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最近单位的往复泵产品出现问题,当产品载荷达到额定载荷的75%时,往复泵运行3~4小时曲轴的曲柄销就磨损,而且磨损非常严重。曲柄销磨损的情况是单面磨损。重新测试泵时,发现当泵载荷达到50%时,运转35分钟测曲轴箱温度就达到了90~101℃。曲柄半径42.5㎜,曲柄销直径φ70㎜,转速145r/min,曲轴是二拐二支点,两曲柄错角为90°。为了分析查找曲轴箱发热,曲轴磨损的原因,检测了每个零部件,发现一些问题。
7 E0 u, t% g, x, _; w 1、检测曲轴箱体,发现箱体支撑曲轴的两孔中心高相差0.10㎜,检测输入轴的两孔中心高也相差0.10㎜。因为没有其它检测装置和手段,只能做这样的检测。
1 \/ w6 }; R6 P7 M1 |% | 2、检测曲轴,曲轴是二拐二支点,两曲柄的错角为90°。由于没有检测装置和手段,用分度头和百分表先检测两主轴颈的圆度,再摇分度头90°,检测两曲柄销的位置,经计算两曲柄错角误差2~3°。这种检测方法不一定正确,但没有别的方法。曲轴的加工是用偏心夹具,在车床上车削加工各尺寸,主轴颈和曲柄销留有磨量,在曲轴磨床上最后磨削主轴颈和曲柄销到尺寸。检查曲轴磨削工艺时发现有问题,用三爪夹紧曲轴两主轴颈,分别用百分表找正两曲柄销再进行磨削。但是在磨削两主轴颈时,为了找正两主轴颈,在其中的一个主轴颈上垫了铁皮。当向操作人员提出这样的装夹不对,装夹的基准变了,肯定两主轴颈的同轴度不能保证,曲柄销与主轴颈的平行度也无法保证。操作人(年轻人)回答说他师傅教他时就这么操作。找来师傅询问时,师傅回答说至从他进厂时就这么干,而且这样还磨过汽车的曲轴照样没事。曲轴材质是球墨铸铁,在磨损的曲轴上取样,做力学试验,达到了材质的要求,硬度为254HB。
Q' e) r6 u5 T0 r8 u 3、检测连杆,连杆是用专用夹具在车窗上车削加工,以连杆小端孔定位。由于连杆铸造时;两孔中心短了1㎜左右,车连杆大端孔,为保证大端外形尺寸,把小端孔定位用的销轴做成椭圆形以便调整。加工完的连杆大小端孔中心距不相等,在装配时也没有分组装配。曲轴和连杆之间用是粉末冶金滑动轴承,材料为FZ1260。连杆与轴瓦装配后在车床上加工轴瓦孔到尺寸,内孔加工表面粗糙度较低,最高才达到Ra3.2,加工后也没有用机械油进行清洗和浸油。 G. L/ Y. {: E+ ?
综上检测到的问题,认为曲轴箱发热和曲轴磨损原因是一个综合原因,由于积累形位误差太大,曲轴箱温升太高,烧损曲柄销与连杆轴瓦间的油膜,最后导致曲轴磨损。应对已发现的问题先进行整改。但是加工制造部门对分析的原因不认可,说他们(国有企业员工)干了二十多年了,以前就这么干也没有发现什么问题,还是没有找到真正的原因。因为曲轴连杆机构是一个复杂的受力系统,不能按平面力系去计算确定有些问题。现将此问题提出,供有生产加工曲轴和连杆经验的同仁,帮助分析找一找原因,并且能交流提供一些好的加工经验。$ ]' N# Z9 s2 j- `
1、箱体的检测方法,尤其是形位公差;% c, V% f: i1 y# N5 H
2、曲轴的加工、检测方法;
3 }9 I0 r" H" \ 3、连杆的加工、检测方法。 |
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