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[分享] T6925/1镗铣床故障分析与排除

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发表于 2010-12-18 21:04:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州

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T6925/1落地数显镗铣床是20世纪90年代初制造的。2009年1月5日-3月5日经过一次大修和改造,改造后对运行中出现的以下故障进行了及时处理。
     1.滑枕电机反馈到驱动装置V57线路故障1 D% N3 ^& d- Z3 O7 `0 ~  F
     日本三菱单片机可编程序控制器PC输入点X401点不亮,重新断电、送电后,此点又能恢复。主轴箱与滑枕、镗杆共用一套V57直流电机驱动装置,主轴箱工作正常。检测滑枕直流电机(7.5kW)及其测速机未发现故障。有时滑枕在低速时能移动一段距离,电机电枢电压逐渐递增超过直流460V,或者速度提升一点,就出现驱动装置报警。检测测速机反馈电路有一个lOOkΩ的可调电位器,其两端并联一个继电器KA14常开点,主轴箱工作时通过KA14常开点闭合,将测速机电压反馈到V57驱动装置;而滑枕移动通过lOOkΩ可调电位器将测速机电压反馈到V57驱动装置。调整好主轴箱驱动各个参数,通过调整电机驱动装置内A2板上的可调电阻R28(速度调节器的速度反馈弱调节),使主轴箱直流驱动电机(15kW)电枢直流电压是380V。在调整lOOkΩ的可调电位器时,发现无法调节滑枕直流电机电枢直流电压,用万用表检测此电位器,发现开路,找到了故障点,更换lOOkΩ可调电位器,重新调整滑枕相关参数后,滑枕工作正常。- B: R1 U5 \. G: C
      2.镗铣床滑枕、镗杆Ⅱ挡快速不动或启动、点动速度慢故障
1 x" j# _9 K! R1 J% \  R. ?, }" ?2 Q      检查电气部分参数:直流电机(7.5kW)电枢电压378V、电流、测速机反馈电压、滑枕给定V57电压值O~lOV、电机励磁直流电压144V均正常,V57驱动装置、主轴箱运行良好,说明电机驱动装置V57无故障;检查滑枕、镗杆制动器电压直流24V,动作正确。偶尔电机运行时声音沉重,分析:①直流电机本身有故障;②机械负载过重。检查滑枕、镗杆静压、润滑系统油压未发现问题。检查齿轮箱、丝杠、丝母润滑情况时发现丝杠润滑油管位置错误,润滑油未打到丝杠上,造成丝杠、丝母无润滑油,时间久了铜丝母有磨损,丝杠运行阻力增大,造成上述故障。油管位置偏差原因:①维修人员维修镗床时无意碰动了润滑油管,油管位置出现偏差;②润滑油压低时,润滑油未打到丝杠上。重新调整润滑油管位置后,滑枕、镗杆运行正常。; @/ S& J4 W5 N
       3.主轴箱不能快速上升,快速下降时主轴箱抖动、驱动电机噪声大故障
: b$ ]7 [8 s, g2 A1 F       检查主轴箱夹紧装置、丝杠及丝母静压润滑系统、电气驱动均正常,但发现主轴箱前链条过紧,由此判断是滑枕补偿系统出现故障。
, m+ Y# Z* H8 D( [" N) C/ B" X       改造后镗铣床滑枕补偿系统是目前较为先进的ATOS电液比例阀控制系统。电液比例阀电磁铁推力与基准信号成正比,因此,阀芯抵抗弹簧力后的位移也就与基准信号成正比。一台高压泵站输出压力为0~12MPa可调,将高压泵输出压力调整到3MPa后满足镗床加工工件工艺要求。根据滑枕伸出8个不同位置,对应8个行程检测接近开关,通过三菱PLC FX2N-32MR-001程序控制器输出O~lOV不同直流模拟电压,从而改变电液比例阀输出压力。压力输出是随着滑枕向前伸出逐渐递增,向后回缩逐渐递减原则。通过控制主轴箱配重平衡锤内油缸压力大小,改变主轴箱升降前、后链条张力,达到对滑枕平行运动补偿目的。
/ P5 K' j+ G# k1 U      在移动滑枕时发现8个接近开关运行状态不对,反馈到三菱PLC上,前端第3个接近开关指示灯常亮,而其他7个接近开关指示灯交替亮、灭,分析原理不管滑枕在何位置,移动滑枕8个接近开关指示灯中只能有一个灯亮,怀疑接近开关(型号TK-12N4C)损坏。用一铁块靠近前端第3个接近开关试验,发现此接近开关本身上端指示灯能亮、能灭,说明此接近开关没有坏,但发现此接近开关位置偏高,原因是机床运行一段时间后,由于振动造成螺丝松动。重新调低此接近开关高度,故障排除。
  k$ H' k  d6 e8 Y( {( N       4.镗铣床直流电机测速机故障4 R7 c( v5 x& s# R* Z
       (1)主轴刹不住车。由于主轴测速机换向器表面有炭粉,与碳刷接触不良,测速机反馈给V57驱动装置电压不准,导致主轴刹不住车,用细金相砂纸砂掉换向器表面炭粉,用无水酒精清洗后,主轴工作正常。1 W1 Z& J: w/ t, L" P0 v5 v
       (2)主轴转速忽大忽小。检查主轴测速机时,发现测速机与电机联轴器上的定位顶丝丢失。分析电机转速与测速机转速不同步,造成此故障,重新装配一个新的顶丝后,故障排除。
- A: x  J5 R7 n' \& Z       (3)滑枕(或镗杆)移动停止后,仍自动行走一段距离。此故障仍出现在测速机上,由于测速机反馈电压与操作盘上滑枕(或镗杆)给定转速电压值及V57驱动装置内部调整电压信号匹配不佳,造成此故障。用细金相砂纸砂掉换向器表面炭粉,用无水酒精清洗后,故障排除。
# [) n) u8 n- D- O5 H* S        5.主轴箱点动时突然快速向下运动故障6 L. h$ @/ i3 z% v( Z$ j8 G
         查找原因是主轴箱快速向下运动时中间继电器KA12吸合。此故障出现在日本三菱单片机可编程序控制器PC内部,由于镗铣床已运转十几年,与三菱PC内部相关的一个输出继电器老化,触点粘连,更换一个新的继电器后故障排除。
* \/ A, b: g# h2 }" X         6.主轴启动,选择主轴箱、立柱位置旋钮时,主轴自动停车故障
* D: L% }. H. I- a; o+ f+ j* S         镗铣床启动后有6台油泵电机工作,每个油泵电机主电源线路中串联一个过热继电器,防止烧损油泵电机。油泵电机过热继电器辅助触点接至三菱PLC的X023输入点,由于在选择主轴箱(或立柱)时,配电柜内部继电器动作振动,其中一个油泵电机过热继电器辅助触点虚接,X023指示灯瞬间闪动,肉眼很难发现,用木棒撞击配电柜内部配电板方法,检查到此故障点,更换一个新的过热继电器后,故障排除。
, V9 L' H! k+ @         7.主轴电机(75kW)转子击穿短路、报废故障. X; _) l5 i" n7 F0 n  U6 S( Y. Y
         主轴测速机反馈电压与主轴给定值电压没有匹配好,造成主电机电枢电压过高,有时达到直流450V以上,由于空气潮湿,造成电机换向器环火,形成短路“放炮”现象。处理、清洗换向器,调整主轴电机驱动装置内部A2板上的可调电阻R28及主操作盘上的可调电阻R30,使主轴电机电枢电压降至直流电压380V,电机换向器仍然打火,象放小爆竹一样,用500v摇表检查电机转子绝电阻,发现电机转子对地短路、电机报废,需更换一台新的同型号的直流电机。

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