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摘 要:转向节机构不对称,导致机加工后内径尺寸椭圆变差大;通过退火处理,消除毛坯铸造应力,达到工件综合性能及尺寸要求。
% h6 W; m) N, I. H8 l/ W9 y关键词:转向节内孔椭圆 解决
6 W* Q6 N; L4 q* H+ k7 z 1 问题描述6 r- m6 I0 j+ I& {% B
转向节材料:QT450-10,表面喷丸强化处理。现加工工艺为:镗φ82-0.078mm内孔,再以内孔定位,套车外径。问题点:镗孔完成后,内孔尺寸合格,椭圆0.01mm,套车后测量内孔尺寸,椭圆0.03-0.045mm。为便于查找变差点和数据分析,在内孔的内外侧和垂直方向上分为4个部位,对称方向上的8点作为测量内径的测量点,分别为A、B、C、D。& _. r/ E0 p$ N" V: L- H' [
抽取5套(左右各5件),使用测量工具:内径千分表,精度:0.001。尺寸见表1。
- T' Q. `0 u2 c7 t) {9 B2 D# y! J 左件 " a/ z- g4 z- w; K y
序号 A B C D 椭圆度
8 {8 w8 j( q* T* x 1 81.913 81.883 81.915 81.913 0.032
. E* j5 H2 z9 i' q/ m 2 81.923 81.887 81.926 81.923 0.039% o' N. w$ Q/ [% B
3 81.914 81.88 81.917 81.915 0.037
; h3 o: f+ |1 @/ h 4 81.914 81.883 81.914 81.905 0.031# l9 {8 N/ m- l) p2 x3 \
5 81.916 81.881 81.92 81.926 0.0454 b, A9 o2 q9 {! x( J
左件椭圆均值:0.0368
; w4 Q" h7 G1 c$ ~& |# E) ]4 g$ k 右件
3 c+ K& {1 o: F$ J/ @7 G2 h: _' x 序号 A B C D 椭圆度
2 y: ]! n4 n- f H: ]' v/ R, G1 {$ X: o 1 81.897 81.877 81.91 81.895 0.033
$ S! q( l0 S- y+ t 2 81.914 81.885 81.916 81.912 0.031
0 j0 v/ E) A. L6 A" c3 r: q, s 3 81.919 81.884 81.925 81.924 0.041. e* E. `" H7 c1 W s
4 81.915 81.886 81.916 81.914 0.03
( k3 R+ l7 s( m( T& ~& D 5 81.921 81.885 81.927 81.917 0.0426 g: T3 a: i* \; _9 M; o
右件椭圆均值0.03541 {, y! ~+ Q% N8 X8 Y
通过表1数据显示,尺寸主要变差点在B部位,且左右件变差部位一致。
' E0 d7 p V7 g( S 2 原因分析* ? U3 X7 F& k# N+ e
2.1 化学成分及金相分析:检测工件化学成分:C:3.8%,Si:2.6%,Mn:0.28%,P:0.03%,S:0.03%,Mg:0.03%化学成分符合产品标准。金相分析:基体组织:铁素体,珠光体≤25%,符合产品要求。浸蚀方法:4%硝酸酒精溶液。9 ~; I+ e' C3 W( K
2.2 结构分析:铸造结构工艺性分析,Y—Y方向结构不对称;单边加工量4.5-5.5mm,加工量大。 : |( S& K( a; x
根据以上现状分析,由于铸件结构不对称,铸造过程中,各部分的冷却速度不同,在同一时期内铸件各部分的收缩不一致。但铸件各部分彼此相连,互相制约,不能自由收缩,因而产生热应力。经切削加工后,应力释放,是造成内孔椭圆变差的主要原因。为解决椭圆大的问题,通过热处理方式,对铸造毛坯进行退火处理,成功解决了这个问题。
% S! K" e9 F) S8 Z% [4 G 3 热处理工艺) R+ G$ H# F% z4 ?, U
将工件随炉缓慢加热到Ac1以下的温度,约600±10℃,经4-6小时保温,随炉缓慢冷却至250-300℃出炉空冷。
! ]4 S0 L* _- a$ l5 b- } 4 试验结果
' p0 b% T3 e d* I( Y! H2 ^ 4.1 对退火后的工件进行机加工:镗孔、套车外圆后,检测内孔尺寸,见表2。5 l8 E* s. }, s$ ^5 o* G
左件% V) A3 _0 _2 H1 W
序号 A B C D 椭圆度: t( v! k Y0 [# }2 B5 u0 t/ x
1 81.902 81.91 81.907 81.9 0.01
0 t( R5 R$ o5 q( D( p 2 81.908 81.918 81.913 81.915 0.01
$ z) N% r8 P, n7 G4 F3 B 3 81.908 81.918 81.91 81.921 0.013
( H& U. \* K$ m, f1 D( U1 C W 4 81.912 81.925 81.913 81.933 0.0219 d/ s+ |% V! u! g- `
5 81.9 81.91 81.907 81.922 0.022
. _# A3 X* w( \ 6 81.892 81.9 81.9 81.922 0.03. K3 \; ^. z5 e; Y3 S
7 81.9 81.9 81.903 81.917 0.017
1 C) z6 G0 A c% v2 P+ m( v2 U0 Z 8 81.891 81.89 81.895 81.898 0.008
' y2 h+ W+ B& U+ p4 L2 F* J 9 81.907 81.902 81.9 81.92 0.02
# v# P0 i6 L$ Y% O6 s' O+ C 10 81.897 81.902 81.891 81.913 0.0167 w9 e+ A6 l# p9 y
右件 - G; p* r% u; g% m- h$ V
序号 A B C D 椭圆度/ B' t4 ?2 ]* Q$ f
1 81.908 81.908 81.905 81.925 0.02- \- T- ?: O; z: C3 p! i
2 81.908 81.913 81.91 81.922 0.014: t) ]& d3 Y( t5 q- Q7 u: ?
3 81.907 81.917 81.91 81.925 0.018. \* N! n" D$ U% Q
4 81.912 81.918 81.915 81.931 0.0192 T) T3 l4 T" p9 N
5 81.899 81.908 81.902 81.916 0.017
# H5 a" i6 H, s* W 6 81.89 81.9 81.892 81.912 0.013
( P, W" E" C6 B& K6 r$ G4 x 7 81.895 81.908 81.897 81.914 0.019
6 A7 N$ e: M2 @ 8 81.887 81.895 81.888 81.908 0.021- Z/ s6 p) x* T* q/ M) U* G
9 81.902 81.903 81.905 81.91 0.008
; j1 j$ Y+ s+ J# u0 n7 b 10 81.89 81.889 81.893 81.894 0.005
! J4 i/ Z E- c- I% _# T 右件椭圆均值:0.0154
4 }+ b7 @5 {1 ^6 l3 ]" B 左件椭圆均值:0.0167数据表明,工件通过退火处理,椭圆明显减小。3 X) {& p; g" p7 n: s: C2 k* A5 A
4.2 金相分析:对退火后的转向节进行金相分析,基体组织:铁素体,珠光体≤25%,符合产品要求。
) j% g8 s* n/ U7 M& ^" E( Z 浸蚀方法:4%硝酸酒精溶液。
8 i3 q' e! X! Z5 G* m. e% \ 5 结论
. A( a. n+ S3 |; X 生产实践证明,球墨铸铁转向节经退火处理后再进行机械加工,有效的控制了工件的加工应力,椭圆明显减小,且基体组织合格,保证了产品品质。 |
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