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[分享] 变频器对空压机的改造工程操作

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发表于 2008-2-14 16:48:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳

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前言
/ T/ A# i+ v4 n2 Y  e     一、空压机工作原理简述: # j4 ]) L# i; J4 e
     工作原理是由一对相互平行齿合的阴阳转子(或称螺杆)在气缸内转动,使转子齿槽之间的空气不断地产生周期性的容积变化,空气则沿着转子轴线由吸入侧输送至输出侧,实现螺杆式空压机的吸气、压缩和排气的全过程。空压机的进气口和出气口分别位于壳体的两端,阴转子的槽也阳转子齿被主电机驱动而旋转。
8 q/ I% D3 k: l3 ~     原空压机的主电机运行方式为星-角或自藕减压起动重于后全压运行。具体操作程序为:按下启动按钮,控制系统接通启动器线圈并打开断油阀,空压机在卸载模式下启动,这时进气阀处于关闭位置,而放气阀打开以排放油气分离器内的压力。等降压2秒后空压机开始加载运行,系统压力开始上升。如果系统压力上升到压力开关上限值,即起跳压力,控制器使进气阀关闭,油气分离器放气,压缩机空载运行,直到系统压力跌到压力开关下限值后,即回跳压力下,控制器使进气阀打开,油气分离器放气阀关闭,压缩机打开,油气分离器放气阀关闭,压缩机满载运行。 * I% t: ~. y! a, b5 z; O2 c
  
; G/ L# _. P) m# L' p     二、原系统工况存在的问题 - _& W; p! `0 |, N: ~
     1、 主电机虽然星-角减压起动,但起动时的电流仍然很大,会影响电网的稳定及其它用电设备的运行安全。
/ P0 B7 k2 f9 \5 S4 V2 A% V     2、 主电机时常空载运行,属非经济运行,电能浪费严重。
$ E% Y9 k0 W; o3 Y     3、 主电机工频运行致使空压机运行时噪音很大。 ) L3 m0 u) y- O* c
     4、 主电机工频起动设备的冲击大,电机轴承的磨损大,所以设备维护工作时对机械量大。
: p! L! F8 b- Z. ?! K   ; W* X5 _7 ^: R$ @( ?: A) L6 I, W
     变频改造方案: ' E& }9 x) e6 |5 K7 e$ U
   7 b7 E$ l# W+ _
     一、 节能原理及效果 + f4 p  v% M* u; G6 R
     我们知道,用调整电机转速的方法同样可以调整供气量。由于空压机基本上属于恒转矩负载,用变频调速的方法调整供气量能使电机的输出功率基本与转速(供气量)成正比关系,达到很好的节电效果。两种调节方法用电情况如图1所示。  # ~3 D* G) ^  J: Q
     我们采用具有矢量控制功能的AMB变频器,可使电机在低速时也能提供满足负载需要的转矩。同时,AMB变频器的自动节能模式,可使电机在满足负载转矩要求下以最小电流运行,达到更好的节电效果。  
- l: e2 a: z+ q; R     采用恒压供气变频控制系统所带来的效果如下:
0 b) K( S4 a2 e" I. F   % ?/ r' I2 m, E" O- o
     (1)、出气口释放阀全部关闭,取消用出气口释放阀调节供气量方式,以避免由此导致的电能浪费。代之以变频器调整电机的转速来调整气体流量,使电机输出的功率与流量需求基本上成正比关系(如图1所示),始终使电机高效率工作,以达到明显的节电效果。例如当用气量是额定供气量的50%时,节电率可达40%以上;
) B6 |" w, c* T+ x7 j, Q0 v. s     (2)、利用变频器的节能模式,可使电机在轻载时以最高效率运行,减少不必要的电能损耗;
* _3 Y  x! s- q7 z) Q     (3)、根据严格的EMS标准,高效的PWM变频器使用高速低耗的IGBT,降低谐波失真和电机的电能损失。
! H8 b6 Z+ W3 _7 ~     (4)、可使电机起动、加载时的电流平缓上升,没有任何冲击;可使电机实现软停,避免反生电流造成的危害,有利于延长设备的使用寿命;避免因电流峰值带来的电力公司的罚款;
; ^' q# c6 j/ s$ p1 V, I7 m/ m+ [* [     (5)、采用变频控制系统后,可以实时监测供气管路中气体的压力,使供气管路中的气体的压力保持恒定,提高生产效率和产品质量; & _: B& y9 }; F  `
     (6)、由于电机在高效率状态下运行,功率因数较高,降低了无功损耗,节约了大量电能(如图2所示)。
# Z8 `/ z2 f# _5 I" m7 c  y9 X1 A2 _     (7)、保存原释放阀系统,在必要时可参加调节,增强系统的可靠性。
5 [2 E2 E  |( a  h4 o. d9 k# T* s% Y总之,采用恒压供气智能控制系统后,不但可节约30~40%的电力费用,延长压缩机的使用寿命,并可实现恒压供气的目的,提高生产效率和产品质量。
: v' l# a( q" j, H$ u   
$ y" V4 G' l+ |" p     三、变频改造方案设计原则
& q4 s, D; M) {: X4 ~& @4 @' B- b     如图所示:
( }7 j% K5 ^9 \; b% I     根据原工况存在的问题并结合生产工艺要求,空压机变频改造后系统应满足以下要求:
  W4 y+ G6 b" [7 K% ], E     1、 电机变频运行状态保持储气罐出口压力稳定,压力波动范围不能超过±0.02Mpa。 9 B$ n8 p. ^- E# J9 U
     2、 系统应具有变频和工频两套控制回路。 $ {( J9 A: E- d, Z! N+ d
     3、 系统具有开环和闭环两套控制回路。
1 b/ n) K# C0 n7 r     4、 一台变频器能控制两台空压机组,可用转换开关切换。
! l: y! ^* M5 N     5、 根据空压机的工况要求,系统应保障电动机具有恒转矩运行特性一。 9 W+ Y+ i+ N: z% Y& N6 ~3 l
     6、 为了防止非正弦波干扰空压机控制器,变频器输入端应有抑制电磁干扰的有效措施。 ; P1 m: J$ m  W
     7、 在用电气量小的情况下,变频器处在低频运行时,应保障电机绕组温度和电机的噪音不超过允许的范围。 # o3 B1 H/ f% d+ R6 I
     8、 考虑到系统以后扩展问题,变频器应满足将来工况扩展的要求。 6 m; r/ n& _# n4 d8 O! R
  
! a$ N9 ~# R1 i9 m/ E# ^3 Y     四、变频器的选型 5 j4 y7 U8 E: O7 c1 _+ m5 D
     根据上述原则,经过多方调研、比较,最后我们选择安邦信公司生产的G9系列通用型变频器,使该系统能够满足上述工况要求。
5 p3 i, W  a* X- a1 U1 J( D     1、G9变频器的频率精度:数字设定为±0.01%;模拟设定为±0.2%。可使压力波动范围满足设计要求。
$ Q% b" O. Z7 D; {0 m$ M6 b     2、系统设计了变频和工频两套主回路。 * u3 y- A( ]: C, w' v% p
     3、系统设计了闭环与开环两套控制回路。
% s- B4 }6 U) n$ L& s     4、使用转换开关可使变频器任意控制两台空压机组中的一台。 5 c& Q: E' b( ~* @  W1 G" V9 f. R
     5、 G9型变频器适用恒转矩特性负载,该变频器还具有转矩补偿和提升的功能。 4 }" z- i4 B2 ~& e
     6、 在该变频器上端加装输入电抗器,有效的抑制了变频器对电网的干扰。
+ I/ D& v' f5 X! _. f     7、 在该变频器下端加装输出电抗器,保障了低频运行时电机温度噪音不超过允许范围。 6 |. H$ z0 m* Q; j8 r
   % A; `/ V( d5 w# ]+ n
     五、改造方案原理
9 A+ l  X; T' \: P7 }8 K& f     由变频器,压力变送器、电机、螺旋转子组成压力闭环控制系统自动调节电机转速,使储气罐内空气压力稳定在设定范围内,进行恒压控制。
( F! o* W' U$ G3 U2 @     反馈压力与设定压力进行比较运算,实时控制变频器的输出步,从而调节电机转速,使储气罐内空气压力稳定在设定压力上。
# v* u: t$ @0 X   & c  q- O" J$ c+ l9 ]
     六、空压机变频改造后的效益 ; g* ^. B9 [7 i  Q: X% W
     1、节约能源
( s' a( x% B& r$ t# W8 S3 E6 }     变频器控制压缩机与传统控制的压缩机比较,能源节约是最有实际意义的,根据空气量需求来供给的压缩机工况是经济的运行状。 ( b6 I. O! P6 M( @0 d# B6 N; C. h
     2、运行成本降低 6 j! q* Z) I( ?( ?! _) E, ?! F6 U6 ~
     传统压缩机的运行成本由三项组成:初始采购成本、维护成本和能源成本。其中能源成本大约占压缩机运行成本的77%。通过能源成本降低44.3%,再加上变频起动后对设备的冲击减少,维护和维修量也跟随降低,所以运行成本将大大降低。 ! C/ r+ @; a- `3 c8 S* s. r: R
     3、提高压力控制精度 7 D# U0 s9 m& E+ A6 B
     变频控制系统具有精确的压力控制能力。使压缩机的空气压力输出与用户空气系统所需的气量相匹配。变频控制压缩机的输出气量随着电机转速的改变而改变。由于变频控制电机速度的精度提高,所以它可以使管网的系统压力变化保持在3pisg变化范围,也就是0.2bar范围内,有效地提高了工况的质量。 # l; p' i( X- m0 x( a1 m; T& X$ R
     4、延长压缩机的使用寿命 7 r$ l, `0 ?- Z. O4 o2 N3 s  ]# u6 S
     变频器从0HZ起动压缩机,它的起动加速时间可以调整,从而减少起动时对压缩机的电器部件和机械部件所造成的冲击,增强系统的可靠性,使压缩机的使用寿命延长。此外,变频控制能够减少机组起动时电流波动,这一波动电流会影响电网和其它设备的用电,变频器能够有效的将起动电流的峰值减少到最低程度。 ) S$ |  o- }3 S3 D0 w
     5、低了空压机的噪音
( L8 m) i) L# W     根据压缩机的工况要求,变频调速改造后,电机运转速度明显减慢,因此有效地降了空压机运行时的噪音。现场测定表明,噪音与原系统比较下降约3至7分贝。
6 \8 w: x( [# l8 E! U   . ?1 D( T8 y  t- B8 _
  投资分析
- z: _1 L. S! K/ M   / Y7 E0 a4 K. K4 v+ V
  1、项目费用
; H4 ~* e3 y0 d$ U4 P) |  空压机节电改造费用为:XXXXXX元 % P: M9 Q2 e" J# q1 ?. F# k: z( [  a. X
   0 U/ n7 N9 w5 w9 k- N
  2、投资回报分析 " G5 d+ |; A; M0 W  d$ B
  制瓶车间单台空压机改造前每月用电约为:160KW×24小时/天×30天/月×0.8=XXXXKWH $ k: Z  r0 ?! R& Y8 E7 G
,空压机机节电率可达:20-30%之间波动,月均值在:25%;电费价格为0.52元XXX/KWH 则: + x0 ^$ \3 ]- x6 h4 X
空压机每月节电电费:XXXXWH×25%×XX元/KWH=XXX元。 投资回报期=投资总额/每月节约金额=XXXX≈21个月。节电改造投资在XXXX个月内收回全部收回。
0 W# A6 b% s3 s7 p% f& e  
1 @! M+ A! T6 v  结束语 1 w; e" M8 J0 n- n$ s
  随着变频器应用普及时代的来临,将变频器的应用扩展到传统空压机改造的领域,不仅扩大了变频器的应用市场,而且为空压机的制造业也提出了新的课题。预计在不远的将来,由于变频调速技术的介入,空压机将真正地进入经济运行时代。 0 J' K$ O) m/ g5 d$ ?$ a& u* f
http://www.66kyj.cn/newsFile/200772310566956.Shtml
空压机88 33.jpg
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