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[分享] TH42160C龙门加工中心主轴故障分析与排除

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发表于 2010-12-21 10:58:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州

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本帖最后由 zpc64 于 2010-12-21 11:38 编辑 * v: _0 \3 E" f

. ~2 G+ u# q% z  j' D! ?: _摘  要:本文阐述了TH42160C龙门加工中心主轴的故障现象,主轴驱动原理,及轴故障的分析与排除。# M* i  @& {) n
关键词:龙门加工中心 主轴 驱动 编码器  $ t0 n* e: }6 c3 r
      1. 引言0 x+ B" e2 E$ P4 @2 k3 j
  TH42160C龙门加工中心是我院的一台关键设备。该设备用的SIEMENS840D数控系统,它X轴有效行程能够达到4米。它主要用来加工某些产品的大型、高精度零件。
) o% d' K% a* |% ?: `- N- M  2. 问题的引出& s8 B$ u9 O& @1 V( G/ Y# z- p
  2005年10月份,该设备开始出现问题。最初,它偶尔在主轴换速、高低档转换时出现“主轴编码器0位标志”报警,等设备重新启动后,故障又没有了,还可以继续加工。后来严重时,只要主轴转速发生变化,它马上报警,至此,设备已无法加工,于是我对它进行了维修。
$ L2 P' K& J0 i  3. 问题分析
5 z( ]# w) I3 E+ ]' ^- o# z! O  3.1 工作原理 ; o  z  d+ S4 {$ d! t9 x! Y; R
  主轴驱动系统是数控机床的大功率执行机构, 其功能是接受数控系统(CNC) 的S 码速度指令及M 码辅助功能指令, 驱动主轴进行切削加工。
0 s3 k+ _* R& P$ z& \8 r- K  该设备采用的是西门子公司最新推出的1PH7系列的交流主轴电机。功率为17KW。驱动装置为6SN1 118-ODM13-OAA1主轴驱动模块,下面是交流主轴控制单元。
- M$ \6 m, Y: r* d( G) @* B  它的工作过程简述如下:由数控系统来的速度指令(如10V时相当于6000r/min或4500r/min)在比较器中与检测器的信号相与之后,经比例积分回路3将速度误差信号放大作为转矩指令电压输出,再经绝对值回路4使转矩指令电压永远为正。然后经函数发生器6(它的作用是当电动机低速时提高转矩指令电压),送到V/F变换器7,变成误差脉冲(如10V相当于200kHz)。该误差脉冲送到微处理器8并与四倍回路17送来的速度反馈脉冲进行运算。在此同时,交预先写在微处理器部件中的ROM中的信息读出,分别送出振幅和相位信号,送到DA强励磁9和DA振幅器10。DA强励磁回路用于控制增加定子电流的振幅,而DA振幅器用于产生与转矩指令相对应的电动机定子电流的振幅。它们的输出值经乘法器11之后形成定子电流的振幅,送给U相和V相的电流指令回路12。另一方面,从微处理器输出的U、V两相的相位(即sinθ和sin(θ-120°))也被送到U相和V相的电流指令回路12,它实际上也是一个乘法器,通过它形成了U相和V相的电流指令。这个指令与电机电流反馈信号相与之后的误差,经放大后送至PWM控制回路14,变成频率为3kHz的脉宽信号。而W相信号则由Iu、Iv两信号合成产生。上述脉冲信号经PWM变换器15控制电动机的三相交流电流。脉冲发生器16是一个速度检测器,用来产生每转256个脉冲的正、余弦波形,然后经四倍回路17变成1024脉冲/r。它一方面送微处理器,另一方面经F/V变换器19作为速度反馈送到比较器2,并与速度指令进行比较。但在低速时,由于F/V变换器的线性度较差,所以此时的速度反馈信号由微分电路18和同步整流电路20产生。
5 u5 O' y: t. e3 l# \" m* w5 V8 e  3.2 故障判断
8 K6 S  b! K" |  从该故障现象来看,应该是脉冲发生器16在产生脉冲时,出了故障。由此初步判断是主轴转速监视或反馈这一部分出了问题,于是我们按照以下四步对设备进行了故障定位。7 ?2 `  `$ Q# O  N5 y# g) M
  第一步,调换主轴编码器的电缆。由于主轴和Z轴距离最小,而且,都是用的SIEMENS伺服电机和HEIDENHAIN编码器。经过检查,发现编码器的接口、信号都一样,具体定义。将主轴和Z轴的编码器电缆调换。试机后,故障现象不变。
+ _$ ]% [, ]8 X7 m  第二步,调换控制板。由于SIEMENS数空系统各轴的伺服模块都一样,于是我们将A轴和主轴伺服模块的控制板进行调换。试机后,故障现象不变。
& u. e' B# ~: M7 y  第三步,更换编码器与伺服模块连接的插头。由于以前有过因为插头接触不良而出现伺服故障、速度误差等报警的前例,故我们将主轴编码器的插头进行了更换,试机后,故障现象不变。5 X: Y0 r/ s6 ^: T" \
  经过以上三步后,我们初步确定是主轴编码器损坏。
" ^! d1 R' @' Q- O  4. 故障处理. B2 n" }: ~2 U
    拆下主轴电机尾部的风机,打开端盖,即可看见编码器。拆下编码器与电机连接的螺钉,发现编码器还不能拿下来。编码器和电机轴是锥型连接,无法直接取下编码器,必须自制一个专用的工具把编码器从电机轴上顶出来。经过测绘后,自制了一把专用工具,卸下编码器。
! r5 t) L% R/ K* V  K  给编码器的encorder和sensor分别都加上5V、0V,转动码盘,通过示波器观看A+、A-、B+、B-、R+、R-的波形,发现均为正弦波,但是波形偶尔不稳定,在转动编码器的时候,能感觉到编码器的码盘在转动时,偶尔有一个很小的颤动。至此,断定是编码器的转动不稳定,导致主轴速度反馈信号不稳定。从而产生系统报警。更换编码器后,设备故障排除。* B5 ~9 S5 T5 u7 e) P( P
  5. 总结. I4 K' r0 h+ E* c- y) Y0 x
  本文从原理上叙说了该设备主轴的工作原理,并从多方面着手判断问题,最后发现问题、解决问题,保证了该设备的正常运行。

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