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摘 要:转向节机构不对称,导致机加工后内径尺寸椭圆变差大;通过退火处理,消除毛坯铸造应力,达到工件综合性能及尺寸要求。' q9 e7 z8 g0 r! V5 V, z( ]5 F' T
关键词:转向节内孔椭圆 解决 : m4 O& c2 ^# V* ]5 Y6 {
1 问题描述3 F& c! J' I9 f2 I
转向节材料:QT450-10,表面喷丸强化处理。现加工工艺为:镗φ82-0.078mm内孔,再以内孔定位,套车外径。问题点:镗孔完成后,内孔尺寸合格,椭圆0.01mm,套车后测量内孔尺寸,椭圆0.03-0.045mm。为便于查找变差点和数据分析,在内孔的内外侧和垂直方向上分为4个部位,对称方向上的8点作为测量内径的测量点,分别为A、B、C、D。
. O" I& B) i/ C4 M v 抽取5套(左右各5件),使用测量工具:内径千分表,精度:0.001。尺寸见表1。
1 ]" r4 `; Q' A" }* q 左件
0 g6 A0 W2 l2 x( B+ s! [ 序号 A B C D 椭圆度
2 v. R- n* T* l 1 81.913 81.883 81.915 81.913 0.0328 f; S7 O2 p* I
2 81.923 81.887 81.926 81.923 0.039
( O- q9 d N- z( o3 [! j. U 3 81.914 81.88 81.917 81.915 0.0378 n) b+ P' t3 h% B$ M* o5 Y7 Y
4 81.914 81.883 81.914 81.905 0.031
0 @0 O8 w% s: M 5 81.916 81.881 81.92 81.926 0.045- [/ E4 N X2 J2 L( ]+ C) V
左件椭圆均值:0.0368
, ] Y( t, Q4 u8 ?, d 右件
' O$ r5 y: R z 序号 A B C D 椭圆度" ~3 _6 ^: A7 B- F: Q
1 81.897 81.877 81.91 81.895 0.033* z6 y; e o$ X) N
2 81.914 81.885 81.916 81.912 0.031
6 x5 C A2 y6 f) C/ a/ Y: U' I 3 81.919 81.884 81.925 81.924 0.041
2 f H, m2 @# `8 D [) \7 L" c 4 81.915 81.886 81.916 81.914 0.03( b' k$ a# A2 Y$ I% u- o/ D; S
5 81.921 81.885 81.927 81.917 0.042
/ _: p6 W: C4 p' o9 {1 F+ k 右件椭圆均值0.03546 ~, Y) e, B" Y' g8 g
通过表1数据显示,尺寸主要变差点在B部位,且左右件变差部位一致。& ?6 n9 O( A; t* W: k# P. s
2 原因分析6 g$ m1 s% ^! D7 p
2.1 化学成分及金相分析:检测工件化学成分:C:3.8%,Si:2.6%,Mn:0.28%,P:0.03%,S:0.03%,Mg:0.03%化学成分符合产品标准。金相分析:基体组织:铁素体,珠光体≤25%,符合产品要求。浸蚀方法:4%硝酸酒精溶液。
6 a: @$ K/ k/ h: K& q* U: v 2.2 结构分析:铸造结构工艺性分析,Y—Y方向结构不对称;单边加工量4.5-5.5mm,加工量大。 : D' L! v' a! ]+ Y+ x2 p$ U
根据以上现状分析,由于铸件结构不对称,铸造过程中,各部分的冷却速度不同,在同一时期内铸件各部分的收缩不一致。但铸件各部分彼此相连,互相制约,不能自由收缩,因而产生热应力。经切削加工后,应力释放,是造成内孔椭圆变差的主要原因。为解决椭圆大的问题,通过热处理方式,对铸造毛坯进行退火处理,成功解决了这个问题。' g3 U3 e# _0 }% Y; p
3 热处理工艺( D$ }& y* c8 b* o( |
将工件随炉缓慢加热到Ac1以下的温度,约600±10℃,经4-6小时保温,随炉缓慢冷却至250-300℃出炉空冷。
" T- D; f. |. W" E 4 试验结果. G! r) N& h, O1 ^% m: I* n
4.1 对退火后的工件进行机加工:镗孔、套车外圆后,检测内孔尺寸,见表2。2 o- n" x4 t+ i% Q4 Q! f
左件
% Z' s6 }* \5 X, G: c v 序号 A B C D 椭圆度% P5 U' t8 W2 U
1 81.902 81.91 81.907 81.9 0.01$ ^5 W8 h1 _- h/ A
2 81.908 81.918 81.913 81.915 0.01( o4 Q. l/ E5 P$ G: m
3 81.908 81.918 81.91 81.921 0.013
, r, H; C# E# t4 w 4 81.912 81.925 81.913 81.933 0.021' q; P8 a4 B$ `* _0 d4 V
5 81.9 81.91 81.907 81.922 0.022. t$ ]+ W; z4 c
6 81.892 81.9 81.9 81.922 0.03
' t# V, ~: u5 g _ }7 ?% Y 7 81.9 81.9 81.903 81.917 0.017
# m, }4 w. ^& I 8 81.891 81.89 81.895 81.898 0.008
; d2 J4 p& {. S 9 81.907 81.902 81.9 81.92 0.022 }$ Z* y, l6 c! ^" K5 E4 O( N
10 81.897 81.902 81.891 81.913 0.016
S* D5 r! B! G5 ]* Y 右件 ) ~* i: x9 v. g/ ~
序号 A B C D 椭圆度
! p1 \% g2 v, @$ L7 H/ c- m 1 81.908 81.908 81.905 81.925 0.02) d! ^' P4 {3 L- n$ ~ j/ g
2 81.908 81.913 81.91 81.922 0.014
( g& [! }5 f: B o0 B 3 81.907 81.917 81.91 81.925 0.0181 J/ L' J% A; k' Z9 c) Z/ C
4 81.912 81.918 81.915 81.931 0.019
: S+ {" X: S& G2 K9 V2 C 5 81.899 81.908 81.902 81.916 0.017
! d8 t. r) T9 Y$ c5 \ ` 6 81.89 81.9 81.892 81.912 0.013
u$ P% _+ D* e2 O: X) ] 7 81.895 81.908 81.897 81.914 0.0196 J6 T( F Q5 c9 K
8 81.887 81.895 81.888 81.908 0.021/ J" Z: i! f) o( b9 Z4 j2 F
9 81.902 81.903 81.905 81.91 0.008
- [2 Z( C: f7 @# C 10 81.89 81.889 81.893 81.894 0.005- }. W' n8 Z, j
右件椭圆均值:0.0154
( N1 ~( h8 o7 u9 k' ^! A 左件椭圆均值:0.0167数据表明,工件通过退火处理,椭圆明显减小。0 Y( T, {8 \2 J
4.2 金相分析:对退火后的转向节进行金相分析,基体组织:铁素体,珠光体≤25%,符合产品要求。% j+ F) K4 w! A* Y. R2 i9 L
浸蚀方法:4%硝酸酒精溶液。( m& ]9 r* _5 V3 P: p
5 结论
/ X0 y* Y' `( r" M5 t0 r 生产实践证明,球墨铸铁转向节经退火处理后再进行机械加工,有效的控制了工件的加工应力,椭圆明显减小,且基体组织合格,保证了产品品质。 |
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