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[已答复] 用中心架打中心孔跳动问题

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发表于 2013-1-24 21:37:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南

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本帖最后由 shabisgabi 于 2013-1-24 21:41 编辑 * `5 N3 ]  U, Y

0 k; I/ ?- ?6 q1 y" N: x- V直径90的镀铬辊体,外圆为精加工过的,圆柱度0.02,辊体长1900,一头用卡盘夹紧,一头用中心架架住,用尾座上的中心钻找正中心架,然后打中心孔,然后换上活顶尖,松开中心架,为什么此时用表打刚才架中心架的工艺台会有5,6丝的跳动,有时甚至会跳动8,9丝?始终想不明白。
发表于 2013-1-24 22:19:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头

RE: 用中心架打中心孔跳动问题

松开中心架后轴只有卡盘一端夹紧,成了悬臂梁结构,由于自重的原因而下垂。这是卡盘/卡爪接触处有弹性变形发生。可以额外加大卡盘的夹紧力、再测量变化量是否小一些来验证。

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mengfansheng + 2 应助

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发表于 2013-1-24 22:29:58 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
打中心孔前是否打表检查过?尾座中心高是否与主轴等高?活顶尖精度怎么样?累计起来5-6丝不奇怪。

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mengfansheng + 2 技术讨论

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发表于 2013-1-29 21:36:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
中心架应该先找正吧,另外货顶针的精度和顶紧程度也会影响到跳动。

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发表于 2013-1-30 09:23:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
应先打中心孔,再精加工外圆,这样再顶住加工其它部位,就不会有大的跳动。一端夹住,中心架架住打中心孔,再用活顶尖顶上,形成较大的积累误差,尤其是活顶尖本身也可能有较大误差,先检验一下活顶尖的误差,也可用死顶尖试试。

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发表于 2013-2-24 10:56:02 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
中心孔打完后,可以尝试研磨一下。

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发表于 2013-2-24 14:57:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
中心孔应该是先打的,作为以后精加工的基准用的

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发表于 2013-2-24 20:24:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
工序安排有问题  要么就是反修吧   打中心孔前打跳动找正是自由态下的值    打中心孔后一夹一顶  轴向受力 跳动自然变化。

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发表于 2013-7-11 21:57:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原因有:1、虽然中心孔处的跳动限制住了,但由于卡盘处跳动过大导致整根工件的全跳动超差;
. W8 w- a/ m* @0 h$ L' W            2、顶尖跳动超差或围座与主轴中心不同轴,也就是说机床本身的几何精度超差了;
1 o& W2 s7 b1 j3 Z/ b            3、中心架的没锁紧或者中心架的3根轴(与孔)间隙过大;
& w& H; B  v3 `9 K: {/ J            4、打中心孔一般都是采用高转速,但因为该工件属于长轴类工件,如果工件本身直线度不好,工件在高速旋转下产生离心力从而发生抖动,最终将会导 致中心孔跳动,所以这类工件在最终精加工前一般都有安排校直的工序,
0 S% b. c2 y& O6 N( C望楼主仔细排除原因,相信最终问题必定能够解决的。

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发表于 2013-7-12 10:59:35 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
本帖最后由 洪哥 于 2013-7-12 11:11 编辑 ' o, A, ?% g* E; e6 l$ L

! m0 O: [& ?! O2 i9 ~' j这么长的辊轴打的中心孔应该较大较深,所用的时间也应该比较长。" Q  n8 q# K- Q3 E6 ^
加工完后立即打表检查辊轴工艺面有较大跳动,极有可能是以下原因共同引起的:
8 a9 G) B6 L7 W5 e2 d3 q1)辊轴因热变形而弯曲;* R" F# S4 P1 z  \; o3 u; F
2)结构发生改变而产生应力变形、弯曲。
5 S' I; Q2 F4 H/ h* P! u5 u0 e, _1 k* G0 V: D: l; ]
建议:* e; v9 j. i2 J, Y9 y. W- y
1)放置8小时再上机床检测一次,冷捡辊轴工艺面的跳动又是多少;

9 p# q  x  J  \8 Q2)打开时,孔内加注与室温大致相同的充足冷却液;/ V) j0 m7 e4 ]  R+ e: X
3)若第2)条难以实现,可改变工艺流程——辊轴工艺面预留0.5mm,孔加工完成后再将外圆需的面磨削至图纸要求,以消除变形带来的影响。
发表于 2013-8-15 21:18:23 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
既然可以车出工艺台,为何不一次打出中心孔
发表于 2013-8-19 22:34:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
开始夹毛坯,架中心架打中心孔后,用活顶尖顶住工件,车一节光圆出来,然后再将中心架夹住车出来的那节光圆那里,将第一次打的中心孔车掉后重新打中心孔就可以了。
发表于 2014-2-20 10:45:05 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
中心孔应该是先打的,作为以后精加工的基准用的
发表于 2014-2-21 20:09:08 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国河北
本帖最后由 hhq426 于 2014-2-23 14:45 编辑
/ Z7 ?# A& f+ K' J$ h& c/ @; M2 J5 o" ^7 H* \1 D/ H
这样的加工工艺不行,因为你要求圆柱度0.02,而中心架和夹盘的精度都有可能已经磨损,夹盘的同轴度一般在0.2mm,而中心架新的时候精度也不会太高,一般在0.02,我建议工件固定,刀具转动加工,在卧镗上加工。这两者的综合误差足以达到0*08的跳动,我做曲轴工艺很多年,这方面经验很多。
发表于 2014-3-6 20:24:22 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
重力方面的问题得需要解决啊 亲
$ A0 t" s/ C# B+ e
发表于 2014-3-14 11:41:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
工件因为热处理或者电镀等,中心孔容易变形,返修很正常。) O% m  H3 V+ X1 u! ~
1.检查中心架,活顶尖,及车床的精度问题;( s" o, _& A7 A: y( o8 ^8 f. l
2.长的工件架好中心架后需多打几段跳动,特别是夹持端;9 [' v9 C$ \! o1 R4 G
3.可以用自磨尖镗刀进去刮中心孔,注意粗糙度,必要时研磨。$ ?, y: ^' L) f: R2 ]7 t
我们经常这样返修,外圆300长850的实测也就0.02左右。
, F( R( h) [- y+ p! Z& }5 f2 i
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