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10天前
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[求助] 轴承内圈开裂

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发表于 2009-12-27 22:35:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州

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近期我公司发生了三只timken轴承的开裂事件
5 Z8 G- ~; F) N4 Q1 |& i: G具体请看附件
图像129.jpg
图像130.jpg
图像113.jpg
图像114.jpg
头像被屏蔽
发表于 2009-12-28 08:44:09 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-12-28 09:24:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
型号?
, l: v% H, y" Q' j* D$ b$ w: i4 U装配公差?
) \  }; M- ]7 {2 c装配手段?1 k& X8 n! c& {
工况?
发表于 2009-12-28 09:28:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
建议楼主将轴承滚道的图片也发上来,包括内外圈的。还有,请提供轴承的型号,工作环境及润滑和装配情况。
发表于 2009-12-28 10:27:52 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这个问题好像不在SW里讨论吧?这是热处理问题。
发表于 2009-12-28 14:41:01 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
第二张是磨削裂纹,其他两张要提供具体的配合以及详细情况

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发表于 2009-12-29 15:49:12 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
用磁粉探伤检查一下
发表于 2009-12-29 16:04:29 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
假冒产品吧?材料?热处理?
发表于 2009-12-29 17:31:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
可能是轴和内圈配合过盈太大,应力过大造成。是四列圆柱吧?

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 楼主| 发表于 2009-12-30 00:17:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
调心滚子轴承!0 e" |' K5 L7 V8 {, {5 c& r
为Timken的产品
; F/ C, ?6 K; z6 d6 }7 H产品时罗马尼亚做的4 M; ~$ u; y6 w  ]. S
是在双向运转的人字齿轮轴上的. b. ]+ b7 S2 ^$ r  F9 I! J
是1780线热轧机上使用的齿轮机座用的
( x# F% p  [6 c9 H5 M这是装配时发现的
0 \1 ?! N" j  w+ ^7 _% X还没有加润滑油呢5 i/ n$ k7 L# E. q; E: Y* Q
就是在电磁炉里加热120度后热装的!
发表于 2009-12-30 16:44:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
头一次看见这样的事情 蹊跷!
发表于 2009-12-31 15:01:28 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
呵呵,建议检查金相组织
发表于 2009-12-31 15:11:06 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
2# 营口制造 / W6 h/ R& m- ~: r4 G( ]
可能由于工作温度高,轴与轴承的配合间隙较小的原因

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发表于 2009-12-31 15:12:37 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
也可能是由于轴承在热处理时出了问题,我们以前也出现过这样的问题。
发表于 2009-12-31 15:16:06 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
不好意思,刚才没有看到你说的技术条件,这个很可能是热处理的问题!
发表于 2010-1-3 15:23:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
查资料说是轴与内圈的温差造成配合应力大
发表于 2010-1-4 13:03:51 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
估计是加热不均匀所致,由于是电磁炉加热,再加上轴承外形尺寸偏大,可能会产生轴承各部位温度不一的情况,那么轴承加热胀大的程度也不一样。轴承在安装时,形变能力较小的一端可能因安装负荷过大而产生较大的内部应力,致使轴承出现瞬时断裂的情况。, s7 b1 p( p9 i- u
轴承安装前的加热,最好是油淬加热,这样可以使得轴承各部位加热均匀。

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发表于 2010-1-4 16:39:39 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你们说的电磁炉是国产的吗?有图有真相啊?能不能把电磁炉的图片传上来?
$ k3 u8 u3 T0 [- g) _: d1 h) n0 u8 J6 _4 @
现在轴承加热都是用加热器啊。这样的裂缝镇的是第一次看到=啊~0 X" o) p2 A; _  h
: m) ~- {5 A8 Y
在哪里买的?应该是产品自身的问题,裂纹太均匀了,是材料的问题吧,可能是一个有缝钢管,会不会是假冒的呢?6 u, t" k% u* I8 K- ?: J

& w- @& ~7 Z: u4 _4 K, t希望故事待续阿
发表于 2010-1-4 16:40:16 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
查一下,原材料做了探伤了吗
发表于 2010-1-5 15:48:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
不知道是什么材质的,加热到120度作为普通轴承钢来说温度偏高一点!
6 D: I% k2 ^4 K% q最大的怀疑应该是内圈与人字齿轮轴的过盈量偏大造成,建议楼主测量一下!

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 楼主| 发表于 2010-1-5 20:27:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
我们后来通知了timken公司人来了: ~8 m' @. D  Q5 K  y% j  F
这是美国timken公司在罗马尼亚公司做的9 U% s% j$ }: N1 o# [3 Q$ @
第三个轴承开裂的时间是在装配结束后十六天发生. g6 \" E5 k# u" f7 a
我们也和timken 公司的人联系了
3 @* M' |4 p& o2 [" n但是他们没有告诉我们到底是什么原因,但是在九月的时候补给我们了三个新的' n+ z% o/ o- Y- f! o3 S
并带来了电磁炉!
+ r6 N. w% Q( ?: p8 b7 M! G是他们公司的产品来加热的。- \$ o# f$ e8 Z2 k$ @8 m1 E6 O
并且这个轴承的真实度是通过上海timken 分公司确定的!是真的!
发表于 2010-1-6 09:02:26 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
他们觉得是加热引起的,也有可能
; Q7 T6 j8 ~- U) m( Q/ |" W$ j应该从材质和热处理组织着手检查,做好让三方做个检测报告,就可以搞清楚了
发表于 2010-1-7 22:17:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
毫无疑问是内部应力过大造成的,赞成楼上的观点,查下材质和金相组织,另外内圈与轴的配合还是需要看下的。
发表于 2010-1-8 08:55:05 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我感觉还是轴承本身制造质量问题,材质?热处理?磨加工?
发表于 2010-1-9 08:16:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
主要原因很可能是热处理的问题,可以用探伤检测一下就可以看出来了,如果不是则可能是内圈与轴的过盈量太大,但这种可能性不大。所以我认为主要还是原材料的热处理出了问题。
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