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11天前
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[讨论] (原创)5〃石油钻杆接头试制过程

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发表于 2007-4-6 15:39:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西长治

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5〃石油钻杆接头试制过程

5 u* t$ u* I1 D& s! O3 b9 Z& j一、   制定石油钻杆接头技术条件规范,及工艺流程:下料、热冲、热处理、机加,组织锻造分厂、有色金属分厂和机加分厂进行试制前工艺工装的准备工作。
" f5 ~( n" I( }$ t  g1 `* m5 o二、对购回的原材料37CrMnMo Ф170㎜进行取样,送计量理化处进行材料化学成分分析,结果符合AISI 4137(H)的要求。: r. y4 Y7 U( o' s: D
锻造分厂首次进行试制。
$ o3 T6 {  w5 c0 U工艺路线如下:9 A, U3 a5 o6 s0 F- d" J
下料:高速带锯机;
; s* y* t1 r0 a0 k7 K加热:自制500KW 中频加热炉;1 S1 ^" J$ Z9 b9 I
压型、点窝、冲孔:630T油压机(双工位);: F$ X0 @3 v9 q+ J/ Z
检验:尺寸检验、壁厚差检验、外观检验。9 S$ `5 O: p; K) [
由于毛坯重达75KG左右,得用平衡吊把它吊到中频炉口,再用空气推进炉体内,从第一个毛坯开始加热到出来,长达45MIN.加热温度控制在1245度,温度加热基本均匀,可以冲压!
4 H! O/ O$ l& Z2 R: [% h 模具工装,没什么难度!冲头是个关键!特殊材料!H13,从西安某航空企业搞回来的!
& N0 K9 t* w  O: z. r/ L试制结果如下:
. _* _5 Q8 n3 M- z外螺纹:压型毛坯高:395㎜,成型后总长:460㎜: s' r# ~. D; Y1 v0 m# t1 c9 \0 _
        锥底部有R15㎜左右的端部圆角,
  x% }& f) s  |4 q5 l        口部有3㎜~5㎜的马蹄,8 Z6 Q# q% U5 I/ N3 b$ p
        口部壁厚差 1㎜~2.5㎜。6 B" _3 i6 J8 P+ h' O& N
内螺纹:压型毛坯高:340㎜,成型后总长:430㎜,0 E; o2 ?7 I" W2 ?
        口部壁厚差 1㎜~3㎜。
% h6 e; K9 v2 ]) v& `! C0 f在有色金属分厂热处理后,转机加分厂进行首次工艺工装试加工,机加结果,内孔有黑皮。. Y  D( Q( A3 X% \6 l7 f
根据试制检验结果分析,壁厚差是关键问题。经分析,造成壁厚差的原因有两点:7 [. ?% e! i& i# Q6 v
1、        加热温度不均匀;: j! Q9 S* x( h
2、        模具在生产过程中的偏移等是造成壁厚差的主要原因。1 |8 W9 ?8 A0 E" w( }# a# Z) I
因此,要解决内孔黑皮的问题,首先考虑到增加内孔加工余量。把冲头车小3㎜。
" a# m( x, ^% k' `再次试制。, C- C7 ?& _  @; X7 ]" x$ l
工艺路线如上,冲头缩小3㎜。
: x, l$ A. p) |; @试制结果如下:" @+ _+ a1 h* V  g8 v! K' a
外螺纹:压型毛坯高:395㎜,成型后总长:453㎜
' T# I9 g8 b* _        孔深:400㎜  内孔Ф62㎜  
4 s4 Q! r0 @+ V& l- ^        底部壁厚差: 1.5㎜ (1件)3㎜(1件)
. X' s  t" G- L+ X, i        外观无表面缺陷
( E8 Y. \- E4 j, G. }' \( v内螺纹:压型毛坯高:340㎜,成型后总长:430㎜( D0 S1 k+ z# x* q! Z
        孔深:400㎜   内孔Ф82㎜" T9 F( o! k! f- Y+ a( B" r+ _
        底部壁厚差: 3㎜ (1件)  4㎜(1件)5 b& F, V0 C  n+ J
外观无表面缺陷。
4 r' J8 k8 \8 n& Y8 `- R经过详细热处理,工艺如下:
* j9 O- T7 j- E9 q% i! l& ?    石油钻杆接头热处理工艺,包括淬火、回火热处理,其特征是按如下步骤和工艺参数进行操作: 1 D5 u4 H& \1 ?! S/ A
(1) 装框:将石油钻杆的半成品接头装入料框,焊颈端朝下,相邻接头间距不小于25.4mm 8 o! Y* d, b8 s; g
(2) 淬火:
+ ~; ?: y" o+ x0 X9 f    a、将井式淬火炉升温至850℃~900℃,接头装炉,加热,保温 4595分钟;
" G2 e# Y# j- x6 Y# G9 X- E    b、出炉前510分钟搅拌淬火液,淬火液为AQ364水溶液,温度调整为34℃~38℃; c、接头吊出炉膛,10秒钟内快速进入淬火液,并作周向转动810转,冷却时间至少为5分钟; 3 ]3 ~- V3 \( y9 @* L
d、每炉抽出一只接头进行洛氏硬度检验; ( @) e+ ]5 S3 [$ L8 c
    (3)回火:将井式回火炉升温至560℃~670℃,接头装炉,启动风机,加热,保温120180分钟;再将接头吊出炉膛,冷却至常温; ' {; y3 t3 [  ^# w
    (4)检验:回火后的接头每件进行布氏硬度检验,合格者入库;
6 I2 {( C, k6 n/ p2 I/ l    (5)硬度不合格接头重新热处理:硬度偏高的接头重新回火,硬度偏低的接头重新返淬,返淬次数最多三次。  
3 b3 r7 q; W9 E9 x0 H# o7 o+ q
- Y7 u2 J8 m/ V在机加分厂,先打孔,扒外皮,车内圆,车外圆后成货!  C5 {3 ~2 C* M( C9 `3 a4 v
三、   检验结果
. s2 V2 D+ w1 g

* F% _1 r, {  z0 e[ 本帖最后由 enil 于 2007-4-6 20:11 编辑 ]

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31.21 KB, 下载次数: 44

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参与人数 1三维币 +13 收起 理由
jianghuamh + 13 好资料,感谢对论坛的支持!

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发表于 2007-6-14 12:50:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
不错,谢谢分享,希望你门生意越来越好

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参与人数 1三维币 +1 收起 理由
jianghuamh + 1 参与奖

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发表于 2007-6-17 00:25:24 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
楼主讲得很详细,但是不知道你们工件的硬度是多少。后续机加工能否进行。要知道合金刀、合金钻头都是很贵的,尤其是进口的。

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参与人数 1三维币 +3 收起 理由
jianghuamh + 3 技术讨论

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发表于 2007-6-18 15:45:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山西大同
这样的资料确实有实用价值
发表于 2007-9-13 21:39:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
是啊,粗加工前的正火硬度很难保证,总偏硬.我这使用温度870±30度,3寸半的保温2小时多点,出炉空冷总偏硬,打算炉冷到700度在出炉试一下

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参与人数 1三维币 +5 收起 理由
jianghuamh + 5 技术讨论

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发表于 2007-9-26 10:36:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山西长治
哈哈   企业机密都这样被泄露!!
发表于 2007-11-19 13:33:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
好资料,非常感谢提供!
发表于 2008-5-20 08:38:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
应该不同规格的接头采用不同的冷却泵,一定要注意,否则要裂的.

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参与人数 1三维币 +5 收起 理由
jianghuamh + 5 技术讨论

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发表于 2008-12-11 20:28:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博

回复 1# enil 的帖子

你好领导-你们的工艺好像没我们的先进--你们的内孔好像没冲到底啊--还要在车床打孔--我们可以交流技术吗--我公司也干过-------QQ165624802
发表于 2008-12-15 10:52:19 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
接头成形说的很模糊啊,采用几个设备?是否一次成形?用的是多向模锻液压机对向冲孔的?本人QQ:306070787" B* N0 U* X! L3 ~, u
很希望与大家进行探讨!
发表于 2009-4-23 08:09:31 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
好东西,可惜俺下载不了
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