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[求助] 丝杆平台误差过大

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发表于 2014-4-14 10:11:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通
5三维币
本帖最后由 ProeSky 于 2014-4-14 10:27 编辑 & m# x2 d/ O( [1 k2 s. ~* r5 N
) g: k. h) U- ^5 T
    丝杆平台误差过大    台子类似于 图1 所示(两边用的THK直线导轨)        走200MM   误差有      2.5  MM   
/ R" ]0 ]( r  Z2 ^
, H( t: w" S  ?' s1 g    误差太大了  是不是联轴器安装的问题  ( 联轴器用的是和图中一样的绕线联轴器
; E; [  _# Y0 M6 j* G  |1 D9 h, @+ W& z  T9 J0 z" ^
   哪位有经验的师傅  提点一下 8 y1 R, f3 w4 I0 Z! t  x$ V$ p
, ?, m; z) F2 O) A8 m0 l& a3 w8 m

2 O9 `* h5 y4 j4 R9 V  Q3 `  x; Y( S
9 y+ U* l' e2 c' S( h
0 _! l% d  D5 @) e6 ?0 W: n' ^/ c- ]4 |( ?$ j9 [% W! s' M0 J

1.png
发表于 2014-4-14 14:00:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
不可能差那么多,是否哪里松动了?
发表于 2014-4-14 14:22:16 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
难道是丝杆短了
发表于 2014-4-14 14:25:31 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
是不是丝杆螺母没有紧固。不然不会那么大。如果是联轴器变形引起的误差,那只会有百分之几的量。
 楼主| 发表于 2014-4-14 14:46:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
TKG-09 发表于 2014-4-14 14:00 static/image/common/back.gif6 U9 @, b6 H7 x2 g% d
不可能差那么多,是否哪里松动了?
' z2 ~( r3 S7 t+ S* ~6 b; }
丝杆导程5MM   2.5毫米 相当于差了半圈    只能排除法  先看看是不是  和联轴器连接的轴不紧  出现相对运动
发表于 2014-4-14 19:25:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
轴承的安装了?
; V" c( S" v% |2 S: N, [! g有问题没?
发表于 2014-4-14 20:00:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
上面的同仁说的可能情况我也赞同,还有是不是被憋住了?造成负载过大而造成步进电机丢步。
发表于 2014-4-14 21:20:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
步进电机就是怕机械有问题,容易丢步。
发表于 2014-4-14 22:32:29 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
检查丝杆运动与导轨运动之间是否平行?不平行会憋劲,导致实际运行距离与步进电机的步距不一致。
* h2 A0 r# a1 r解决办法:先将丝杆尾端法兰的安装螺钉轻轻松1~2圈至法兰可上下微微移动,再让工作台前后来回走几次,再锁紧一下螺钉(不完全锁死),再检查运动是否有误差,或改进没有?有改进则原因是憋劲造成的。如果消除误差可进一步锁死螺钉。不行的话就将磁力百分表座吸在工作台上,将表头打在两边的导杆上,看全程的上、下误差是多少。再根据情况调整到合格为止。
 楼主| 发表于 2014-4-16 11:26:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
本帖最后由 ProeSky 于 2014-4-16 11:38 编辑
7 }* X" L+ X/ K" ]' ~# S
7 P, B" G  ?  h- o
6 p: t) f# q. i运动曲线如下图 所示  总行程 走200mm   每次走5mm
0 M& Q# O5 j2 s$ h0 c* Q9 _* |0 Q
x轴上方 曲线 为平台 由旋转电机 向  末端移动的跟随误差,   " s4 b( w1 P# [. D5 Z+ z

6 |- u  l6 i! m) T x轴下方 曲线为回程  跟随误差曲线
1 x5 f+ q. [; O; ?$ J9 R; j. R4 N* I+ G! x$ T

* h) h! n3 j& ]1 \- P+ r( k) Z+ k; V5 D" ?
3 ?. w: H: l; K! m: F3 U3 v' c
# E* ^: i! q- T, K* _: ^
       - b5 @* u' m4 V/ N3 f
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8 j& d/ Q; s5 \
4 c) [# q  _" n
quxian.JPG
 楼主| 发表于 2014-4-16 11:27:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
本帖最后由 ProeSky 于 2014-4-16 11:41 编辑
& V1 D( g& L% r0 `- ^" Q( d, L
tangcarlos3d 发表于 2014-4-14 22:32 static/image/common/back.gif
& f* }( ^# B; u; R/ O3 T' K" Q检查丝杆运动与导轨运动之间是否平行?不平行会憋劲,导致实际运行距离与步进电机的步距不一致。# ?( x0 o" c) Q) P+ P9 Z. m# N' {
解决办法 ...
" u$ C7 Q) u! z: f$ y* f
4 W3 Z# |  I% C  ^+ X
运动曲线如楼上所示
  D0 D2 p* j+ F: n$ t. N
) ]! |% a5 M+ U$ t  T  i/ n3 x) k今天手动旋转丝杆40圈   大概测了一下   200MM误差有 1MM   
" C* f. c/ L3 A0 C# ?* w  y# v0 {. ?& t7 N6 I" \; r) h" d
准备用 激光干涉仪精确测一次
 楼主| 发表于 2014-4-16 11:33:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
本帖最后由 ProeSky 于 2014-4-16 11:34 编辑
3 ]$ z& u+ R9 }) p* [
李方程 发表于 2014-4-14 21:20 static/image/common/back.gif
8 d0 T! j1 f) }8 y# i' N9 o- P" w步进电机就是怕机械有问题,容易丢步。

- o0 a/ W  p2 a) I( _1 C. r! a7 N' z: t用的  松下伺服电机   图片不是实物
 楼主| 发表于 2014-4-16 11:33:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
本帖最后由 ProeSky 于 2014-4-16 11:35 编辑
  w' X0 c  n: J+ P2 Z/ F
李方程 发表于 2014-4-14 21:20 static/image/common/back.gif
, k9 s# F3 K3 i# H+ ^+ s步进电机就是怕机械有问题,容易丢步。
. p: q' P5 t/ R2 {# _
用的是 松下伺服电机  图片不是实物
发表于 2014-4-17 17:44:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
联轴器安装方式不对吧
发表于 2014-4-18 10:53:45 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
检查轴承是否预紧良好,各连接处是否有松动,如有松动,误差与行程应该没有关系,走100mm 与走200mm误差一样。另伺服电机如果被憋住了,会报警,所以可以排除该项。也不会产生丢步现象
发表于 2014-8-11 09:07:16 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
丝杠有间隙。。换货
发表于 2017-12-15 23:56:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
丝杆是啥牌子的?如果软件设置的导程和实际的一样,而导轨安装精度又没有问题。那就应该是丝杆的问题了
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