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2022-03-11
查看: 2012|回复: 18
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[求助] 小白求教怎么计算脉冲

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发表于 2016-10-1 20:56:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

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x
控制器bk268mc5 S2 ^; l, p) U# \8 X
电机BK57BYG76
, [+ s  ~: S; N: A$ M' o细分是打到32008 _, J1 _" G) \& l/ w9 t
求怎么计算电机转一圈的脉冲2 B8 y/ {$ g& q+ l
205626t35llk2oafu2okl5.jpg
/ r3 g5 L3 M6 @! r0 d& F  {. l7 j
 楼主| 发表于 2016-10-1 20:57:28 | 显示全部楼层
是不是转一圈的脉冲就是3200- N% C4 S5 J2 v% K- A$ [/ p
发表于 2016-10-5 09:59:44 | 显示全部楼层
查阅说明书,看电机的固有步距角是多少,比如固有步距角是1.8度的话,工作在不细分状态,电机转一圈需要的脉冲数为360/1.8=200,如果工作台细分数10状态下,需要的脉冲数为200x10=2000,也就是1个脉冲电机转0.18度
 楼主| 发表于 2016-10-8 11:27:28 | 显示全部楼层
han912xue 发表于 2016-10-5 09:59 static/image/common/back.gif7 B; a5 ?/ B1 [# p. |3 [
查阅说明书,看电机的固有步距角是多少,比如固有步距角是1.8度的话,工作在不细分状态,电机转一圈需要的 ...
. X  x/ P) w" X: o
可能是电机失步,不知道怎么解决
. k/ J) W! y) R+ h% Z
 楼主| 发表于 2016-10-8 11:30:31 | 显示全部楼层
han912xue 发表于 2016-10-5 09:59 static/image/common/back.gif
. Q% l) X& P7 W7 V2 H- `查阅说明书,看电机的固有步距角是多少,比如固有步距角是1.8度的话,工作在不细分状态,电机转一圈需要的 ...
: i8 k$ r/ O% U. j) E
怎么检测到底是脉冲数量不对?还是电机失步?还是干扰
7 F/ ]  G% i# s& d, s+ t) |
发表于 2016-10-10 08:29:29 | 显示全部楼层
本帖最后由 han912xue 于 2016-10-10 08:30 编辑 ; O! }& z7 ]4 h) ~8 x6 k0 t

7 V& _& |, ~% {8 X# A) X0 J如果是伺服电机的话,一般不会存在失步,因为伺服驱动器是基于PID自动调校控制的,如果电机编码器返回脉冲数小于PLC输入脉冲数,即使PLC没有脉冲输出,伺服驱动器一样有脉冲输出给伺服电机,直到编码器返回脉冲数达到预定值即停止转动
* N# D( p7 `3 K9 R( V$ Z5 Q3 [, n( M- m" N( K
步进电机失步一般由于负载力矩过大或者启动加速时间过短,造成启动力矩过大,导致的电机失步,检测的话,还真没接触过
 楼主| 发表于 2016-10-12 11:08:07 | 显示全部楼层
han912xue 发表于 2016-10-10 08:29 static/image/common/back.gif
2 _6 Z; ~0 ~( u" g) E" {; W如果是伺服电机的话,一般不会存在失步,因为伺服驱动器是基于PID自动调校控制的,如果电机编码器返回脉冲 ...
* w% b; {0 X- z0 {
要是运动中加个编码器能不能控制好步进电机的精度9 s" [* q& Q0 c* @
已经重新买了个步进电机,等待检验了,估计是电机太老导致失步的
4 z- T: w( ]) _) S1 ^
- v3 K4 M3 k" ?/ A1 o: J
发表于 2016-10-12 13:07:55 | 显示全部楼层
aj1721 发表于 2016-10-12 11:08
5 ?4 M) M  x9 }' N4 A要是运动中加个编码器能不能控制好步进电机的精度
' U) K# ~! X/ i1 R' C已经重新买了个步进电机,等待检验了,估计是电机太老 ...
2 w: E4 t0 H7 q9 k. Z5 l
那还不如直接用伺服电机,成本也没增加多少哦
 楼主| 发表于 2016-10-13 15:56:10 | 显示全部楼层
han912xue 发表于 2016-10-12 13:07 static/image/common/back.gif
0 u# i9 F# |8 L  B; y那还不如直接用伺服电机,成本也没增加多少哦

6 g* s. {0 L$ W( U* c' `问题还是存在
: j( _. R5 _- b我电机想做十二等分
, y: W" b5 Y/ K请问程序应该怎么编程的2 n, w* t9 T& Y' S- I2 F1 y" n

% y9 y1 m) |. ~7 j' X+ ~9 G
发表于 2016-10-14 09:47:19 | 显示全部楼层
aj1721 发表于 2016-10-13 15:56
/ l+ D, A: W) w$ D# E问题还是存在
1 l5 q: e3 g: v4 d8 F我电机想做十二等分* h5 p8 c) b2 S8 n+ p9 i3 V
请问程序应该怎么编程的

) l, y4 v/ I, {7 D) J不同的PLC编程手法不同,具体楼主可以查阅对应PLC变成手册,祝楼主好运
 楼主| 发表于 2016-10-15 20:39:51 | 显示全部楼层
han912xue 发表于 2016-10-14 09:47 static/image/common/back.gif0 C4 W4 }! K) Z8 i" S
不同的PLC编程手法不同,具体楼主可以查阅对应PLC变成手册,祝楼主好运

' O+ m, n; p* I2 J0 Z7 ^http://www.3dportal.cn/discuz////mobcent//app/data/phiz/default/00.png
) Y* O: a# U4 V4 b0 o
 楼主| 发表于 2016-10-19 11:07:09 | 显示全部楼层
han912xue 发表于 2016-10-14 09:47 static/image/common/back.gif4 H: ?# U8 P7 l6 l' M% P
不同的PLC编程手法不同,具体楼主可以查阅对应PLC变成手册,祝楼主好运
, b8 k1 R3 H. @8 t2 K
可以帮我看下么,我把程序发上去& ~/ ~8 t# P4 O6 ^* i% {0 t
 楼主| 发表于 2016-10-19 11:08:00 | 显示全部楼层
本帖最后由 aj1721 于 2016-10-22 15:08 编辑 * E5 d" _; Z% H1 Q( E) |5 C8 D5 P
, w0 R4 i7 g$ d7 w1 G
求解答
110741am69yzgffy555rly.JPG
 楼主| 发表于 2016-10-19 11:09:20 | 显示全部楼层
步进电机控制器电流已经打到3.5A,细分3200,电机是没接负载时测试的3 ~+ u3 E1 r  o/ V& t
 楼主| 发表于 2016-10-19 16:19:24 | 显示全部楼层
我用DZRN开始定位原点,这段程序电机走得很顺畅。第二段用PLSY或者用PLSR,无论用哪个,电机都会有卡顿的现象,并且会失步,
. {! N. c9 \+ r4 w5 D
发表于 2016-10-20 08:13:36 | 显示全部楼层
本帖最后由 han912xue 于 2016-10-20 08:18 编辑
( e8 r5 a3 J! i: _+ N1 Q% Q" K
尝试把电机启动时间调的长一点,尝试电机反转有没有失步现象,如果没有,就是电机功率选择小了,如果也有失步,检查伺服驱动器设置和程序匹配情况
 楼主| 发表于 2016-10-20 09:23:42 | 显示全部楼层
han912xue 发表于 2016-10-20 08:13 static/image/common/back.gif
/ L! [) S; Q. T& L0 J5 U尝试把电机启动时间调的长一点,尝试电机反转有没有失步现象,如果没有,就是电机功率选择小了,如果也有失 ...

, u* w% n) a) n电机是没接负载空转时就会卡顿的
: E/ p, u3 r- F9 n+ u启动时间调长是哪个参数?是不是plsr那个?有试过加减速改成k2000,电机一样有卡顿
* Z2 G# G% H9 u反转的就没有试过; _$ V7 `% N4 i' I' N5 a, L' }1 Y, A! x
程序方面有没有问题
2 h; _& D3 S. o5 |- E" s1 Z; }9 R谢谢  g5 X, R0 k( M6 n2 \4 I& ^
发表于 2016-10-20 09:41:49 | 显示全部楼层
aj1721 发表于 2016-10-20 09:234 E' C; X& W: N# |' G
电机是没接负载空转时就会卡顿的
" J! ]$ _5 ^* m  @6 }+ ?6 ^# h启动时间调长是哪个参数?是不是plsr那个?有试过加减速改成k2000,电机 ...
5 u; t* S1 F& |
是的,设置成K3000看一下效果
 楼主| 发表于 2016-10-20 10:47:28 | 显示全部楼层
han912xue 发表于 2016-10-20 09:41 static/image/common/back.gif* Z( m; s. ~2 ]$ F
是的,设置成K3000看一下效果
  _' F9 m# O" C# Y
这样有得更慢,电机震动大,我走的距离也短+ I; I2 p7 m# Q& _3 ?
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