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一起锅炉爆炸事故的分析

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发表于 2009-9-14 09:52:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州

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内容摘要:本文通过对一起锅炉爆炸事故的分析,认为对于现在常见的额定压力较低的卧式内燃燃油(气)干背式锅炉安装时本体不固定,有可能存在发生炉膛爆燃时引发锅炉本体爆炸的隐患。
$ `6 y7 Y. `5 i6 L/ h主题词:爆燃,爆炸,瞬间压力。
, ^* r( T& c. r7 s7 V- C! I2 V; g4 t% b% J( T5 u" P
, b( y$ k% v8 v% C) h0 h1 |
2003年1月20日南京某宾馆一台热水锅炉发生了爆炸,无人员伤亡。
1 k. L, w' Z. _# f/ ?, ]- F9 j) w一、事故锅炉简介$ @3 I3 N! t2 s) t0 B
锅炉的自然情况是:炉型:WNS350;额定出口压力:常压;额定出水温度:75-85℃;额定出力:0.35MW;燃料品种:轻质柴油。该炉95年制造,97年由制造厂安装投运。未办理锅炉使用登记证。锅炉结构形式为卧式、内燃、干背,烟气三回程,平直炉胆(图一)。
- N  F/ Q. L8 ^! y% e  a; \( Q$ _6 n3 Q0 B
锅炉水系统内未设置膨胀水箱,经实查锅炉水管路系统无补给水管路。据用户介绍,锅炉进水由宾馆变频泵控制的自来水直接提供,变频泵常年设定压力0.26-0.28MPa,锅炉投运以来一直运行正常(图二)。
/ u8 r# l- }) N+ i8 x0 j. v1 |, x; b% r$ [3 Q7 F+ Q( S
爆炸锅炉房布置如图三:0 X, z2 V1 T7 m) i
二、事故现场; G0 W# C4 d  \3 `$ h0 E
事故简要经过:据询问笔录,司炉工2003年元月20日19时15分开始点火烧锅炉,一直未离开锅炉房。约20时,司炉工观察了一下锅炉出水温度在82℃(控制器设定最高出水温度85℃,此时锅炉仍在运行),然后走向锅炉房大门,刚走4~5步,就听见一声巨响,发生了爆炸
, M0 b8 k" r# r# ]% N事故现场破坏情况:: H# M: c0 z: W1 H1 Z( d! a% ^$ F0 u
1.锅炉本体向炉前移位约1米。
0 d- P% C5 w) l9 c1 G3 n% }  y2.因炉体向前移位撞击储油箱,致燃烧器粉碎,油箱内凹约30cm(图四)。1 \2 P3 v$ F+ ~0 N- p- W
3.炉体前后烟箱盖板爆离本体。( A) B7 y2 U) A; v2 o% Q
4.炉胆后部缩瘪,最严重处离后管板约500mm,与后管板角焊缝处撕裂50周长以上(图五)。
& n3 g$ P- z- S3 t  L, l" c& z/ L( U2 I# w5 l0 V
5.与炉体连接的进出水管、排污管、烟道等整体断裂。
- I; x$ r' v; p% g( @4 _( j" ?6.锅炉房后墙上原安装的电源控制箱被冲落地面,与其相近的电管线槽板冲散,电线断离。# P9 G; M7 [6 i# I
7.锅炉房内顶部日光灯管未破裂,房间四周建筑物窗户玻璃未见损坏。
1 H# Y/ [; ]# X9 Q. Q9 N三、事故原因分析0 g, g; E( z1 n: c1 t
(一)锅炉运行中炉胆受力分析
+ O2 M8 X# j- \爆炸前由于安装不合理,致锅炉长期处于超额定压力状态下运行。5 A3 ^' M' n2 ^2 s1 ?" j
该炉水系统为封闭状态,无补充水管及膨胀系统,且用户认为自来水直接对锅内进行补水(认为热交换器为混合式,事故发生后查实为管式),但未见锅炉在缺水状态下运行的迹象。分析认为管式交换器存在内漏现象,满足了系统补水和水系统膨胀的需要。故锅炉长期处于0.26-0.28MPa的工作压力状态下运行。
# I/ ]4 j$ G0 {8 n5 ^  H( P( _平直炉胆强度校核计算分析:(按GB/T16508-1996《锅壳锅炉受压元件强度计算》进行)
* e5 v/ U. ~5 ~; c3 ?" E/ `炉胆尺寸:外径Ф500mm,壁厚5mm,长度1800mm。9 i1 P( C3 F! b" ~$ O+ Q( f; Z
材质不明,按Q235材料,屈服点按标准值,并假设制造质量完全符合《热水锅炉安全技术监察规程》和有关标准要求。
9 E0 L9 {% g& _+ v# X, [' {强度校核:8 V0 c& O) `* {8 l5 O
0 ?9 W! r3 X$ ~+ O2 W
稳定度校核:. W( L( x9 V! d+ T

" I. @* w9 B  ?6 H$ f# n& I其中:[P]:最高答应计算压力(表压),MPa。- n' S% n/ |4 |+ B7 e
σts:计算壁温时的屈服点,MPa。σts=148.8。! c6 I! f9 @3 a. W
t:实际测量厚度,mm。4.5,t-1取4.5。& v3 x3 C( U' a  p
n1:强度安全系数。n1=3.5。
1 Z# C8 d* Z: @: ^7 XDP:炉胆平均直径,mm。DP=495。' n$ {. `* p" l" r$ z  \
L:计算长度,mm。L=1800
; I8 G' q$ b' ~: p* n7 {- `/ Lμ:园度百分率。对于平直炉胆,μ=1.51 V4 X2 j& p4 @" q5 k2 N5 |, i
Et:计算壁温时的弹性模量,MPa。Et=195×103
* l1 Y. Z$ b+ w; k% x  On2:稳定安全系数。n2=3.9
7 e& C9 m; F+ V, p: [计算结果:4 ^. J' w& ?% a* k
强度校核:[P]=0.220MPa
+ A! s5 U5 D' U) n1 G# ]稳定度校核:[P]=0.187MPa
* x$ b' O- a8 u$ {3 P3 m, f8 e分析:$ A" _9 X! D) J
a.炉胆的最高答应工作压力小于0.187MPa。# H/ Y  P+ }# R2 g; I7 D& O' I; n- X
b.炉胆稳定度失效先于强度失效。" s* i% r9 `$ W$ f3 m2 n9 p/ [
c.炉胆的失稳临界值分析。$ B# `7 Q" @3 e$ R5 f) i7 q
GB/T16508-1996标准中规定稳定安全系数为3.9,强度安全系数为3.5,其中考虑了壁厚、直径偏差,焊缝错边量、棱角度、内部缺陷等各种因素,若按安全系数为1计算,强度[P]=0.77MPa,稳定度[P]=0.73MPa,最小值[P]=0.73MPa。但当时此锅炉制造不在国家制造许可证范围内,其制造质量相对较差,故实际失稳临界值应小于0.73MPa。另外,此锅炉97年投运至爆破,长期处于0.26-0.28MPa工作压力下运行,再考虑运行中可能出现的水击等其它不稳定因素,其实际失稳临界值应明显大于0.28MPa,因此其失稳临界值应在0.28-0.73MPa之间。
& W8 N  J. U7 G1 f& x7 j9 P: D& p% f
来源:中国发电网
 楼主| 发表于 2009-9-14 09:52:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
(字数过多,分两层发)
4 S% H" {; D; ~+ l& J/ [4 M% x( Q% n
7 s2 [: t7 F* ]( |' d
(二)爆炸过程分析
! v, \( R# s! C, e5 i, [经爆炸现场分析,认为爆炸过程由相隔时间非常短的两次爆炸组成。8 ]! B4 Y$ Y+ {+ ~0 E0 T- `" l9 p
1、第一次爆炸
. u; L2 Y7 a& j, G# i询问笔录反映,该锅炉在正常运行中忽然发生了爆炸,此时锅水温度82℃,锅炉控制器设定最高出水温度85℃,锅水从82℃到85℃至少需要运行好几分钟时间。锅炉正常运行中忽然发生爆炸的可能性只有两种:一是受压部件直接发生爆炸,由超压引起,实际可能性很小;二是锅炉熄火保护失灵,当燃油中水或固体杂质(燃油过滤器失效时)瞬间使压力雾化喷咀断油或堵塞熄火,熄火保护装置未动作,当燃油重又进入喷咀或固体杂质在瞬间又被冲开时,大量在爆炸极限浓度范围内的油气混合物进入炉膛,炉膛内的高温耐火砖瞬间点着油气混合物发生化学爆炸。从用户了解到该锅炉自安装投运以来燃烧器及控制器未进行过维护,观察爆离本体的前烟箱盖板及前烟箱内壁为干燥的隔热材料,无水迹,因此使炉体前后烟箱盖板爆离本体的原因是由炉膛爆燃引起(由于燃烧器已粉碎未能对熄火保护装置进行验证)。
  ^9 O4 E: n" r& }7 {2、第二次爆炸9 [& f5 E- O4 k1 s1 h2 k
炉膛爆燃时产生的高温高压气体在瞬间冲破前后烟箱,使烟箱盖板爆离本体。由于该炉采用干背式布置,炉后泄压面积远大于炉前,且炉膛内的高温高压气体从炉后泄出比炉前经烟管泄出路程短、流阻小,故致气体的绝大部分瞬间从炉后泄出。
/ d- I* W% u+ e: x4 o由于炉体仅放置在地面,未进行加固,炉膛内的高温高压气体在瞬间绝大部分从炉后泄出时的反作用力,使炉体瞬间前移,产生很大的瞬间加速度,加速度作用于锅内水体,使水体对后管板、炉胆、锅筒等产生很高的瞬间压力。2 R) C. E/ B! c; M/ p' N
当炉膛内高温高压气体瞬间泄出时,由于气体流动惯性的作用,在泄出完的瞬间,炉胆内将会出现一定的负压。
* x( x; _* [' {' H9 D锅内的工作压力、炉胆内一定的负压及水体产生的瞬间压力共同作用于炉胆,使炉胆在锅炉后部失稳,并在炉胆与后管板的角焊缝处撕裂。
8 w% R; L3 R' l/ |! _2 j  ^/ X4 h虽然爆炸前显示锅炉的出水温度只有82℃,但该锅炉进水无分配水管,锅内不同部位的水温差很大,局部超过100℃的水瞬间汽化产生物理爆炸,并从炉胆撕裂处向后喷出,将墙上的电源控制箱等设施冲垮,同时使炉体进一步向前直至冲撞油箱。0 Q& A2 b6 Q* E- N* T3 F- w. u- O, ^
锅炉只有82℃的出水温度,虽然有油气混合物的化学爆炸和局部超过100℃水的物理爆炸,但总爆炸能量不大,爆炸冲击波未造成炉体上方的日光灯管破裂(锅炉房窗户原无玻璃)。, k' ?% A& A' d& p
3、爆炸过程中炉胆的受力分析
, V. g' A. P4 o; g% t  {1 X(1)工作压力分析
2 c  Y! I* u; Q4 X" S8 o  \( f平直炉胆,两头受到管板的加强,其强度及稳定度数值在炉胆中部小,两头大。上述锅炉运行中炉胆受力分析计算,理论最大耐压临界值在炉胆中部,为0.73MPa,炉胆两头靠近管板的位置,仍按GB/T16508-1996计算,安全系数都取1,炉胆计算长度L=1000mm时,得最小[P]=0.974MPa(强度);L=500mm时,得最小[P]=1.325MPa(强度);L=200mm时,得最小[P]=2.05MPa(强度)。可见正常情况下炉胆的缩瘪损坏应从炉胆中部开始。: c2 b8 K7 i% n
(2)水静压力分析* l* ]0 [2 s2 e  n9 x: L
炉胆水平布置,直径500mm,水静压力引起的压差为0.005MPa,相对0.73MPa为0.68%,可忽略不计。* F  v" e3 p% j- R* p
(3)炉胆内负压分析2 L; K5 e1 m8 r* Z7 u
当炉膛内高温高压气体瞬间泄出时,由于气体流动惯性的作用,在泄出完的瞬间,炉胆内将会出现一定的负压。
7 m4 e, u/ ]: I2 G(4)水体产生的瞬间压力分析
9 X6 L, y* R" o( K炉膛爆燃致炉体瞬间前移,产生很大的瞬间加速度,加速度作用于锅内水体,使水体对后管板、炉胆、锅筒等产生很高的瞬间压力,压力数值可用下式计算。
( N& ?5 ]1 l7 S2 t# O/ fP=A×H×ρ
: p. T& g) k* S' |7 u) L' f& }1 c其中:P:因加速度而产生的水压,Pa。) }6 w. X; Z1 @6 E2 K  k) o
A:加速度,米/秒2。7 b# t: k, q, ?( z4 ]
H:计算位置与前管板内壁的距离,米。6 {8 Z4 x. s" a, X. Z0 ~
ρ:水的密度,公斤/米3。
) E9 r, q+ j: y  H$ Y3 S$ N由上式可知,瞬间压力值与计算位置离前管板的距离成正比,后管板处的压力值最大。
% m# }2 c4 z: n, k- c7 K! d加速度A与炉膛爆燃能量、高温高压气体泄放速度及泄放面积、炉体重量等因素有关,直接计算不易,但可通过另一种方法进行估算。思路是找出炉胆最先缩瘪处,并估算此处的[P]值(实际爆燃时产生的瞬间压力高于此值),根据其与前管板的距离可估算加速度A。2 k2 d. s0 G/ @9 F! D1 J
根据上述“工作压力分析”,靠近后管板处的[P]值最大,但缩瘪最严重处在离后管板约500mm处,可以认为此处为最先缩瘪处。此外,炉胆在后管板角焊缝处撕裂,角焊缝完好,角焊缝质量不良的影响可排除。
# }) m$ F  ~# d, M最先缩瘪处(离后管板500mm)的最小[P]=0.974MPa(按GB/T16508-1996,安全系数取1。L按500mm×2计算)/ i1 Y5 D% _, ~/ ^: f- ^# M* ?
压差△P=0.974-0.28=0.694MPa
, K  q0 i1 M% W3 }# D; v与前管板的距离△H=1800-500=1300mm
8 c9 d3 R* A+ J- V3 A* s- x代入前式得A=533.8m/s2。" n, c& _4 A8 C4 a! E) X3 W/ ~: s
地球重力加速度g=9.8m/s2,可见后管板处炉膛爆燃致炉体瞬间前移,产生的瞬间加速度至少是重力加速度的50倍,造成的该炉后管板处瞬间压力增加值至少达0.96MPa。9 l) R  y8 H% A, E) e
虽然水体产生的瞬间压力持续时间很短,但对炉胆的失稳影响很大。
$ V# R  K8 E& R- W+ T4 U四、结论及启示0 V& K. k" J" ^5 w. x! F6 m
对于该台锅炉,熄火保护失灵和锅炉承压运行,是导致爆炸事故的直接原因;安装设计不合理,违反规定盲目使用是导致事故的重要内在原因。3 z5 d, {5 o0 l* i+ G
上述对事故热水锅炉进行了分析,对于蒸汽锅炉,锅内未全部布满水,情况略有些不同,但若有加速度存在时,锅内水体也将会对锅炉后部产生冲击,引起瞬间压力。
5 C9 x( P$ a+ U2 ^) y% C+ e目前,卧式内燃油(气)锅炉安装时锅炉本体一般直接放置在地坪基础上,不加固定。若是湿背式锅炉,由于炉膛爆燃时气体的泄放口一般主要在前烟箱,泄放流程较长、泄放面积较小,泄放阻力较大,致泄放时间较长,反作用力较小,很难推动炉体移动。南京以前曾发生过两起卧式内燃湿背式锅炉炉膛爆燃事故,泄放口均在前烟箱,虽然均有人员伤亡,但炉体均未产生位移。但是,对于干背式锅炉,非凡是额定压力相对较低的锅炉,炉胆承压能力的理论富裕裕度绝对值较小,安装固定问题应引起足够的重视。
发表于 2009-9-14 16:17:49 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
楼主有没有自己的见解啊?# t$ x6 x6 N& w9 h, ^- ~
而且我看了半天也没看出如何避免这种事故的方法。。。
 楼主| 发表于 2009-9-14 16:55:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
我懂什么啊
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