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2022-07-04
查看: 2871|回复: 16
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[已解决] 活塞杆断裂的问题

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发表于 2013-11-16 16:24:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

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本帖最后由 wwjxgz 于 2014-3-30 09:20 编辑 7 c/ w% ]( K7 [7 |4 y1 b% A& a

/ j9 {+ G- M8 q2 L活塞杆断裂。材质为40Cr,调质处理。直接上图。9 ]5 J9 P& P; ^8 I1 G
需要写断裂原因的分析报告,以及改善措施。
. \, m) \( k0 B( p4 |! j+ d7 }" I6 |4 L: l4 H5 {2 W" o: J. J% H8 T# g

CAD图

CAD图
2 I5 X& C4 k7 Q% g+ j" K

活塞端

活塞端

3 m1 V: q0 z3 Z0 ]

活塞杆端

活塞杆端

$ e$ F) ~( |+ b$ s/ r8 d

金相图一

金相图一

/ e6 S- ~; m% b6 k& d. T- k$ J

金相图二

金相图二

, V/ d" j  E. R+ t1 Z6 l
" A7 }* |1 q4 k4 G- F  Q& I% c% [

% V0 @- N3 A! s+ C- D5 Y2 j1 W* E6 B8 e& W) a* Y3 ]% v& E# L! O
 楼主| 发表于 2013-11-16 17:07:46 | 显示全部楼层
材料问题很难说明清楚。查了一些低应力断裂的资料,还是弄不明白。
发表于 2013-11-16 17:11:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 tangcarlos3d 于 2013-11-16 17:12 编辑
& _8 J* r. h) H
3 G6 z( S) |. O, \7 ~* k活塞杆只受拉、压应力怎么会断呢?
0 e. k& @' |1 ]' @# ?估计: 1. 活塞杆材料调质之前没有正火或没有锻造处理,造成原始材料晶粒较大造成淬火加热是晶粒粗大,淬火时回火不及时造成原始裂纹;2. 螺纹退刀槽尖角造成淬火裂纹。) m  F8 z& j$ d% h  I
解决办法:1. 材料正火后再调质,或锻造毛坯。2. 退刀槽底加圆角,或再加滚压处理。
- ^  t! r2 p( a& B 晶粒是否粗大金相可以看出来。

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 楼主| 发表于 2013-11-18 08:08:49 | 显示全部楼层
已经发生好几次类似的断裂了。断裂位置均相同,全部是在活塞杆与活塞结合位置的第一第二个螺纹的小径处。
发表于 2013-11-18 08:44:53 | 显示全部楼层
如果断裂的部位和相位完全相同的话,估计活塞与活塞杆之间有固定的偏心载荷。可检查一下活塞表面的摩擦情况。估计是盖子孔太大,或活塞间隙太小造成偏载。
# m; i  e- {3 X如果没有偏载荷则建议磨削螺纹或滚压螺纹表面。

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 楼主| 发表于 2013-11-18 14:18:23 | 显示全部楼层
tangcarlos3d 发表于 2013-11-16 17:11 static/image/common/back.gif
: B3 d- ~( s5 A! l/ `8 Q$ i3 w活塞杆只受拉、压应力怎么会断呢?
4 B9 G4 [; Q! d- h" y估计: 1. 活塞杆材料调质之前没有正火或没有锻造处理,造成原始材料晶 ...
) d' l* Q7 n$ C
基本上只受拉应力。
4 B& C' r1 f) _. A" w/ x金相图已上,请大师说说自己的看法。
 楼主| 发表于 2013-11-18 14:20:13 | 显示全部楼层
tangcarlos3d 发表于 2013-11-18 08:44 static/image/common/back.gif
' b, Q9 K0 ]" J$ E# K) G% i# u如果断裂的部位和相位完全相同的话,估计活塞与活塞杆之间有固定的偏心载荷。可检查一下活塞表面的摩擦情况 ...

1 ?3 l1 J* y. A+ ^* a; P6 l缸体固定位有形变产生,可能会因此造成偏载。缸尾部变形约0.4mm以下。2 e6 C7 b+ |" O$ ]7 z' i
螺纹为机加工车削而成。
发表于 2013-11-18 16:06:46 | 显示全部楼层
本帖最后由 tangcarlos3d 于 2013-11-18 16:09 编辑
/ e1 |3 p4 Y7 G8 H" o0 }4 b6 Y* y
cloudpeng 发表于 2013-11-18 14:20 http://www.3dportal.cn/discuz/static/image/common/back.gif8 S6 O8 ^: p: a( Z7 }0 g+ G. U+ D
缸体固定位有形变产生,可能会因此造成偏载。缸尾部变形约0.4mm以下。
, ~( G( ^) A- V" \螺纹为机加工车削而成。

$ ~2 K; n% o# E9 z9 @5 n- x7 {. Y3 H* K9 w. E% ~" R$ ^4 r+ R" z$ b& G
另外锁紧螺母的螺纹要与其端面垂直,也就是要再一次装夹中车出来,另一端要与这端不一样(区分作用),安装时将第一面与活塞相贴,以减少螺纹不垂直所引起的偏载发生。0 |+ N4 e, X+ i, }6 R; N
从金相看材料内部可能有夹杂物。
 楼主| 发表于 2013-11-18 17:50:53 | 显示全部楼层
本帖最后由 cloudpeng 于 2013-11-18 17:54 编辑 ) h8 W& x4 Q( V. R4 M

% o' f+ {7 A. L原材料据了解,供应商只做了调质处理,估计调质前没做正火处理。这个不知道对断裂的影响是不是很大?
( B! L( i/ V# P$ o4 V材料是一般的40Cr,供应商至今未能提供相应的材质证明和热处理工艺等资料。
6 J3 \, m1 v( x& ^3 l; n另外,图片上的金相组织(100x)的黑色物质,即非金属夹杂物,对断裂的影响多大?国家有没有相应的标准?  E& R9 d. t" M) g5 q; W8 J
车削螺纹,确实加工的不太理想,目前也只是用通止规检验。目测有较明显的刀纹。/ y, l4 z( Y$ Z7 D9 z9 w
222.jpg   |' q, G7 G6 C$ v! S6 j3 \5 E. E

+ z! H+ g* n/ ?/ |! |/ Q牙型较尖。; D2 e9 R$ c* i/ ]4 _7 \$ A
333.jpg
发表于 2013-11-18 18:04:40 | 显示全部楼层
cloudpeng 发表于 2013-11-18 17:50 static/image/common/back.gif
) R" F5 H- i' d6 e/ Z原材料据了解,供应商只做了调质处理,估计调质前没做正火处理。这个不知道对断裂的影响是不是很大?
: T; u0 e8 c# z6 A( {# Y! E材料 ...

0 E$ o2 R# r2 [* M8 H$ N金相书籍:
金相.jpg
 楼主| 发表于 2013-11-19 08:05:55 | 显示全部楼层
tangcarlos3d 发表于 2013-11-18 18:04 static/image/common/back.gif  o: f+ J3 }: O' `" ?' F% w5 A5 }! c
金相书籍:
: J, H1 B5 g( N' L
谢谢指点。我找一找。
; P( [0 p+ |' V1 y+ m$ K( b估计三五天之内是不会有什么进展的。
" J; ]2 x6 d" R0 v3 g* W- _4 }继续请指点。
发表于 2013-11-19 16:36:06 | 显示全部楼层
断在同一部位,说明此处应力集中,建议从结构设计上考虑一下。
0 I1 Z; J' L" v0 Q# n# G关于材料,先了解原材料制造商是否是正规钢厂,确认原材料质量没问题。对于活塞杆受力件,建议还是用锻件较为合适。

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 楼主| 发表于 2013-11-20 08:05:45 | 显示全部楼层
wwjxgz 发表于 2013-11-19 16:36 static/image/common/back.gif5 K) B# W/ G1 x6 Y( W6 e! A
断在同一部位,说明此处应力集中,建议从结构设计上考虑一下。
5 S3 a. ]/ G6 W0 ~" g, Q关于材料,先了解原材料制造商是否是正规钢 ...

% T# [8 h6 ?. o- t, K6 g供应商至今未提供材质证明等相关资料。
: q9 }% e3 ]1 q* A; W7 r正考虑是否更改为锻件,将活塞与杆制成一体式。取消螺纹。
发表于 2013-11-20 12:33:00 | 显示全部楼层
cloudpeng 发表于 2013-11-20 08:05 http://www.3dportal.cn/discuz/static/image/common/back.gif
) J$ m" W6 z% s, X- R供应商至今未提供材质证明等相关资料。
% C8 \; |; x& x; o! D正考虑是否更改为锻件,将活塞与杆制成一体式。取消螺纹。

7 v4 `9 A1 _. ^5 O1 s! a/ Y$ O/ C
供应商至今未提供材质证明等相关资料,即使提供了也不要过分相信。自己拿去做成份化验才是真是的结果。不对再找供应商索赔!/ E2 [3 W* i& P7 d- q! ^
我厂前段时间有一个产品是2mm45钢冷轧板,生产中发现不对(冲压折弯时裂纹)。化验后却是65Mn。
 楼主| 发表于 2013-11-26 13:32:19 | 显示全部楼层
tangcarlos3d 发表于 2013-11-20 12:33 static/image/common/back.gif
, b5 `- g- o! E4 k9 F, a3 ~. u% B0 a供应商至今未提供材质证明等相关资料,即使提供了也不要过分相信。自己拿去做成份化验才是真是的结果。 ...

3 z& E; ^0 s' I/ d* s+ I供应商是不可以全信,但就这样一件小事,造假都不愿意的供应商,还有必要合作么?
 楼主| 发表于 2013-12-10 13:53:03 | 显示全部楼层
tangcarlos3d 发表于 2013-11-16 17:11 static/image/common/back.gif$ H8 w7 v2 d% Z% B/ v- G
活塞杆只受拉、压应力怎么会断呢?$ Q, p, t/ |" {+ o$ U7 o
估计: 1. 活塞杆材料调质之前没有正火或没有锻造处理,造成原始材料晶 ...

/ f! K+ w: S4 I. r1 P已委托进行了金相,见上面的附图,请看看是否晶粒粗大?
发表于 2013-12-20 09:45:30 | 显示全部楼层
  从断面纹路来看,材料应该没错,是40Cr,但从断面位置来看,断面正好与孔螺纹末端对齐,很明显是此处杆与孔形成台阶突变而导致此处应力变化突变。从断面纹路看,上半面晶粒粗大,下半面细粒,极有可能使杆在工作的时候产生偏载,这样在杆受弯曲力的情况下同时受到拉压力,这段部分就容易产生如图所示的断纹。我的建议是第一个,活塞内螺纹端口最好能倒一个圆角,分散其集中应力,二,连杆成型采用锻轧成型,使晶体紧密,增加其塑性和抵抗冲击载荷的能力,三淬火前正火处理。

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