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[讨论结束] 伺服电机问题

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发表于 2010-9-26 16:35:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国云南玉溪

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一个送料平台,X轴回零时到零位(反方向)还会往正方向运动一下,就像有回弹一样,是什么问题啊
发表于 2010-9-26 17:20:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
楼主说的太简单了,不知道你的这个是什么控制方式。- g: H& y6 q& n' I4 u+ r4 }# V* A
如果是模拟量控制,可能是信号受到干扰。
发表于 2010-9-26 20:37:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
关键是能不能回到零位,会不会影响你的定位和加工精度,如果可以那没有关系,就是你所谓的弹一下的动作是可以通过参数设定的。
 楼主| 发表于 2010-9-26 22:27:11 | 显示全部楼层 来自: 中国云南玉溪
问一下,伺服电机驱动的平台,我推一下它就退回来,我再推,它再回,然后它就自己在那里做往返运动,正常吗?
发表于 2010-9-27 15:46:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
楼主的问题,我想这种情况是不影响回零的8 ~/ ^& i( ~7 a, N! Q/ \
这个没有问题,机床回参会有两个限位,一个是减速限位,一个是过限位,回参时,先碰撞减速限位后,机床减速寻找零点,当其无法找到时回正寻找,再找不到就坏了,超程报警。。。。
 楼主| 发表于 2010-9-27 21:13:10 | 显示全部楼层 来自: 中国云南玉溪
呵呵,现在只有晚上有时间了,现在那个送料平台做一天会出来几片产品尺寸不对的,郁闷!~我又不可能守在那里,改天我换一个伺服电机试一下
发表于 2010-9-27 21:15:14 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
问一下,伺服电机驱动的平台,我推一下它就退回来,我再推,它再回,然后它就自己在那里做往返运动,正常吗?. C/ [3 C9 R; j/ R' l
ninini 发表于 2010-9-26 22:27 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif

3 `6 k( N" ]* i( M" Q可以明确的告诉你, 不正常!: Q+ p5 R+ y5 c/ g# d  c7 r* b# Q1 G6 S
原因很简单: 当你"推"平台时, "它"退回来是对的, 但是"它"就自己在那里做往返运动, 说明已经产生了自激震荡, 需要对伺服单元或伺服电机进行调整;8 g: H9 h9 ~; {9 ?5 p
简单猜一下: 楼主的伺服电机或许选小了...

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发表于 2010-9-28 13:42:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
同意楼上的意见,只要是自己在做往复运动就不正常,以前如果是正常的,问题出现在反馈上或是伺服上,的看是全闭环还是半闭环的
发表于 2010-9-29 17:07:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
电方面得承认不专业,但伺服用得多了,忍不住也说几句。* n  t  q) b, N: h
我估计还是你电机功率选择小了,或选用带刹车的伺服。
发表于 2010-9-29 21:02:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
是不是设置为伺服归零了?
7 Q7 L2 c# ]( @' D: C归零可分为机械归零(光电开关类)和伺服归零
发表于 2010-10-2 15:43:00 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
從樓主的描述聽來2 F& R4 L2 {5 t, s; V) Q+ t8 `
我覺得像是OVERSHOOT的情形) Y& F6 o" D! B" H6 \! }3 ]
(1)通常OVERSHOOT代表比例增益太大,
0 z5 G' u$ `8 u2 f     最常做的動作是減少比例增益
1 T6 Q: {5 {; @% ^* R+ n    至於伺服的那個參數代表比例增益就要請樓主自行查使用手冊了
2 o1 S! I  N. z; F. G也有一種可能是$ V3 l1 l0 a; S  G
(2)機械或傳動機構的剛性不夠
6 B' M) M. ^* \" `, {    這是個人的親身經歷2 y0 j! t2 Z$ {% K& k  `
    我們的機台很大4 I0 \/ m& b# X5 @( Q% z3 ^+ M
    為了省錢  選用時規皮帶來傳動" B& z. e7 ?: @; |( V% v4 |6 I
    結果就發生OVERSHOOT- S/ `# l* x8 a4 ~0 _  |
      第一次大家都花工夫研究伺服增益
/ G; `4 x, h! p) q    白費力氣9 z8 W, Y: q* t% _: `8 m) X! m, ]0 I
    有一次更換皮帶的過程中發現更換皮帶的規格對這個情形有影響
3 g2 v3 ]. p: b4 i! N    在網路上查到一些前輩的經驗分享
2 u9 n/ H) L0 X    這種情形確實會發生

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 楼主| 发表于 2010-10-3 09:14:26 | 显示全部楼层 来自: 中国云南玉溪
前几天出差了,没有关注事情进展,呵呵,等放完假上来通报结果啊!~~~谢谢这么多热心的朋友^_^
发表于 2010-10-3 13:23:43 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
本帖最后由 BSLee 于 2010-10-3 13:28 编辑 / ^- P' a& G. ^1 ]( u# G9 d8 i
1 l  \/ b% _; Y7 H# L
昨天翻了以前的筆記,- C8 u. W) ^: K4 e1 W6 n' b
有發現另一種會造成OVERSHOOT的可能性,
- u* j* L/ t9 a- z慣量比(負載的等效旋轉慣量除以馬達本身的旋轉慣量).
2 C& I4 p' L0 g. ?8 x* N5 {* H9 Q" H) J; ?3 B
朋友設計的第一個機台很成功,
0 E, s6 f; [( k$ l2 R3 ~客戶為了提高產量,
+ O& y) [# i  w' i8 [5 H要求朋友把機台放大,
: C* @* x1 w+ ?5 z6 o我的朋友把機台放大,6 G6 ~' g  s2 p" U4 v/ \
是他的計算顯示伺服馬達的輸出扭力與功率都夠大,& B% ^% |+ ]; v' b1 `; Q
所以他沒有更換馬達.! @& T7 @( ~" h
但是大機台裝好之後一直有OVERSHOOT與振盪的情形.9 L: H7 O" H6 B# F, n+ l) N
所有機械工程師都確認他的設計沒問題,5 z; e  `  `$ A/ z) V) A
電控工程師一開始也束手無策,+ w; j: k( J. R7 f3 h  f
後來從手冊發現慣量比竟然超過15, (FANUC的手冊建議不要超過5),
2 b! p5 q* w3 C. k" ~! A我們從超低慣量的馬達改成中慣量的馬達之後(三菱的系列),1 |( B3 P" W0 \8 w' @
一切OK.
 楼主| 发表于 2010-10-16 00:04:08 | 显示全部楼层 来自: 中国云南玉溪
前几天把电脑主机杀了一下毒,杀出一大堆来,但装上后还是出现问题,现在与另一台机器互换了一下伺服驱动器(一样的机器),明天通报情况,最近在忙其他事,这台机器用的是YASKAWA DRIVE,上次调整了PN100及pn101两值(调大),即调整其刚性,但还是有问题。
发表于 2010-11-17 16:06:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
驱动过冲了???
发表于 2010-11-21 10:32:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这是回零方式
 楼主| 发表于 2010-11-22 22:08:24 | 显示全部楼层 来自: 中国云南玉溪
现在把两台同样的机器上的伺服驱动器调换了一下,然后更换了继电器的插座,就好了,郁闷得要死,都不知道怎么好的!~~~~~~
发表于 2011-4-12 09:41:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广西百色
这是参数设置的问题。回零有个设置,找到零点后因为有惯性,不可能停在刚好零点的位置,肯定要往回走。另外参数中还有个零点偏移的设置,可以调节零点偏移零点标记的距离。
发表于 2011-4-12 10:41:48 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
呵呵,这个问题很简单,有的回零模式就是这样的,关键是看你的当前值是什么位置?要看编码器的数值才准的
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