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安阳产C6301A普通车床在加工车轴中,加工精度达不到要求,生产效率低。为此,决定进行数控改造。 1.数控改造方案
$ X' C0 u# [" u(1)用数控系统控制纵横两方向的伺服电机,实现X、Z两方向的进给。
% ~/ N0 r) Z: Y; K% a# p/ M2 c+ N(2)将手动刀架换成电动刀架。
7 y& d( r" \9 ](3)加装主轴编码器,以便于螺纹加工。* A! Q( `' `3 |5 X
采用SIEMENS Sinumerik 802C交流伺服系统,由电源馈人模块、功率模块和611U双轴速度控制模块、操作面板(含CRT)、机床面板、ECU DI/O等组成。
- C# x- t+ G% b) G& V F4 q+ |3 N& K 802C系统内装集成PLC实例应用程序,另在工具盒中提供一个PLC子程序,可以满足本机床要求,不需要编写PLC程序,同时该系统有5.7英寸液晶显示器,带全功能键盘,16路DI/O接口,具有良好人机界面,系统具有高度可靠的控制性能,加工精度高。 2.具体措施
@; T' A I3 i (1)进给系统改造:①拆除进给箱、三杠、溜板箱,将伺服电机装在进给箱三杠支架左侧位置,把滚珠丝杠与伺服电机连接,获得Z向进给运动。②将刀架滑动丝杠螺母副改为滚珠丝杠副。通过连接装置与伺服电机连接,得到X向进给运动。- s7 n+ T3 \" T: g* \5 d
(2)主轴脉冲编码器安装,采用同步带与主轴以1:1变比连接。
; P% L: G* ^5 d5 @ (3)自动换刀架安装,拆除原刀架,采用LDB4C6163电动刀架。
& B+ X0 n+ q! O 3.数控系统构成
9 b' t1 G7 l, B; U1 ? (1)802C电源:提供ECU 24V DC;控制部件:用于控制最多3个模拟坐标轴;NC控制面板:带图形液晶显示和键盘;机床操作控制面板;DI/O接口:16点二进制I/0;电子手轮:在JOC方式下,以增量方式可手动操作X/ Z向运动。
3 A* b+ \9 D. _: o (2)系统的I/O接口分配# \ Z- _2 S9 C9 ^1 o( s0 \4 o' ^
①输入的控制信号:丝杠位置检测信号,包括X向和Z向正负硬限位、X/Z参考点开关信号;伺服过载和急停信号及伺服就绪信号;四工位刀架信号。) ^7 T8 p8 t7 O6 r
②输出的控制信号:刀架正反转信号及油泵润滑信号;伺服使能信号。
- l( e, R( [/ ?6 j' i5 b (3)参数设置及优化调试; H2 ^# f* X y; J- a4 y
PLC机床参数包括I/O口高低电平有效定义、刀架控制、润滑有效、倍率开关、急停、X/Z硬限位、驱动优化有效、机床驱动器类型、刀架位数、换刀监控时间、MCP面板按键定义等。7 t$ q- n+ w* P6 E% ^. L
对伺服系统,要先对速度环动态特性进行调试,然后才能对位置环进行调试。
1 b( v. I1 L' D* P 速度环动态特性优化通过SimoComU工具软件进行。选择运行自动速度控制器优化,将会出现优化特性曲线。根据电机负载矩频特性,进入速度环优化后,自动执行以下①~④步:①分析机械特性—(电机正转,抱闸释放);②分析机械特性二(电机反转,抱闸释放);③电流环测试(电机静止)。④参数优化计算。
* U0 X4 y2 c0 K1 \, `- O* V* b 速度环优化结束后,可根据实际情况调节位置环放大倍数和加速度,减小位置跟随误差。3 [1 p6 x% a: e$ D5 [7 q
由于该设备经过多年运转,主轴和床身部分有不同程度的磨损,因此,在改造之前,我们对机床机械部分进行了大修,以恢复其机械精度。通过这次改造,可使X,Z向的定位精度由原来的0.04mm提高到改造后的0.002mm,确保了产品加工质量,提高了生产效率,节约了费用。 |