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[分享] 搅拌轴热处理变形的控制

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发表于 2007-7-30 00:29:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南株洲

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摘 要:
5 u$ @5 `/ {: @        叙述了控制38CrMoAl氮化钢细长搅拌轴热处理变形的实践,认为合理的制造工艺流程与热理工艺是减少变形的关键。 关键词:38CrMoAl ;细长轴;热处理;变形控制 ; ]0 j2 N1 ?" d- ^
' @3 T7 l( Q) F8 K( }" s
      目前,国内一般细长轴(4~5m)的热处理变形量要求不大于0.03~0.05mm,按传统制造工艺是很难达到这个要求。湘东化工机械有限公司在承制4.390m长搅拌轴的过程中,经过对传统制造工艺流程和工艺进行改进和完善,使搅拌轴最终氮化处理的变形量达到国内同行业先进水平。 ! d6 `8 W. ~3 M! u
+ B# r& }% b4 c- o1 S* L
1 38CrMoAl搅拌轴传统工艺流程和热处理工艺 # ]" _; J  s  U/ V

: O2 t' Q# [, O) F+ m4 a搅拌轴热处理氮化要求: ( x3 S3 q- ?& I  Z! A$ X1 D
a.硬度HV≥850,渗透度深度大于0.50mm,脆性级别1~2级; . t9 a  T% l- d" C) H+ W4 k# j
b.全长变形量小于0.05mm。
5 d9 ~' T2 A, Z, E  Z1 C在38CrMoAl搅拌轴投产初期,仍按传统制造工艺流程拟定了工艺路线和热处理工艺。 # E- A+ w' g' i  F+ U
工艺路线如下: / z. Y- k8 v' ~1 \" b  O
锻坯一退火一调质一粗车—稳定回火车一精键车一铣健槽一粗磨一氮化一精磨成活
' [9 k* P4 t* R2 ^热处理采用二段氮化工艺。 8 d  T% |: S1 s, [! U9 k
氮化后按GB/T43401—1999标准和GB/T9451—88标准检验,其结果如下:
2 `* C) @3 i4 g9 l  Y6 K& O" Va.维氏表面硬度HVl50g-945,距表面0.05mm处HVl50g-910,距表面0.60mm处HVl50g-348,中心硬度HVl50g-294;
# b+ _- ?# ?% v0 k2 L' sb.脆性级别测定用维氏负荷硬度计HV5000g,脆性级别为2级; $ C* j% U  s* a) A9 @& N( S# j+ h
c.检测搅拌轴全长变形量为3~4mm。 5 V( R. M! c# ^8 ^, P. w
分析搅拌轴氮化后产生严重变形的原因,主要是加工工艺流程的工序安排采用传统方法是不合理的,其热处理工艺也有改进的余地。
1 a8 r9 a, T/ I0 M; M5 p* r6 ~
. _9 u% s3 q+ b) `2 改进工艺流程的工序和热处理工艺 6 e' z1 m$ m  s* t( |
) g8 D) {! o" A3 \. P' Q
针对上述情况,查阅许多有关资料,经科协小组研究,对搅拌轴的制造工序和热处理工艺作了合理的设计,制订了新的工艺流程方案和热处理工艺措施。
( x2 N+ p& A: Q: {在工序方面增加了稳定回火和加工键槽后配制假键,并对热处理氮化工艺作了一定的修改,由原来氮化炉炉冷至150℃出炉,改为炉冷至室温出炉。
# y% a! H, J, z( Q, m改进后的加工工序如下:
' b% [; Z- [  [# x& Z0 C9 t5 s3 k0 _锻坯一退火一调质一粗车一稳定回火一半精车一铣键槽—稳定回火一精车一粗磨一配制假键一氮化一精磨成活
& ~: y$ T, _* T8 e8 v3 n氮化后按GB/T43401-1999和GB/T9451—88检验,其结果如下:
% }4 v( c- ^6 V; \+ Ja.维氏表面硬度HVl50g-981,距表面0.05mm处HVl50g-938,距表面0.60mm处HVl50g-346,中心硬度HVl50g-292;
" K( Q' h% v/ ]8 ]) |  wb.脆性级别测定用维氏负荷硬度计HV5000g,脆性级别为Ⅰ级;
1 m6 \4 r% T$ O6 T, Pc. 检测搅拌轴全长变形量为0.02~0.03mm。
& g# H0 Z* s! W* K% R' h/ I  Y$ g) J8 S
3 结束语
. }4 Z7 V. m/ O# n  a8 V3 R) o$ H% Q- Y( o
在38CrMoAl搅拌轴氮化处理工作中,通过不断总结经验教训,制订出合理的工艺规程,并对工艺的实施严格控制,最终将氮化处理过程中的变形量控制在国内同行业先进水平。
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