QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

查看: 2105|回复: 9
收起左侧

[讨论] 如何纠偏

[复制链接]
发表于 2010-3-11 09:40:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南新乡

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
现有一铸铝毛坯,内孔长240,要求加工到φ28。由于外协铸造时型心采用了从锥形两端插入对接的方法,经常出现毛坯孔偏斜的问题。加工时采用先钻到φ26、再镗到φ28,解决不了问题,仍然有很多偏斜。改用两端对接,虽然好些,但是中心仍然偏斜1到2mm。我们分析主要原因是型心偏斜导致钻头钻偏,但是又没有更好的方法,不知大家有什么高见?欢迎讨论。
发表于 2010-3-11 10:01:48 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
都用两头有支点的镗杆。
发表于 2010-3-11 10:34:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
象φ28的孔,做成实芯的毛坯,然后用钻头钻孔,可以避免孔的误导。
发表于 2010-3-11 10:34:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  将铸造型芯直径再减小些,留出更大一些的加工余量。
& \5 A3 @1 q2 q2 {: j+ H" u9 C2  增大钻孔、镗孔工具的刚度。进刀深度减小,多镗一两次。
发表于 2010-3-11 10:41:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  减小铸件型芯的直径,以增大加工余量。  o6 q5 o4 d% K
2  增大钻孔、铰孔工具刚度,镗时减小进刀深度,多镗一两次。
发表于 2010-3-11 14:47:41 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林辽源
取消钻孔,采用多次镗孔,分粗精工序,镗刀端部加支承.
头像被屏蔽
发表于 2010-3-11 15:14:01 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-3-11 15:22:07 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
本帖最后由 trues2006 于 2010-3-11 15:25 编辑
# h$ [5 i9 j  U$ ^+ R
0 O! y# A& n' \* X1 N1 h240长,28的直径,铝铸毛坯,先钻后镗,应该合乎我们正常的加工工艺,如果毛坯的28孔偏斜,会带动钻头偏斜,而且会发生震动的情况,避免起来也是非常麻烦的;解决方案为:
2 w4 O' |- M9 U! _  H5 V3 _( i6 {1、不留毛坯孔,直接按实心的来铸,钻实心26孔,不是难事;4 g+ d; L! Q; n. K5 }. r; e4 R
2、增加钻头的刚度,并减小钻孔的进给量;保证钻孔不倾斜,再镗孔,难度就不大了;
 楼主| 发表于 2010-3-13 19:34:58 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
取消钻孔,采用多次镗孔,分粗精工序,镗刀端部加支承.
# V# J! ~% {$ Vlbxgy 发表于 2010-3-11 14:47 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
1 o2 N0 v: s$ \3 K+ b+ z  @- z
取消钻孔是不行的,因为中间有一段孔径只有φ10左右,似乎是为了纠偏让两个芯穿在一起,但是效果不佳。
1 ~" j/ C% ]2 x实心孔确实是一种方案,但是牵涉很多的问题,毛坯模具、价格等等。
; k* N7 K) H1 e: A) R毛坯供应商很牛,没办法。- U2 i! b# U9 O( _! h$ L4 P; [5 W3 p
一个月要加工1万件以上,镗孔次数多了节拍不够。
发表于 2010-3-13 20:50:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山西忻州
铸铝取消底孔,会有加工后气孔大,加工时间长的问题,从成本的角度来看是不合适的) \' l5 K/ f, }6 @  s6 T
认为要从模具上想办法最好* P) T. f9 W: d/ e6 |" w; h) v
底孔是通的采用硬质合金的钻铣刀然后采用唐刀加工
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表