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8天前
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[求助] 丝杆平台误差过大

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发表于 2014-4-14 10:11:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通
5三维币
本帖最后由 ProeSky 于 2014-4-14 10:27 编辑 + W/ g6 l! `! u( ]6 ]# ^$ ]

3 f3 p& r; r% {2 h$ U( q& o    丝杆平台误差过大    台子类似于 图1 所示(两边用的THK直线导轨)        走200MM   误差有      2.5  MM   
! w% Q1 P& R0 P7 R4 V; Y+ t; Z* J7 J+ E! X( _5 ]
    误差太大了  是不是联轴器安装的问题  ( 联轴器用的是和图中一样的绕线联轴器" D4 d' u; g5 r6 l/ L/ e" T, j

7 A3 C5 k' G! o    哪位有经验的师傅  提点一下 : d/ Q$ [3 ]# t

- @, b: A$ p1 j, R$ }/ r0 |% Z2 @5 u6 R( k' E

, ^' L) C& U4 @: w
- K; m: d; s/ \8 {! X2 _) x7 t. K$ N, W# n. T. I8 ]

1.png
发表于 2014-4-14 14:00:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
不可能差那么多,是否哪里松动了?
发表于 2014-4-14 14:22:16 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
难道是丝杆短了
发表于 2014-4-14 14:25:31 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
是不是丝杆螺母没有紧固。不然不会那么大。如果是联轴器变形引起的误差,那只会有百分之几的量。
 楼主| 发表于 2014-4-14 14:46:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
TKG-09 发表于 2014-4-14 14:00 static/image/common/back.gif. d- u* N4 X/ m# ]# W
不可能差那么多,是否哪里松动了?

; K6 q3 [9 W4 _8 E丝杆导程5MM   2.5毫米 相当于差了半圈    只能排除法  先看看是不是  和联轴器连接的轴不紧  出现相对运动
发表于 2014-4-14 19:25:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
轴承的安装了?1 `: X) @: v" G. X! e
有问题没?
发表于 2014-4-14 20:00:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
上面的同仁说的可能情况我也赞同,还有是不是被憋住了?造成负载过大而造成步进电机丢步。
发表于 2014-4-14 21:20:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
步进电机就是怕机械有问题,容易丢步。
发表于 2014-4-14 22:32:29 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
检查丝杆运动与导轨运动之间是否平行?不平行会憋劲,导致实际运行距离与步进电机的步距不一致。
+ [: j5 q+ a, H3 M8 _解决办法:先将丝杆尾端法兰的安装螺钉轻轻松1~2圈至法兰可上下微微移动,再让工作台前后来回走几次,再锁紧一下螺钉(不完全锁死),再检查运动是否有误差,或改进没有?有改进则原因是憋劲造成的。如果消除误差可进一步锁死螺钉。不行的话就将磁力百分表座吸在工作台上,将表头打在两边的导杆上,看全程的上、下误差是多少。再根据情况调整到合格为止。
 楼主| 发表于 2014-4-16 11:26:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
本帖最后由 ProeSky 于 2014-4-16 11:38 编辑 ; |8 `0 J3 B' b' L* e
4 z# q2 D- i: ~" M* H# Y6 O5 x

; {3 }0 F/ K, \2 n( @运动曲线如下图 所示  总行程 走200mm   每次走5mm 6 E( R0 x0 H% U5 a5 G4 X

4 |0 D. _9 \$ G; U6 n- v8 dx轴上方 曲线 为平台 由旋转电机 向  末端移动的跟随误差,   
( _6 U' ]- X. ~; b4 {
/ J- n0 B: X: C0 _ x轴下方 曲线为回程  跟随误差曲线4 a# q) I5 b: \
$ W0 z+ S  f' W# `, \/ V8 \

8 A# ^% P; \1 f8 U
8 }$ g; h0 c( l! `" G( l7 u3 u" w* o; c
+ N. x& K$ e! Y7 d: r! w- P
      
5 n! A" ~* K. U
& u, i" f3 R' W$ d+ e$ o# R
9 X! g( j4 [9 x7 B# l) \" Q6 Y. u- h+ X  R: a* E" |+ q
quxian.JPG
 楼主| 发表于 2014-4-16 11:27:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
本帖最后由 ProeSky 于 2014-4-16 11:41 编辑
9 _+ i- }3 I% g4 x: W9 R
tangcarlos3d 发表于 2014-4-14 22:32 static/image/common/back.gif
3 }/ }1 m0 @7 |检查丝杆运动与导轨运动之间是否平行?不平行会憋劲,导致实际运行距离与步进电机的步距不一致。
1 m) p" X/ \! [, H2 y; [解决办法 ...

+ t9 P# ^- _$ B. Y5 C6 e
9 J' x; Z6 v3 K/ _: ?* p8 l  }运动曲线如楼上所示: g' R' n  w9 k8 I8 m  e7 H( [# T# ~
2 T0 B1 l) w2 I! J, r2 G2 a9 ~! _0 H  T
今天手动旋转丝杆40圈   大概测了一下   200MM误差有 1MM   
+ s8 o7 e5 o9 z$ U4 r! k
5 y8 r) B  K& l6 v8 c) k准备用 激光干涉仪精确测一次
 楼主| 发表于 2014-4-16 11:33:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
本帖最后由 ProeSky 于 2014-4-16 11:34 编辑 % g/ V5 H- |7 Y
李方程 发表于 2014-4-14 21:20 static/image/common/back.gif9 i) L9 o# u6 m
步进电机就是怕机械有问题,容易丢步。

& s5 K# g9 k. r  Y) J用的  松下伺服电机   图片不是实物
 楼主| 发表于 2014-4-16 11:33:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
本帖最后由 ProeSky 于 2014-4-16 11:35 编辑 2 B4 [7 f! U+ g" s/ E: T
李方程 发表于 2014-4-14 21:20 static/image/common/back.gif8 ^& K6 [1 h9 c3 \/ P4 q# K
步进电机就是怕机械有问题,容易丢步。

4 `& l5 h7 e( Y用的是 松下伺服电机  图片不是实物
发表于 2014-4-17 17:44:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
联轴器安装方式不对吧
发表于 2014-4-18 10:53:45 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
检查轴承是否预紧良好,各连接处是否有松动,如有松动,误差与行程应该没有关系,走100mm 与走200mm误差一样。另伺服电机如果被憋住了,会报警,所以可以排除该项。也不会产生丢步现象
发表于 2014-8-11 09:07:16 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
丝杠有间隙。。换货
发表于 2017-12-15 23:56:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
丝杆是啥牌子的?如果软件设置的导程和实际的一样,而导轨安装精度又没有问题。那就应该是丝杆的问题了
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