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摘 要:全部采用市场资源,短时间内自行设计制造一台深孔钻镗床,解决了企业的急需。
7 B/ b6 a: n) s关键词:深孔钻镗床;钢轨导轨;水泥床身* \5 a/ Z: x& J0 }$ d) B! z( @3 Q
自制深孔钻镗床自交付使用后,已完成4 000m各种规格的液压缸筒加工任务,孔粗糙度Ra0.2;孔口尺寸偏差0.025 mm。95%的工件采用组合刀体一次完成内孔粗、精加工,效率很高。累计运行3 500h,实现无故障、无废品运行。3 i1 ?; w, v X2 h. \% I. A* P
设备设置故障自检、自动报警、自动停机功能,除装卸工件和更换刀具等工作外,无需人员值守。
, l' D4 s( H, ^- {* w# E: i 设备加工能力:毛坯外径φ430mm,毛坯最大长度16m,材料硬度小于HB230。* w, ?0 n* C/ H8 A, t
一、自制深孔钻镗床的结构及参数
1 l* G, i$ i; p# u5 O0 d$ H0 X 1.主轴箱。采用型号为MB220Y-22FW 127-12.5-B6,名称为F系列三级斜齿轮减速机配MB系列机械无级减速机,输出转速为80~16r/min,输出扭矩为2 040~4 080N.m,空心轴孔径φl00mm,单列圆锥滚子轴承,电动数字显示调速。' E! H2 p3 F o7 O" n
2.钢轨导轨。双轨均采用型号为30kg/m的轻轨(GB 11264-94)长度39m×2,轨距520mm。2 ?8 [2 v5 W3 G" q( h
3.水泥床身。采用厚度为4mm的Q235普通板材做壳,内部浇铸混凝土。6m一节共7节。& I9 I! F9 j0 u g8 z
4.走刀减速机。采用型号为MB04Y-0.37XEW63 -595 -B3成品减速机,输出转速为1.65~0.33r/min,输出扭矩为1 446~2 892N.m。
B; J. l7 U: ?: Z: Q 5.走刀丝杠及快速进退减速箱。丝杠外径为φ65mm,螺距l0mm,螺纹长度17.2m,丝杠总长度19.2m;丝杠拖架每隔3m放置一件,具有自收自放功能。
], t! f5 B) W6 X( ^( d. ` 6.拖板采用厚度为8mm的Q345钢板做成主体,并在各连接部位局部加强。
( y) ?; F0 S2 d6 e 7.其它。导向中心架、工件中心架、刀杆托架等与拖板结构基本相同,刀杆导向套及导油罩等与通用深孔钻镗床类似。, n |3 j' M8 _+ h1 T
8.冷却泵。采用DA1-50×9单吸多级分段式离心泵,流量3.5~6.5L/s,扬程103.5~58.5m,作为冷却油泵使用。当采用“组合刀体”加工φ90~250mm液压缸筒时冷却油压一般在0.5MPa以上,此泵可满足使用要求。
4 H, i* q) s7 L" Z8 _' d 9.冷却用油为配比1:1的柴油(型号不限)和液压油混合液。冷却油用量一次性投入6t。
6 j, P5 F" d2 E3 |- j: s8 ]% m/ z 10.电气及自保护系统
; D- w( b+ Y) y (1)装机总容量34.3 kW。8 ~! q _ A# _) k
(2)4台主要电机配过热、过载、缺相及短路保护器。* o" \, w* L: K+ ]% v6 w( u
(3)冷却泵出油油道引出压力继电器,在油压低于0.1 MPa时,自动顺序停机。& ]0 N* S+ d7 j7 @; T+ I
(4)主轴设置防推拉装置,当推拉力超过600kg或位移超过0.5mm时,保护装置动作,机床自动顺序停机。
: V, q: Q( s) [) ^' o, R (5)丝杠拉推力超出一定范围时与主轴相同顺序停机。5 U" z; M/ a& t. T: g0 U/ ^; F
(6)导轨上设置多处限位开关,工件加工完成后能自动顺序停机,并且能防止操作中的越位。
$ w6 i& l E+ ^7 a7 O& R二、自制深孔钻镗床主要部件同轴度的调整
3 Z' @' S+ h! y 主要部件同轴度即主轴、导向架、刀杆托架(四件)、拖板刀杆座这七个部件的同轴度,其调整方法是先进行主轴安装调整。因钢轨导轨的精度极差,不能作为测量基准,因此应以主轴的安装水平为准,采用0.02/1000框式水平仪和自制φl00mm芯轴检测并且应外高内低,达到一格以内。与钢轨导轨在水平平面内的平行度尽量多测几个点,其平均值小于0.05/300即可。: ^3 {8 b4 r2 m1 k; H' t z- v8 a8 }
其它件的中心孔全部由安装调试好的主轴进行一次最后扩孔镗,一般扩大8~12mm,配上精加工的套完成。在扩孔镗时应把两端面同时刮一下。 |
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