该转台采用回转环型伺服力矩电机,此类电机是交流同步电机与直线电机的有机结合。在回转运动中由回转环型力矩电机直接驱动回转运动,可以省去齿轮等各种中间环节,并能得到高的动态性能和好的定位精度。这种驱动系统无磨损、维护简便。 4 G) r7 u. X: r9 Z8 u) b 机床上电后,为保证加工精度,转台(即B轴)不转动时通过液压锁紧(图2)。当转台锁紧时,电磁阀YV.112.3由PLC通电驱动,额定90×105Pa压力的液压油通往液压橡胶膨胀圈,膨胀后挤压弹性铜胀圈,使其抱紧扭矩伺服电机转子,进而固定转台。当转台松开时.电磁阀失电,液压橡胶膨胀圈与油箱相连通直接泄压,弹性铜胀圈复位,转台松开。( m8 k# y0 E$ o' L
9 R$ m6 x; r9 |6 Q 1.现象 $ W. n- B! }: F$ O" r a 卧式加工中心DHP50采用FANUC一16M数控系统,开机后只有B轴采用相对编码器,所以需要回零,正常情况下需要转动2周左右。但B轴在回零过程中,只转动30°左右即停止,并出现454#报警:B axis:illegalrotor pos detect伍轴位置检测错误);436#报警:B axis:softthermal OVC (B轴软件检测热保护)。 & G7 P) |2 i7 H. l* r 2.原因分析及处理+ l3 o G: o' E' N. M6 A
出现报警的原因:转台底部的圆光栅编码器或其连接线路损坏;转台在转动过程中受到的阻力太大,超出其设计载荷。3 x1 R8 n- ~# t- ]1 ?6 s
处理方法:修改数控系统的参数,屏蔽掉B轴的圆光栅,使该轴变为半闭环轴。修改数控系统的参数步骤如下:①打开参数锁,将参数2213的第7位和参数2229的第0位置为“0”;②CNC断电;③CNC上电;④将参数2213的第7位置为“1”;⑤CNC断电;⑥CNC上电;⑦将参数2229的第。位置“1”,此时CNC不用断电;⑧选择“JOG”模式,选中B轴;⑨选择“KEYEXT”,按下“MCH MNGT”,“MANUAL FCT”,“EXEC”。 F _: f# M2 v- C+ i6 ^ 启动机床,在B轴运动过程中,故障依旧。因此,判断该故障不是圆光栅编码器的问题,而是B轴电机转动时阻力过大造成的。同时也证明圆光栅编码器的连接线路没有损坏,排除了第一个原因。 * n; N7 M. x d! c# L! _/ U 机床断电后,B轴转台是不能锁紧的,通过咨询,确认这时转动转台的力量不需要很大。但实际上,在加力杠杆的帮助下,人工转动转台仍非常困难,进而确认故障是由于转台转动阻力过大而造成的。此时怀疑B轴转台液压锁紧系统未能完全松开。先检查外围控制电路和液压回路,当机床通电后,PLC输出点Y.6.4即为高电平+24V,驱动电磁阀YV.112.3,使液压油通往液压橡胶膨胀圈(图2),即可以锁紧B轴。并且压力开关SP. 111.0检测到压力,把+24V信号送往PLC输入点X.1.0。当B轴需要转动时,PLC输出点Y.6.4为低电平0V,电磁阀YV.112.3失电,液压橡胶膨胀圈与油箱相通泄压,PLC输入点X.1.0为低电平,这时数控系统驱动B轴转矩伺服电机带动转台转动。经检测,PLC各输入输出点信号、电磁阀动作正常,液压管路通畅。, T m, q3 e. T