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发表于 2009-9-27 20:57:06
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来自: 中国浙江绍兴
原帖由 wwjxgz 于 2009-9-27 13:14 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
( ?+ k$ V; h, @' z19CN5渗碳淬火后硬度偏低,可能的原因有:
$ u2 }# o5 }, h4 [3 n2 U$ ^1、渗碳炉气碳势过低或炉子漏气及渗碳后冷却时表面脱碳;这个可以排除,我们是德国易普森的多用炉,而且20CrMo的硬度是好的。4 \9 |9 s$ x4 Y: _7 u
2、淬火温度制定不当;这个也可以排除$ N$ ]: f* x3 w4 ^% B
3、淬火介质冷却能力较弱,冷却速度不够;这个也可以排除,用的是等温淬火油。而且这种多用炉,对温度都有控制,而且里面四个搅拌泵都开启的。
- P, _8 ^4 c& e: y4、淬火后回火温度过高。这个也排除,190度回火。: d+ m# m* n3 t3 K3 r4 M1 g
具体属于那种原因 ...
7 c8 s" n% l; \9 X现在我们想到的是,材料淬透性好,导致残奥太高,6~7级,经220回火后,好些,而其硬度也稍微有提高,今天出来淬硬层1.53mm,用时差不多16小时。一次回火组织已达到要求。
+ r& S, Q4 |$ P( P5 C不知道是否正确? |
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