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摘 要:转向节机构不对称,导致机加工后内径尺寸椭圆变差大;通过退火处理,消除毛坯铸造应力,达到工件综合性能及尺寸要求。
/ g4 X, b7 r9 F0 z5 M" f. u2 v关键词:转向节内孔椭圆 解决 # V# w; Y2 z+ j) b9 N
1 问题描述" u1 c4 a0 M9 k- n
转向节材料:QT450-10,表面喷丸强化处理。现加工工艺为:镗φ82-0.078mm内孔,再以内孔定位,套车外径。问题点:镗孔完成后,内孔尺寸合格,椭圆0.01mm,套车后测量内孔尺寸,椭圆0.03-0.045mm。为便于查找变差点和数据分析,在内孔的内外侧和垂直方向上分为4个部位,对称方向上的8点作为测量内径的测量点,分别为A、B、C、D。$ |( z2 ?1 L5 ~$ h* n" w% M% ]8 A8 x
抽取5套(左右各5件),使用测量工具:内径千分表,精度:0.001。尺寸见表1。3 b" t$ h {) x6 `% r6 P
左件
" N! u6 q9 m2 u1 G 序号 A B C D 椭圆度, O9 u& s7 A4 p6 y0 Z
1 81.913 81.883 81.915 81.913 0.032* I' O4 ~- Q. T' d2 B9 o) c$ E
2 81.923 81.887 81.926 81.923 0.039
. j: n* N( T" _* } 3 81.914 81.88 81.917 81.915 0.037
; D& h) s3 T8 U, p; m( ^7 d 4 81.914 81.883 81.914 81.905 0.0317 y `0 o9 A+ {2 J, u
5 81.916 81.881 81.92 81.926 0.045
1 ^. j0 S# W$ V( l0 t3 T9 C 左件椭圆均值:0.0368
- X- i0 ^8 F' k/ T+ e 右件+ g* R: S2 I. ]. i; Z
序号 A B C D 椭圆度. d$ v4 H$ ]& y3 x h/ ]2 N& o4 v; c
1 81.897 81.877 81.91 81.895 0.0334 E8 V5 \ ]+ ~5 E5 J4 P# L
2 81.914 81.885 81.916 81.912 0.031
, ?4 z7 O5 L: s5 d: r 3 81.919 81.884 81.925 81.924 0.041
" h: {( P) J: p8 E8 A# a# } 4 81.915 81.886 81.916 81.914 0.036 s3 @2 H! l: a% M
5 81.921 81.885 81.927 81.917 0.042
6 j% V9 e: k4 j7 \. ^4 } 右件椭圆均值0.0354) a2 u4 x+ l. J) T) s7 s
通过表1数据显示,尺寸主要变差点在B部位,且左右件变差部位一致。
0 b, m* O- L U$ K; i- Z' { 2 原因分析
7 F: m) X9 T2 T; s5 B% K4 G 2.1 化学成分及金相分析:检测工件化学成分:C:3.8%,Si:2.6%,Mn:0.28%,P:0.03%,S:0.03%,Mg:0.03%化学成分符合产品标准。金相分析:基体组织:铁素体,珠光体≤25%,符合产品要求。浸蚀方法:4%硝酸酒精溶液。2 M! V) g. U+ U; e" K# n
2.2 结构分析:铸造结构工艺性分析,Y—Y方向结构不对称;单边加工量4.5-5.5mm,加工量大。 + W, T! e* ^& { `
根据以上现状分析,由于铸件结构不对称,铸造过程中,各部分的冷却速度不同,在同一时期内铸件各部分的收缩不一致。但铸件各部分彼此相连,互相制约,不能自由收缩,因而产生热应力。经切削加工后,应力释放,是造成内孔椭圆变差的主要原因。为解决椭圆大的问题,通过热处理方式,对铸造毛坯进行退火处理,成功解决了这个问题。* X! U" R8 o% ~$ {; X
3 热处理工艺
& m7 F/ w- x# Q6 y. @; W F 将工件随炉缓慢加热到Ac1以下的温度,约600±10℃,经4-6小时保温,随炉缓慢冷却至250-300℃出炉空冷。
3 ], x9 P1 R) o 4 试验结果
" v9 s) D6 U0 Z* K; J) y. t 4.1 对退火后的工件进行机加工:镗孔、套车外圆后,检测内孔尺寸,见表2。
8 ^% V% J0 Q/ v# Z* a8 B 左件+ L) o* z9 `- F9 A* j+ g- ~
序号 A B C D 椭圆度
& |/ m" {% h8 f! e; P) ^ 1 81.902 81.91 81.907 81.9 0.015 H" }' b; S, l
2 81.908 81.918 81.913 81.915 0.013 J5 M6 t' W! i( x. k6 H2 i' {
3 81.908 81.918 81.91 81.921 0.013
$ y( t; V' L2 T: n3 z* ^ 4 81.912 81.925 81.913 81.933 0.021
7 v" `4 W5 r" J 5 81.9 81.91 81.907 81.922 0.022) J1 v0 L8 v! p7 H
6 81.892 81.9 81.9 81.922 0.03: F; }8 `" e2 x9 l7 s; }: i5 c
7 81.9 81.9 81.903 81.917 0.017
3 {7 u0 t8 ^) k( B+ L 8 81.891 81.89 81.895 81.898 0.0081 C2 c' g4 C4 q% `9 Q" A. l% U
9 81.907 81.902 81.9 81.92 0.028 k2 z- F8 j, g D, m& |& r( B
10 81.897 81.902 81.891 81.913 0.0167 |6 h4 b! G, U" C& m
右件 5 t3 g7 M. s( s6 f1 X
序号 A B C D 椭圆度
& u |6 _3 Y; ]: i- @5 \ 1 81.908 81.908 81.905 81.925 0.02
9 h! c( y6 y, C; q2 G; g 2 81.908 81.913 81.91 81.922 0.014
" h, q- x% |4 }2 Y 3 81.907 81.917 81.91 81.925 0.0184 l' m) r0 T4 U) O4 W8 A! ^
4 81.912 81.918 81.915 81.931 0.0197 D% {, V e, b; A, f2 {4 G4 m0 [
5 81.899 81.908 81.902 81.916 0.017
- ~( E# ~, t7 _+ H0 V* a 6 81.89 81.9 81.892 81.912 0.0130 R) Z7 b: _+ B# B2 s! x
7 81.895 81.908 81.897 81.914 0.019
& Y: s# O6 x k N0 {6 d 8 81.887 81.895 81.888 81.908 0.021
, _' f; G4 v9 M& `8 [/ H0 i3 `" M- g 9 81.902 81.903 81.905 81.91 0.008/ X; Z- f' ], P) \7 z4 W
10 81.89 81.889 81.893 81.894 0.005
' E# C& D7 ~- w/ k 右件椭圆均值:0.0154
+ G7 p8 ?/ J6 b0 J; m 左件椭圆均值:0.0167数据表明,工件通过退火处理,椭圆明显减小。
4 P- q F* i& A b1 [! x2 f 4.2 金相分析:对退火后的转向节进行金相分析,基体组织:铁素体,珠光体≤25%,符合产品要求。
+ W9 a- X0 @+ ~4 W5 ~* H4 @ 浸蚀方法:4%硝酸酒精溶液。/ m/ ?- g V! W' d9 h1 M
5 结论
7 ~$ h: U) d K3 ] 生产实践证明,球墨铸铁转向节经退火处理后再进行机械加工,有效的控制了工件的加工应力,椭圆明显减小,且基体组织合格,保证了产品品质。 |
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