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[转帖] 转向节内孔椭圆解决方案

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发表于 2010-11-12 23:51:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州

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摘  要:转向节机构不对称,导致机加工后内径尺寸椭圆变差大;通过退火处理,消除毛坯铸造应力,达到工件综合性能及尺寸要求。
/ g4 X, b7 r9 F0 z5 M" f. u2 v关键词:转向节内孔椭圆 解决   # V# w; Y2 z+ j) b9 N
    1 问题描述" u1 c4 a0 M9 k- n
    转向节材料:QT450-10,表面喷丸强化处理。现加工工艺为:镗φ82-0.078mm内孔,再以内孔定位,套车外径。问题点:镗孔完成后,内孔尺寸合格,椭圆0.01mm,套车后测量内孔尺寸,椭圆0.03-0.045mm。为便于查找变差点和数据分析,在内孔的内外侧和垂直方向上分为4个部位,对称方向上的8点作为测量内径的测量点,分别为A、B、C、D。$ |( z2 ?1 L5 ~$ h* n" w% M% ]8 A8 x
    抽取5套(左右各5件),使用测量工具:内径千分表,精度:0.001。尺寸见表1。3 b" t$ h  {) x6 `% r6 P
         左件  
" N! u6 q9 m2 u1 G    序号    A        B        C        D    椭圆度, O9 u& s7 A4 p6 y0 Z
     1   81.913   81.883   81.915   81.913  0.032* I' O4 ~- Q. T' d2 B9 o) c$ E
     2   81.923   81.887   81.926   81.923  0.039
. j: n* N( T" _* }     3   81.914   81.88    81.917   81.915  0.037
; D& h) s3 T8 U, p; m( ^7 d     4   81.914   81.883   81.914   81.905  0.0317 y  `0 o9 A+ {2 J, u
     5   81.916   81.881   81.92    81.926  0.045
1 ^. j0 S# W$ V( l0 t3 T9 C     左件椭圆均值:0.0368
- X- i0 ^8 F' k/ T+ e         右件+ g* R: S2 I. ]. i; Z
    序号      A       B        C        D      椭圆度. d$ v4 H$ ]& y3 x  h/ ]2 N& o4 v; c
     1     81.897   81.877   81.91    81.895   0.0334 E8 V5 \  ]+ ~5 E5 J4 P# L
     2     81.914   81.885   81.916   81.912   0.031
, ?4 z7 O5 L: s5 d: r     3     81.919   81.884   81.925   81.924   0.041
" h: {( P) J: p8 E8 A# a# }     4     81.915   81.886   81.916   81.914   0.036 s3 @2 H! l: a% M
     5     81.921   81.885   81.927   81.917   0.042
6 j% V9 e: k4 j7 \. ^4 }     右件椭圆均值0.0354) a2 u4 x+ l. J) T) s7 s
    通过表1数据显示,尺寸主要变差点在B部位,且左右件变差部位一致。
0 b, m* O- L  U$ K; i- Z' {    2 原因分析
7 F: m) X9 T2 T; s5 B% K4 G    2.1 化学成分及金相分析:检测工件化学成分:C:3.8%,Si:2.6%,Mn:0.28%,P:0.03%,S:0.03%,Mg:0.03%化学成分符合产品标准。金相分析:基体组织:铁素体,珠光体≤25%,符合产品要求。浸蚀方法:4%硝酸酒精溶液。2 M! V) g. U+ U; e" K# n
    2.2 结构分析:铸造结构工艺性分析,Y—Y方向结构不对称;单边加工量4.5-5.5mm,加工量大。 + W, T! e* ^& {  `
    根据以上现状分析,由于铸件结构不对称,铸造过程中,各部分的冷却速度不同,在同一时期内铸件各部分的收缩不一致。但铸件各部分彼此相连,互相制约,不能自由收缩,因而产生热应力。经切削加工后,应力释放,是造成内孔椭圆变差的主要原因。为解决椭圆大的问题,通过热处理方式,对铸造毛坯进行退火处理,成功解决了这个问题。* X! U" R8 o% ~$ {; X
    3 热处理工艺
& m7 F/ w- x# Q6 y. @; W  F    将工件随炉缓慢加热到Ac1以下的温度,约600±10℃,经4-6小时保温,随炉缓慢冷却至250-300℃出炉空冷。
3 ], x9 P1 R) o    4 试验结果
" v9 s) D6 U0 Z* K; J) y. t    4.1 对退火后的工件进行机加工:镗孔、套车外圆后,检测内孔尺寸,见表2。
8 ^% V% J0 Q/ v# Z* a8 B        左件+ L) o* z9 `- F9 A* j+ g- ~
    序号      A        B        C       D      椭圆度
& |/ m" {% h8 f! e; P) ^     1     81.902   81.91    81.907   81.9     0.015 H" }' b; S, l
     2     81.908   81.918   81.913   81.915   0.013 J5 M6 t' W! i( x. k6 H2 i' {
     3     81.908   81.918   81.91    81.921   0.013
$ y( t; V' L2 T: n3 z* ^     4     81.912   81.925   81.913   81.933   0.021
7 v" `4 W5 r" J     5     81.9     81.91    81.907   81.922   0.022) J1 v0 L8 v! p7 H
     6     81.892   81.9     81.9     81.922   0.03: F; }8 `" e2 x9 l7 s; }: i5 c
     7     81.9     81.9     81.903   81.917   0.017
3 {7 u0 t8 ^) k( B+ L     8     81.891   81.89    81.895   81.898   0.0081 C2 c' g4 C4 q% `9 Q" A. l% U
     9     81.907   81.902   81.9     81.92    0.028 k2 z- F8 j, g  D, m& |& r( B
     10    81.897   81.902   81.891   81.913   0.0167 |6 h4 b! G, U" C& m
        右件 5 t3 g7 M. s( s6 f1 X
    序号     A         B        C       D      椭圆度
& u  |6 _3 Y; ]: i- @5 \     1     81.908   81.908   81.905   81.925   0.02
9 h! c( y6 y, C; q2 G; g     2     81.908   81.913   81.91    81.922   0.014
" h, q- x% |4 }2 Y     3     81.907   81.917   81.91    81.925   0.0184 l' m) r0 T4 U) O4 W8 A! ^
     4     81.912   81.918   81.915   81.931   0.0197 D% {, V  e, b; A, f2 {4 G4 m0 [
     5     81.899   81.908   81.902   81.916   0.017
- ~( E# ~, t7 _+ H0 V* a     6     81.89    81.9     81.892   81.912   0.0130 R) Z7 b: _+ B# B2 s! x
     7     81.895   81.908   81.897   81.914   0.019
& Y: s# O6 x  k  N0 {6 d     8     81.887   81.895   81.888   81.908   0.021
, _' f; G4 v9 M& `8 [/ H0 i3 `" M- g     9     81.902   81.903   81.905   81.91    0.008/ X; Z- f' ], P) \7 z4 W
     10    81.89    81.889   81.893   81.894   0.005
' E# C& D7 ~- w/ k     右件椭圆均值:0.0154
+ G7 p8 ?/ J6 b0 J; m     左件椭圆均值:0.0167数据表明,工件通过退火处理,椭圆明显减小。
4 P- q  F* i& A  b1 [! x2 f    4.2 金相分析:对退火后的转向节进行金相分析,基体组织:铁素体,珠光体≤25%,符合产品要求。
+ W9 a- X0 @+ ~4 W5 ~* H4 @     浸蚀方法:4%硝酸酒精溶液。/ m/ ?- g  V! W' d9 h1 M
     5 结论
7 ~$ h: U) d  K3 ]     生产实践证明,球墨铸铁转向节经退火处理后再进行机械加工,有效的控制了工件的加工应力,椭圆明显减小,且基体组织合格,保证了产品品质。
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