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一、龙门刨床存在的问题 我集团的龙门刨床经过近20年的使用,其运行状况每况日下,工作台频繁越位,故障停机率逐年提高,加工件表面出现“鱼鳞状”,造成了很大经济损失。因此需进行技术改造以提高机床的精度及可靠性。4 v' F" V6 I' B- `9 Y3 k# w
二、改造方案的制定与实施8 P4 [5 m4 D0 U$ _+ ~$ m
1.电气方面
2 R0 Y; m( @/ c; A# l 将龙门刨床原有的控制线路、励磁变流机组及直流调整部分全部拆除。只保留通风机、润滑泵、左右垂直刀架及横梁升降电机的控制线路。选用SIMORGEK直流调速装置代替原主拖动调速系统,该装置具有以下特点。
# V1 n" ]0 z! q- d, d* M (1)该装置为三相交流全数字控制装置,用于交流调速电机的电枢和励磁供电,体积小,结构紧凑;
( I6 h- {% e; ?" R) _" P: } (2)完备的控制功能可满足龙门刨床工作台控制功能的要求,大大提高了加工效率;
/ v2 ^( W- z' P5 P- X2 d (3)微处理器能快速适应负荷变化,并能记忆故障数据,方便故障迅速排除。
$ ?2 L( i# z2 H8 b 为进一步实现设备安全运转,我们又在左、右刀架的两端和中间加装了行程开关,避免了刀架间或刀架与横梁端部的挤死现象,其电路原理如下图所示。
+ U7 V, w+ l0 q F7 C 2.机械方面
3 u, b9 q0 j3 p! E, \3 s. c (1)修理工作台传动齿条,更换与之配合的斜齿轮;
7 i+ p6 i( u3 F3 v6 K" M (2)更换横梁的左右刀架丝杠及螺母,更换左右两进给箱的部分齿轮;: r9 c. @" B+ }: m3 F: P
(3)各轨道面进行刮研修复,达到国家标准;
% R& `* O1 G9 R+ Y, [1 M (4)自身精刨工作台上工作面及两侧面。
0 e" C1 h8 T+ A 三、改造效果 w1 ~ G8 ]8 S% E
技术改造后,已使用2年,其间故障停机率大大降低,加工质量和效率显著提高,取得了较大的经济效益。 |
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