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[分享] 液压缸常见故障

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发表于 2008-11-15 12:54:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏泰州

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x
液压缸常见故障
爬行
# H2 d. y6 f3 s0 @' X. Z故障现象

' m8 [6 R( O# Y0 G/ t( a1、侵入
/ B, \$ Z+ {: P7 S2、压缸端盖密封圈压得太紧或过松: u0 l* E% v0 v3 U9 p0 a, @6 p
3、活塞杆与活塞不同心* m8 X' M9 E9 M. v" F
4、活塞杆全长或局部弯曲
2 m* ]& C7 f' w9 z: H- m' k5、液压缸的安装位置偏移
1 U4 |! z; o% |: Q1 D6、液压缸内孔直线性不良(鼓形锥度等)

. v% P7 ?& }* }9 G* w/ U; u: }7、缸内腐蚀、拉毛 ; q( t! y( @4 m( o: ]! b" X1 \
8、双活塞杆两端螺冒拧得太紧,使其同心度不良故障分析
% x% x" J$ T9 {% Z; h# w* x故障分析,排除方法  O7 R2 i) H% y
1、增设排气装置;也可开动液压系统以最大行程使工作部件快速运动,强迫排除空气6 l7 P, d( x6 C7 S& a3 S
2、调整密封圈,使它不紧不松,保证活塞杆能来回用手平稳地拉动而无泄漏(大多允许微量渗油)
) l; O. Q: ~% O: G9 x& X" Y3、校正二者同心度
; Z: j+ R( V# f2 }4、校直活塞杆
. D& j' Y1 q, @, m5、检查液压缸与导轨的平行性并校正
' s2 ]) K; s. E6、镗磨修复,重配活塞
5 c# M. ~3 _3 g: q& s7、轻微者修去锈蚀和毛刺,严重者须镗磨, `8 O. S. P, b* X: W$ w
8、螺冒不宜拧得太紧,一般用手旋紧即可,以保持活塞杆处于自然状态.
- x% @  k6 P$ }
冲击, y6 W; W" q; b8 ~3 M# j0 q
1、靠间隙密封的活塞和液压缸间隙,节流阀失去节流作用
# v8 G* H* C/ F2 [" L& i  F, P2、端头缓冲的单向阀失灵,缓冲不起作用
- C% a' H' R7 D; }3 s; f1 x8 j2 n! ~
故障分析,排除方法
9 {( N& h# X7 e. d1、按规定配活塞与液压缸的间隙,减少泄漏现象
9 R" h' {7 F/ ^& U5 O2、修正研配单向阀与阀座# i! b" {4 p/ y. k9 j
推力不足或工作速度逐渐下降甚至停止

: ?- G: M, t0 n' _故障分析,排除方法! l, @! I! I6 Z: X/ `
1、液压缸和活塞配合间隙太大或O型密封圈损坏,造成高低压腔互通
+ f; y3 F" s/ D( m9 z# {* x6 y5 \2、由于工作时经常用工作行程的某一段,造成液压缸孔径直线性不良(局部有腰鼓形),致使液压缸两端高低压油互通! H! u- Y9 Y5 T$ S8 [. ?
3、缸端油封压得太紧或活塞杆弯曲,使摩擦力或阻力增加* ~" W3 @' s7 S& i
4、泄漏过多
  {% ]7 X. D* v% Y, w5、油温太高,粘度减小,靠间隙密封或密封质量差的油缸行速变慢。若液压缸两端高低压油腔互通,运行速度逐渐减慢直至停止

* e) @8 u8 K* o+ v$ I故障分析,排除方法
; A0 Q9 U  _3 W# U1、单配活塞或液压缸的间隙或更换O型密封圈4 Y* n1 ?. J; Y" K# P$ m+ @
2、镗磨修复液压缸孔径,单配活塞 & E7 W  ^* q: Y" h* z. ]- g
3、放松油封,以不漏油为限校直活塞杆
% G& q8 J+ K( A* h4、寻找泄漏部位,紧固各接全面1 l) _6 E) L. ?( X6 o* q8 g% f: w
5、分析发热原因,设法散热降温,如密封间隙过大则单配活塞或增装密封杆
8 I! h9 r3 m* j6 g" G/ \- _4 U
发表于 2008-11-15 15:20:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡

回复 1# 阿南师傅 的帖子

看看,看看,看看
发表于 2008-11-15 16:55:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
挺全面的!还有与之连接的部件滑道面是不是粗糙度太大。
* V7 R/ Y& @0 m# ?8 Z8 x
4 f* ]8 q0 ?8 }. i' r8 {. R[ 本帖最后由 qyjlg 于 2008-11-15 16:57 编辑 ]
发表于 2008-11-15 21:19:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
不错,收藏整理,学习了
发表于 2008-11-16 17:20:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
收集、整理,谢谢了呀!
发表于 2008-11-16 20:04:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
COPY了,谢谢楼主
发表于 2008-11-16 20:28:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
不错,早就想写了,省得偶去想了
8 E- ~0 d9 {# L2 L) C4 W谢谢楼主
发表于 2008-12-26 19:05:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
爬行
* u/ W% r4 x# o故障现象% k3 A. K) ]$ B
1、侵入 空气
发表于 2008-12-26 21:51:34 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
学习了 我想这对以后的维修还是有帮助的
发表于 2009-1-2 10:30:33 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
在楼主的基础上,整理了一个Word版的出来。
+ Y* e- b' d3 K4 L4 R7 o9 O2 V几k而已,大家别介意!

液压缸常见故障分析与处理.rar

5.42 KB, 下载次数: 18

发表于 2009-1-2 10:32:37 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
太完美了,方便多了!呵呵
发表于 2009-1-2 14:53:18 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古包头

谢谢楼主分享

:lol: :lol: :lol:
发表于 2009-1-2 18:52:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
不错,总结的很好,学习了,谢谢!
发表于 2009-1-9 16:09:03 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
怎么检查、排除串腔
发表于 2009-1-9 17:34:35 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
楼主这个帖子很符合实际生产,看起来是现场总结版
发表于 2009-1-10 20:12:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
收集 :P :P :P :P 谢谢楼主
头像被屏蔽
发表于 2009-1-10 23:08:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-1-23 08:37:42 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
好东西,学习
发表于 2009-1-24 11:43:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不错!
  t* `5 C$ w7 b7 v可以收藏了# E  ^- d# p) x6 p
楼主的经验好厉害
发表于 2009-1-24 11:54:06 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
这个总结确实很好,值得收藏学习。
发表于 2009-1-24 15:36:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
挺全面的!OK了
发表于 2009-1-27 09:54:55 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃金昌
支持这样的原创,实际经验是在书本上学不出来的。
发表于 2009-1-27 10:18:08 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁锦州
不错
发表于 2009-1-30 19:02:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
谢谢分享,收藏了
发表于 2009-2-1 09:17:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
不错,收藏整理,谢谢楼主,学习了
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