QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

查看: 2917|回复: 13
收起左侧

[已解决] 紧急求助齿轮问题!!

[复制链接]
发表于 2006-7-1 08:14:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
最近我设计的齿轮箱的一个齿轮破了,而且是破成了2块,估计是齿轮内孔到齿根圆的距离太小.而且还在内孔上开了键槽.所以我想问一下,齿轮内孔到齿根圆的最小距离应该怎么计算?
 楼主| 发表于 2006-7-1 13:23:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
那我设计的m是14,而键槽部到齿根圆的距离为17.5mm,
* S9 e- s  z$ X& V7 D2 d6 Z9 V别的参数:输入功率1900KW,转速995rpm,齿轮z=19,单级传动,输出转速240rpm,输出齿轮z=79,齿宽b=250mm,
8 \/ `' m, f( ^) j. M. l0 C+ h2 X齿轮材料20CrMnTi的
  s# L4 U4 {/ C  R5 C# b断裂的部位在键槽的两侧根部, d) f0 q9 a( Z. \5 ^" ?( W9 g, c$ m
工作状态是一个方向的,不过据操作人员讲不是在启动的时候破的,是在运行过程中坏的, V# t( b& }- J0 c  z; ^
我计算强度应该够的,不知道怎么会破呢?
发表于 2006-7-1 14:47:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州

..

是不是材料问题 热处理问题 有裂缝,没发现呢。& F" V: d! j) T
轴直径大了 齿轮薄了。
 楼主| 发表于 2006-7-1 14:51:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
材料、热处理可以肯定没有问题的,因为都有检测报告的2 y) D0 ?3 v8 f8 W
轴直径大了 齿轮薄了,这个问题是存在的,不过我计算强度应该够的啊# p+ F& J1 J3 w* r. P& t
不知道问题出在哪里呢?
发表于 2006-7-1 19:02:56 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
1900kW,m=14,b=250,这几个参数间关系可以。但“键槽部到齿根圆的距离为17.5mm”显然太小了,一个m=3的齿轮用的就是这个值。破碎的应该是小齿轮!1 {. U+ g7 C- O$ ?7 {; b

9 Y5 }1 A) a, }! A改进方法:将小齿轮做成齿轮轴!这应该是较好的解决办法,减速箱、大齿轮都不用改动。5 J; J% i6 Z; @$ n$ B8 W5 k1 p) R9 f

' r8 x/ o& X) `0 q' i仅供参考,最后如何解决,请告知!
发表于 2006-7-2 22:35:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波

问题解答

1.轴和齿轮内孔的配合:是否过盈得不符合材料的强度要求?
1 b  T- q4 ^; B  Z7 b- O' Z( D2.一般内孔带齿根圆至少要保持2---2.5倍模数的厚度。
 楼主| 发表于 2006-7-3 07:54:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
谢谢楼上各位2 V9 n$ @( A. W/ E  W
现在我们已经改成了轴齿轮,正在加工中.
) _* \9 F6 j" r+ _7 ?昨天看了破掉的齿轮,确实轮缘有点薄,不过那个功率有确实够大,能把这么大的齿轮打成好几块.
发表于 2006-7-4 23:27:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
齿轮键槽和轮毂外缘(如是整体齿轮则为齿根圆)的尺寸应不小于2.5m(模数),所以2.5×14=35mm,你原设计为17.5mm,小了,所以坏了6 g/ [$ y. S! F0 S9 ~4 r5 ~3 U

+ g8 c1 X" p/ u* ~0 P2 F# j[ 本帖最后由 plc 于 2006-7-5 21:53 编辑 ]
发表于 2006-8-8 23:23:26 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
对,改成轴齿轮才是办法
发表于 2006-9-3 14:09:45 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
小心热处理的检测报表,有的是手工画的曲线,我有一个朋友就经常这么做的.要切样检测呀
发表于 2006-9-4 20:24:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
带得载荷要是有冲击的话应该把安全系数放最高
发表于 2006-9-12 22:31:48 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
不知道你用的热处理工艺是什么?是渗碳还是?如果是碳氮共渗就要找一下是不是热处理的问题了,我也碰到过齿轮断裂的问题,齿轮在做耐久急速实验时断齿,最后的原因就是出在碳氮共渗工艺上.
发表于 2006-9-14 01:08:40 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
受益非浅!我想一定是齿轮设计参数有问题!
发表于 2006-10-2 12:12:37 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
改成轴齿轮就一了百了。
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表