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发表于 2016-6-17 02:19:59
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来自: 中国北京
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" w0 i! d4 |3 u r$ f3 `2 J6 Y 局部温度的变化对机床影响几何
8 W' G( q' [( W: P r- Q6 y——记一个维修案例
3 _0 }) Q2 k [2 _0 @9 @
. G6 K! v4 ?6 l/ O; y- R% [局部温度的变化对机床有着什么样的影响,其危害究竟有多大?在下结论之前,还是让我们先从一个机床的维修案例入手,来慢慢揭开它的神秘面纱吧。- G: T7 |5 d2 I" z! X' Y5 m5 u9 P t
! {" ^; G9 X* ?# k# [& H0 l- M. Y
1 设备问题& J! q. c' C$ U
这还得从2012年说起。当年,四川德阳某厂对一台普通五米立车进行了大修和数控改造,然而最终验收时却出现了其它检验项目都合格,唯独加工的平面度始终超差的状况。" w5 C7 I) g* L% ?7 N
虽然他们在机电方面进行了三番五次的检查和调整,也邀请过好几家专业人士进行了检修和排查,但始终没有找到问题的原因。. n4 T" S" F6 q( G' v
后来该厂设备负责人找上门来,希望我们就这一问题给予支持和帮助。
5 ~# v6 k6 \ B$ R用户反映的设备问题现象是: 8 }1 S T S4 Y- W! y! w
1.1 从外向中心车出来的平面总是中间凹0.08mm左右;8 K; D- @+ m! t r3 T+ u; G
1.2 而从中心向外车出来的平面却又总是中间凸0.08mm左右。
# E- S0 y" s# F$ T7 ~/ R; M
2 m$ |# i5 e% H& B' m4 s B) u2 基本检查5 c3 r7 O1 ?+ D( M+ q
我们来到现场后首先对该设备做了一个常规“体检”。4 a* V x/ J' g3 }
2.1 机床几何精度检查;
8 |3 w- A9 m. ?$ k# t; v2.2 工作台浮升量检查;
3 k0 Z! K, m" |6 Z" F! f2.3 液压系统工作状况检查;
5 D! @, C# f; c; G. ^2.4 机床机械性能检查。4 k0 `8 ?$ O$ b* Y- C( Q
检查下来并未发现明显异常;从表面上看,该设备似乎没有问题。
1 B. e) F7 }7 i; u1 n# c3 v g! j' ?# e+ O, n% b! C3 c! i; K2 @
3 加工检查; I/ f$ M- m. M
接下来,我们又对设备的平面度加工质量进行了考核。
7 ^+ ~/ ?7 D6 u" j( x3 h. I3 j3.1 从外向中心将上平面精车了一刀;0 l9 A+ D {# W# P" a+ j" O
3.2 吊上标准平尺检查该平面,结果中间凹陷0.13/3000;3 n: B/ N1 u ?6 y" U! X
3.3 再从中心向外将上平面精车了一刀;
w! j, |5 j% H, E3.4 吊上标准平尺检查该平面,结果中间凸起0.11/3000;
+ N9 v( w# R2 X0 _ {5 p! C \9 A: j3.5 检查加工表面粗糙度,每次均合格。
2 Y( y$ R) ~( n8 Q+ D9 k b, x从检验数据和表面形状来看,该设备不仅加工的平面度超差,而且凸凹形状也完全相反。这与用户反映的情况基本吻合。, b, G( q1 T- c
问题的重点是:为什么向外车出来的平面总是中间凸起,而向内干出来的却又是凹的呢?
1 `- W4 G' T" Z2 F! J8 i" I0 N. v/ o7 q. s& `# o+ s2 E
4 分析一
6 b' f: |- ~! W# `如此怪异的现象恰恰是亟待我们解决的问题和要完成的任务。
2 |6 L# n# R% }2 [) {4 `我们根据检查情况分析认为:这种状况似乎只有当刀具总是“越车越深”时才会发生。2 N5 | i3 r' H5 E( {! D8 F
据此判断,机床则有可能存在以下问题:
n5 P; R# P/ F- B. n7 {4.1 在切削过程中,横梁可能随着刀架的重心改变而逐渐发生倾斜;$ F- N! n* \% y r. u
4.2 或在切削过程中,滑枕可能因某种不明原因而逐渐下滑。# u. K& F8 d4 U
: z/ S+ `. J& K6 ^5 验证一' s/ O, b" O( d! E- L- h- l
结果究竟如何呢?对此我们做了相应的试验。
8 i; E* [" A0 E3 U! @5 Q8 e$ j5.1 在车削过程中,用两个百分表同时监测横梁两端是否发生了倾斜;7 b- T1 e/ |$ t" Z$ W
5.2 在车削过程中,再用另一个百分表监测滑枕是否向下滑落;( W" R' r, I4 _6 `
5.3 启动原程序进行加工,并观察这些百分表的变化情况;. t& A5 o R4 K$ W
5.4 结果三个百分表均无变化。
9 y1 l% d+ X( k- F 试验结果表明:横梁和滑枕都非常稳定,没有问题。3 A Y( V. W/ J( p/ F# |
& V* v. O: M; t
6 分析二: w" ~1 q7 U# }- K5 M
横梁和滑枕的嫌疑已经排除了,那么问题还可能出现在哪里呢?对此,我们紧紧抓住“越车越深”这条主线不放,继续用假设法思考起来。+ @5 w8 h8 T8 ]" O/ a" I+ E0 w% C7 D2 \
于是我们想:在整个车削过程中,假如不是刀具在“逐渐往下掉”,而是工件在“逐渐抬升”的话,不同样也可能会“越车越深”吗?7 D1 b" F) b$ A+ \5 |
事实是不是这样的呢?
% s1 @; j2 A; O( v$ o8 b. @$ q. f+ [& `3 w( w' B
7 验证二
( b* [2 u% Q! |3 r+ ~. D7 M. k9 { 于是,我们根据上述猜想做了如下实验:
. k$ j% D# d5 ~* [7 ?- z7.1 在刀夹上固定一个百分表;
+ H* _4 {; z2 Z2 V7.2 将百分表触于试件表面上的任意一点,半圈内置零;
+ I+ i: E" L( g. Z5 {7.3 然后水平移动刀架将百分表移开;4 e0 d5 C7 p5 \4 L! H5 s+ V
7.4 启动原程序,但刀架不动;) B7 |* F# B0 M+ P
7.5 程序结束后工作台停下;
+ A/ p# R3 b' }7.6 水平移动刀架至百分表置零处;8 J+ o$ L/ Z+ X% w( O, O
7.7 检查百分表读数,结果+0.12mm。3 D# g7 s8 P) k/ ]4 P5 _
实验结果表明:在加工过程中,工件确实存在着“逐渐上升”的问题。5 G7 w: }- q: w, L
! N/ E2 F3 K4 P( A4 ~; x0 T8 分析三
3 G2 i6 g$ j' [" h上一实验结果还表明,问题应该出现在试件、工作台或底座部分。由于试件仅仅是一种简单的零件,它出现问题的可能性很小,因此我们把怀疑的目光锁定在工作台和底座部分。- \. G0 |) d% ^4 T7 k
加工过程中,假如工作台或底座是“逐渐上升”的,那么根据专业常识判断,它们在静止期间就有可能是“逐渐下降”的。实际是不是这样的呢?6 e6 Z- O. O( C4 Z1 R; H* @
7 @5 l% s! ?& R: N& \1 x# o
9 验证三
1 l/ o* V! ]0 H1 W0 ^为此我们做了专门试验。
2 `$ K( d; ^; u d9.1 刀夹上固定一套百分表;
* L- Q1 A) \) B- g9.2 将百分表触于工件表面的任意点,半圈内置零;5 w4 Q$ |. f& r1 P
9.3 水平移动刀架将百分表移开;
6 S% B5 ]4 y+ ]8 g7 P" U& a& Y. h9.4 启动原加工程序,但刀架不动;! B. R0 G( i% O! ?* ~: a
9.5 加工程序结束后工作台停下; s" H# ~7 @" D9 M- _: E: I$ h+ H8 t
9.6 水平移动刀架将百分表走到原置零处;
! w- k" ]+ `- B% D5 K9.7 查看百分表读为+0.11mm;
6 `& @+ z! }8 m: d' b9.8 百分表原地不动,油泵继续开着,机床各轴保持静止状态;
- ~& J: S0 V) h* y2 T9.9 然后每隔一刻钟查看一次百分表的读数;* N$ a8 b* b3 G9 t
9.10 结果1小时后百分表基本回到了零位。
" A- |9 [8 e0 A7 q试验结果显示:工作台运转过后的静止期间,确实是“逐渐下降”的。
: ~( r( D6 u. Q; e( R+ \+ ~" E10 分析四
, ^' {' y0 E9 }; H" X工作台为什么会出现“运转上升静止下降”的现象,而这种现象又是由什么原因造成的呢?
+ ~6 F% M% p4 i( ~# P我们根据这种现象分析判断:这很可能是因为环形导轨副的较大温度变化,使工作台和底座产生了热变形而引起的。因此,我们接下来应该搞清楚两个问题:: v* v; ]; X/ E! a
10.1 环形导轨副到底有没有温度变化;
8 R8 C8 }/ \' d }1 `/ z% ^3 ^& F10.2 如果有变化,其程度究竟有多大。
$ K& I4 B' ^, o6 m3 N! I) s* o$ Y! @: @5 R% f
11 验证四 {' h" w$ q) r& ~6 \ e: N
为了得到以上两个答案,我们用红外线测温仪对环形导轨副的温度进行了检测,过程如下:
2 _) J9 {8 C# P/ B11.1 打开底座和工作台的相关盖板;
+ s9 ]0 N/ Y; N6 ?11.2 对两环形导轨板背面附近的温度进行检测;# g1 L9 C5 C1 _5 }7 [/ K
11.3 工作台运转前的平均温度约为19℃,接近当时的环境温度;: Y: n8 R8 ]$ J+ ~2 b3 P
11.4 工作台以原加工程序进行空运转,但不切削;9 y& _0 O s" @% m/ f
11.5 程序结束后工作台停下;
# x% I" `8 s5 s" F3 J! B0 N11.6 运行之后的平均温度约为36℃;5 n7 P7 h: G$ o* k$ S- g; F
11.7 油泵继续开着,工作台静置1小时;
: T4 O" V9 y1 ?# w, L11.8 静止之后的平均温度约为21℃,较接近环境温度。. o3 V l) d, w- e
检测结果表明:环形导轨副的温度的确有变化,变化值约17℃,而这一程度极有可能促使工作台与底座产生热变形。+ Q; m6 J- @- Y0 G* j1 g$ h; W
$ \, I6 s2 w/ c' J, O, @& P12 分析五6 H9 p) I9 R9 g7 h- H/ u
尽管如此,关于工作台与底座的热变形一说,仅仅只是根据检查和实验所作的一种看似合理的逻辑推测而已,事实是不是这样,到目前为止似乎还缺少直接证据。因此,我们还必须用一种能被大家接受的办法来加以证明。$ Y Q. v' h! g* @) j
之所以说必须这么做的另一种考虑是,大量维修教训告诉我们:在故障原因不明朗的情况下不要急于动手,稳中求快才是解决问题的最佳途径。7 U: @( m- q$ W4 {
言归正传。我们到底能不能找到这种办法呢?: v& l2 f4 s0 }$ J- |* c
我们不妨再来假设一下:设备的故障的确是因工作台和底座的热变形引起的。基于这样一种假设,于是我们有理由相信:+ N% a6 z+ k9 w
12.1 当工作台连续运转到某一时间之后,它和底座的温升就应该趋于稳定;
- r4 K: L- n7 e12.2 热变形也应该随之稳定下来,不再变形;
6 H8 W( k0 F' i0 ?: p5 \ S12.3 此后加工的平面度就应该没问题。
) d$ ]# \6 q$ \! U若检验结果真是这样,那就充分说明热变形是问题的真正原因。
9 b; f2 m' Z* ?. W( r, L4 W/ M) b, y& ^% _6 f, {8 a, d
13 验证五/ C( R$ |/ f% L) e! A2 R
我们根据上述设想进行了如下证明试验:" v( E+ S) m* x- [/ Y
13.1 刀夹上固定一个百分表;
5 w. k* Z5 ?$ ~( A; d13.2 将百分表触于工件表面任意处,半圈内置零; c& ?. ]2 Y/ ^2 I4 Z
13.3 水平移动刀架将百分表移开; c5 P2 J: `/ j0 l# {
13.4 工作台运转期间,每隔一刻钟将工作台停下测量一次“上升”量;
- i# V/ ?) I* m/ B13.5 检测结果发现,约2.5小时之后工作台的确不再“上升”了;
+ Q% p; E: T/ M \, n* D( G, x# u* ?13.6 紧接着向内精车工件平面,结果平面度检查合格;
' p9 K2 x" x- X) {/ z7 @* w13.7 再紧接着向外精车工件平面,结果平面度检查也合格。- v) |1 U/ [" v. \
这一试验充分证明:平面度加工不好的原因的确是由于热变形引起的。这一试验结果也意味着,我们终于找到了问题的根本原因。( C2 ^; a: V. J& _& O' Y: W5 R
' J, ]& v( J) F* O- q; v
14 故障排查" o3 @! ]+ ~7 P8 |! D( M {, Z
问题原因找到之后,我们制定了故障排查方案。 ( J: o2 s, w; F; @( j0 n/ I. S
14.1 重点检查环形导轨副的润滑冷却系统;* @! D5 s' n+ |% e' t% k; M) q
14.2 摸清设备改造过程中的相关情况。
; \; w; l3 g$ P' M& R+ f/ s排查下来发现:润滑冷却油路上的老式过滤器堵塞较严重;另外得知,设备改造时更换了工作台的环形导轨板,而现在所用的锌铝合金导轨板,其隔热性远不如原来夹布胶的好。+ d' t( l; ?2 g+ G
% R- t) b8 u( \: f9 ?3 f15 解决措施0 T# @( o* m! U( h6 d
我们根据上述情况采取了如下解决办法和补救措施:
; @$ {9 N# \8 y: X. [15.1 去掉老式过滤器,安装一个带油路堵塞报警装置的新型过滤器;
0 ]* v+ E- L2 ^) `, B! _8 b5 c15.2 适当增大开式油槽润滑冷却油的流量;
; `6 Z9 M. W; Q6 m4 f' p" N5 Y2 k7 [15.3 精调底座安装水平及相关几何精度;
9 Y6 j" D( P0 @, d* `, ] [; q15.4 加装油冷机,用以维持环形导轨副温度的基本稳定。
0 L" C4 e& X" C1 V" ^$ P) d, V
8 a+ e- m0 @, J# V: }! Q# C16 维修结果
& V! i& u* G; ^- n, e/ W经上述方法处理后,环形导轨副的温度变化得到了有效遏制;无论从哪个方向加工出来的平面度都满足了技术要求。问题终于得到了圆满解决。
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17 主题讨论
3 z1 B$ Z" H7 b6 i说到这里,也许有人不禁产生疑问:- M* J+ L# ^) [" g/ q f( Y
17.1 环形导轨与油液的摩擦系数很小,为什么温升会这么大呢?
' S K4 D4 @3 _+ _17.2 为什么热变形会影响到加工精度呢?* i8 `$ C, ?- x5 s
对此,我们从物理学和机械设计原理中就可以找到答案。" W" _* S5 M* B, |
首先我们知道,凡相互摩擦运动的物体都会产生热量,这是物质世界不可避免的一种现象。相对运动速度越快,产生的热量也越大。
# d! z: l; ?5 S0 h8 a尽管导轨与油液的摩擦系数很小,但工作台在持续高速旋转情况下,必然会导致工作台和底座温度的逐步升高,继而产生热变形。太空船与空气的摩擦系数不是更小吗?可当它返回地球时不是出现了令人揪心的火球吗?
/ _9 g- f t& K" X5 @我们还知道,钢铁的线膨胀系数是1.2×10-5/℃。通过一般计算得知,一米厚的工作台和底座,当温度变化的平均值为10℃时,它们的尺寸就有0.12毫米的变化。这就是说,距离地面1米高的工作台面,就会有0.12毫米的高度变化。: H0 f0 D6 G- ^# }5 b* f9 |
再从设计上来看。为了克服热变形问题,维持机床各运动副温度的基本稳定,设计大师们总是会拿出奇思妙想的办法来进行应对。环形导轨副的恒温设计就充分体现了他们的聪明才智。下面来见识一下他们的绝招吧。
# M* ~* y0 q, a K" M' c2 t第一,工作台环形导轨板采用的是夹布胶木板的,它具有良好的隔热性;第二,底座环形导轨上设有足够多的开式油槽,用来对环形导轨副进行强制性的冷却。1 ~, C/ G% r7 D$ e! p' Y3 z: ?$ u
最后从装配角度来看。我们知道,机床所有零部件的配合精度都是在同一环境温度下装配完成的,任何较大的温度变化,都会改变它们原有的配合精度。5 A! w9 f8 B8 y) I, [0 W
值得一提的是,机床整体的温度变化,如季节性的温度变化对机床的影响,远远没有局部热变形的影响大。热变形不仅使零部件的尺寸发生了改变,更重要的是形状也发生了改变。该设备正是由于存在这样的问题,所以才导致了平面度加工不好的问题。; n. m: X- I/ d
下面的示意图大致描绘了工作台和底座热变形的情况。
4 e4 D3 B7 W: d% Q. t' d9 W0 t) @' T17.3 图一是工作台的正常模样9 s; Q: h8 Z3 @" T& n7 y
2 p0 z0 H6 F7 d6 N17.4 图二是工作台热变形后的不正常模样
: b4 r1 S3 s: L, E q+ H! q2 x
: ?3 Z% Y" E( y5 E" V: L6 Z 机床因局部温度变化而引发故障的例子还有很多。例如龙门镗铣或落地铣镗床工作一段时间之后,出现滑枕移动憋劲的现象;卧车工作一段时间之后,静压主轴会抱住的情况;附件铣头工作一段时间之后,零位出现了较大偏差等等,所有这些都与局部的温升有关。
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18 结束语
! V& O- F+ _3 W2 B9 S) X这一维修案例充分说明,局部温度的较大变化对机床有着重大影响,它会破坏机床原有的机械性能和加工精度,引发各种故障。不仅立车如此,所有机床都不例外。因此,我们在今后的机床维修或改造过程中,一定要特别注意和防止这一问题的发生。
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洪哥 2016.03.201 Z1 K F' ~; ^+ `% x- w: ]
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