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[转帖] 5m数控龙门铣床静止监控报警分析与处理

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发表于 2010-12-18 21:35:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州

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本帖最后由 zpc64 于 2010-12-18 21:45 编辑
/ {2 w! t+ S4 i+ N4 `. x
) a, E4 |* C0 L' P& y- V% }9 f4 b中冶陕压重工设备有限公司的XK2316/5数控龙门铣床采用Sinumerik840D系统,标准双闭环控制。由于该机床X轴钢性不太理想,经常发生爬行,X轴发颤。曾频繁出现X轴停止时静止监控报警,同时还有点爬行,而且不管进给速度快慢,停止时总出现定位监控报警。修改参数粗准停、精准停、修改增益、1407、1409等都不起作用,改半闭环后现象消除,维修过程及分析如下。
& a; m& X- ~" A, i      定位监控的定义是为了确保轴在预定的时间内到达指定点,在一个程序段运行结束后(位置量=0)启动MD36020(POSITIONING_TIME精定位延迟)里设定的时间,并在这一时间运行结束后检查误差是否低于MD36010( STOP_LIMIT_FINE精定位精度)的极限值。如果在位置监控时间结束后,机床还没有走到精准停的范围内,就会出现位置监控的报警。对此,一般可通过修改参数MD36010、MD36020、MD32200(KV-参数)再配合修改1407、1409来消除故障。后来又修改MD36040(STANDSTILL_DELAY_TIME静态监控延迟时间)。但是经过上述修改参数后,故障依旧。
1 M# t- Z+ S  B5 e8 U        将双闭环改为半闭环后,发现故障消除,怀疑光栅尺有故障,于是清洗光栅尺,更换光栅头、驱动模块等报警都不能消除。用千分表测间隙为0.04mm,调出MD34250发现该参数已经补偿到0.46mm,将MD34250清零,重新测反向间隙为0.5mm。于是拆开滚珠丝杠,发现传动链上的轴承间隙过大,调整后,故障消除。
0 J4 P) v( m. X5 o) F/ S0 D2 I         该系统的测量回路是由速度和位置双闭环构成,当全闭环时,由于间隙过大,所以位置环检测到进给超过了MD36020的范围。改半闭环后,只有速度环反馈,且只检测电机是否转到位,没有实际位置的反馈,机械有所蹿动时也不会报警。所以全闭环报警,半闭环不报警。由于对参数长积累的修改,使机械问题掩盖,最终导致精度下降,参数补偿不过来等情况。所以建议不要轻易修改参数,保持默认值.

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