几小时后就变形了,是不是内应力没消除的问题?
发表于 2014-5-10 08:20:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
先车好,留少量余量,,放一夜再精加工,精加工时,不要夹太紧。孔有这么大,连续车削,温度没有冷却的话,加工后很容易变的。
发表于 2014-5-10 08:51:53 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
89431370 发表于 2014-5-10 08:09 static/image/common/back.gif2 U% S4 O- D5 ]# u' e
现在也是轴向向下压紧的,车完后尺寸是对的,拆下来放几小时后就变形了,是不是内应力没消除的问题?
3 v# F. B& P0 v# q1 w. q) }* `1 f
薄壁件容易变形,装夹、车削应力都会引起变形。
& J' K6 h  Q" d粗车、精车要分开,粗车后最好做消除应力处理(时效、退火等)。精车压卡要均匀、力度不能大。
发表于 2014-5-10 09:08:47 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
先车好,留少量余量,,放一夜再精加工
发表于 2014-5-10 11:31:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
89431370 发表于 2014-5-10 08:09 static/image/common/back.gif8 _5 v7 o! l) ~8 G
现在也是轴向向下压紧的,车完后尺寸是对的,拆下来放几小时后就变形了,是不是内应力没消除的问题?
# v% Y: @7 X5 T1 g
试试粗车完成后 调质 在精车到尺寸
发表于 2014-5-10 14:33:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
轴向夹紧的话,你也要看看压紧是不是有翘起的情况,打表试试吧,定位用的底面的平面度为多少,这些都是变形的主要因素
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