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摘 要:全部采用市场资源,短时间内自行设计制造一台深孔钻镗床,解决了企业的急需。
0 G4 N$ k( n- v. ]' e( A关键词:深孔钻镗床;钢轨导轨;水泥床身
: ?+ p0 d" J5 }. f& v) V% w 自制深孔钻镗床自交付使用后,已完成4 000m各种规格的液压缸筒加工任务,孔粗糙度Ra0.2;孔口尺寸偏差0.025 mm。95%的工件采用组合刀体一次完成内孔粗、精加工,效率很高。累计运行3 500h,实现无故障、无废品运行。
3 L& I/ h2 Y7 d+ H* X9 R, t 设备设置故障自检、自动报警、自动停机功能,除装卸工件和更换刀具等工作外,无需人员值守。
0 Q7 l8 N( f1 i2 [ 设备加工能力:毛坯外径φ430mm,毛坯最大长度16m,材料硬度小于HB230。6 E+ l' N i+ E3 z& \: g, r x
一、自制深孔钻镗床的结构及参数
+ q) \, D; L5 k* w- F0 t 1.主轴箱。采用型号为MB220Y-22FW 127-12.5-B6,名称为F系列三级斜齿轮减速机配MB系列机械无级减速机,输出转速为80~16r/min,输出扭矩为2 040~4 080N.m,空心轴孔径φl00mm,单列圆锥滚子轴承,电动数字显示调速。
1 l# |( ?1 c M9 n, | 2.钢轨导轨。双轨均采用型号为30kg/m的轻轨(GB 11264-94)长度39m×2,轨距520mm。# X5 ]5 l( X; J0 s. U, e, L; c
3.水泥床身。采用厚度为4mm的Q235普通板材做壳,内部浇铸混凝土。6m一节共7节。5 X7 x/ s+ Y0 A2 t! y( l8 v0 c
4.走刀减速机。采用型号为MB04Y-0.37XEW63 -595 -B3成品减速机,输出转速为1.65~0.33r/min,输出扭矩为1 446~2 892N.m。
% X- W7 A9 S6 P 5.走刀丝杠及快速进退减速箱。丝杠外径为φ65mm,螺距l0mm,螺纹长度17.2m,丝杠总长度19.2m;丝杠拖架每隔3m放置一件,具有自收自放功能。. I4 V- m# o7 ^) W% v3 E
6.拖板采用厚度为8mm的Q345钢板做成主体,并在各连接部位局部加强。
7 \( I7 Z3 K7 J! j; K& l' D$ ~ 7.其它。导向中心架、工件中心架、刀杆托架等与拖板结构基本相同,刀杆导向套及导油罩等与通用深孔钻镗床类似。 n* t( x& m4 l0 m
8.冷却泵。采用DA1-50×9单吸多级分段式离心泵,流量3.5~6.5L/s,扬程103.5~58.5m,作为冷却油泵使用。当采用“组合刀体”加工φ90~250mm液压缸筒时冷却油压一般在0.5MPa以上,此泵可满足使用要求。
' V; ]( k: }" E. \6 p 9.冷却用油为配比1:1的柴油(型号不限)和液压油混合液。冷却油用量一次性投入6t。
2 o5 a$ n% x7 f* t% C1 ~ 10.电气及自保护系统 o4 r" {5 P3 w1 u9 T
(1)装机总容量34.3 kW。
' L0 d9 p. f9 [8 x1 ]" D. g2 _ d (2)4台主要电机配过热、过载、缺相及短路保护器。
" F+ ~, ~2 o+ x (3)冷却泵出油油道引出压力继电器,在油压低于0.1 MPa时,自动顺序停机。. V. t: c$ \8 p
(4)主轴设置防推拉装置,当推拉力超过600kg或位移超过0.5mm时,保护装置动作,机床自动顺序停机。3 n4 Q/ F6 C- Z' }
(5)丝杠拉推力超出一定范围时与主轴相同顺序停机。
" [! X% o( u' O# H2 D+ @ (6)导轨上设置多处限位开关,工件加工完成后能自动顺序停机,并且能防止操作中的越位。
# Q' l/ x1 |: b) }. L$ h5 [' |; @二、自制深孔钻镗床主要部件同轴度的调整
. c3 m; r; ]9 k. I9 v* a! s/ e 主要部件同轴度即主轴、导向架、刀杆托架(四件)、拖板刀杆座这七个部件的同轴度,其调整方法是先进行主轴安装调整。因钢轨导轨的精度极差,不能作为测量基准,因此应以主轴的安装水平为准,采用0.02/1000框式水平仪和自制φl00mm芯轴检测并且应外高内低,达到一格以内。与钢轨导轨在水平平面内的平行度尽量多测几个点,其平均值小于0.05/300即可。
! e2 X( x2 ]$ U8 [ 其它件的中心孔全部由安装调试好的主轴进行一次最后扩孔镗,一般扩大8~12mm,配上精加工的套完成。在扩孔镗时应把两端面同时刮一下。 |
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