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[已答复] 机床回参考点不一致和400报警

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发表于 2011-6-15 21:32:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳

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各位老大好:$ E9 H* ?0 z# ]8 Z5 b) F! A& X
     有台二手数控铣,FANUC OM系统,较老了,大概90年左右的机器。买来后机器也很少用。0 v8 b2 o7 p. r# S1 u8 ]
(1)买来就存在个问题。每次开机后回参考点位置都不一致。机床回参考点动作正常,都是减速开关放开后有时移动一段距离,有时刚放开就停止。检查参考计数器参数正确,把回参考点速度也改慢了。档块位置也左右移动试过。问题依旧。机床加工产品尺寸都正常,批量加工尺寸也一致,是不是可以排除丝杆和电机连接没问题?现在怀疑是编码器电压?屏蔽线老化?再就是这个机床变压器变出来电压是230V,这个影响吗?应为200V吗?/ s8 I- N! J1 E% D
(2)机器手轮手动时摇快了Y轴出现400号报警,按复位键后报警解除恢复正常,自动加工时偶尔会出现。复位后也能正常加工。拆掉皮带手转动丝杆很轻松,但用手转动Y轴伺服电机较吃力。一天会出现一到两次,加工产品尺寸正常,这个可以排除是伺服放大器的故障吗?
; v7 g6 e9 L& w# Q(3)机床操作面板上的电源开关无效,打开机床后面电柜空气开关后机床就启动了,按操作面板上的关电源开关也无效,每次都是直接拉闸很郁闷。。
发表于 2011-6-21 09:36:55 | 显示全部楼层 来自: LAN
1# HEE345 , A, z! J$ q7 R) O9 @, [
1.原点开关有没问题呢?不知丝杠与电机之间的联接方式,如果是同步带或齿轮结构,就需要注意背隙问题;" F! i( ?% B# D2 {% ?
如果回原点变化值接近丝杠的螺距,基本可以判定是原点挡块设定不当。3 Z) Y  \; B1 {4 H- o7 L6 Q! \9 t
2.400就是过载报警,如果XY轴电机相同,可以交换一下试试;也可核实是否编码器问题而引起回原点变化。0 Y4 l9 f, J+ _3 ]3 }# B7 B; I5 H4 Q
3.可能是电源开关故障,常开触点粘死释放不了
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 楼主| 发表于 2011-6-21 17:29:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
非常感谢版主热心解答!6 b3 T8 V7 N( o. ]
(1)又试了一下。重新做了一个加长的机械档块,开机后打百分表多次回参考点,一丝不差。关了电后再开机,差了2.37MM。丝杠的螺距是5MM。再多次回参考点,2.37没有变化。现在确定只是断电后会发生变化。怀疑是屏蔽线未接地?强电干扰?丝杠连接方式是同步带连接的。
, |& G. Z7 j2 d5 {/ I! ?4 c5 H2 }: \(2)  待试% C. M7 i4 O; y' b& G
(3)  待试
发表于 2011-6-21 18:52:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
以如下方法检查试试:
& g8 @: K0 ^8 x& ]7 a5 {. z1 b1)保证开关压在碰块的平面上且多压2mm左右而开关还有压缩量;
: x+ t; Y% s. q0 O: U# A2)开关触头和簧片应很灵活(可更换新的试试);
! Z) g' O( p; l: a1 g9 S3)安装时,开关和碰块必须压紧。% Z! y* L( U% k1 }; r: ^
4)确定丝杠无串动。
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