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摘 要:CW61125E、CW61100、S1-148等车床,皮带轮与主轴箱第Ⅰ轴联结处花键经常压溃。以CW61125E为例,分析这一故障,提出改进措施。9 k) ?8 }% A$ M* f3 H6 y
关键词:主轴箱Ⅰ轴 花键 压溃 许用挤压应力
3 @& i1 C; W5 |, e0 m9 f4 { 一、简述
8 I- ^# m5 J' i; Q2 D F2 Y$ v9 i 几台CW61125E、CW61100、S1-148等车床用于曲轴粗车、精车、开档、曲柄倒角等工序。这些车床皮带轮与主轴箱第Ⅰ轴的花键联结处,经常压溃。以CW61125E车床为例,分析该故障。7 q" Q( m$ \, W: u; T
二、故障分析$ q5 ?' u9 J2 q. B" z; B$ Q4 \
花键压溃后,常采用的修理方法是购买第Ⅰ轴,皮带轮上镶花键套。但是装上后使用不久,花键又压溃。要找出造成这一故障的真正原因,必须对花键联结处强度进行计算分析。
* q# q9 i4 _ r 1.花键联结的强度计算
' g' \8 M, C I) K+ R 根据花键联结的受力情况,首先假定电机为满负荷,以电机输出功率及转矩来校核花键联结处的强度。计算时,假定载荷在花键的工作面上均匀分布,各齿面上压力的合力N作用在平均直径dm处,即传递的转矩T=zN·dm/2,并引入系数ψ,来考虑实际载荷在各花键齿上分配不均的影响,则花键联结的强度条件为:8 @- C% k' E% z5 {
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2.花键压溃原因分析+ r e8 @) ^ Q; v
由以上计算结果σP=10.52MPa及表1来分析,可以发现造成花键压溃的因素有三点:4 a& P; _! F8 P9 q' R, w
(1)花键在第Ⅰ轴上轴向未固定,有窜动,则该联结由静联结变为动联结。由表1可知,动联结花键许用压力[p]比静联结许用挤压应力[σp]小得多。 2)花键套内孔未达到热处理要求。第Ⅰ轴上外花键表面已淬火处理;花键套是用曲轴料头加工的,曲轴料头已调质处理,但是由于工件直径大,花键套心部仍可认为未经热处理,由表1可知,未经热处理花键许用挤压强度很低,易造成花键的压溃。
/ ]* H( d, p2 D (3)花键配合精度等级低,装配后各齿受力不均,或者键侧间隙过大,承受扭矩时造成冲击,使花键压溃。 3.第Ⅰ轴装配结构分析
6 O4 R3 P) X3 Q( z) K0 ]7 B 针对花键压溃的(1)因素,分析第Ⅰ轴装配结构,皮带轮通过圆螺母锁紧、圆螺母通过止动垫圈与第Ⅰ轴的联结放松,皮带轮另一端由轴用弹性挡圈轴向定位。弹性挡圈的厚度为2mm,而轴上槽宽为3mm,在装配时,圆螺母很难调整,可能发生两种情况:& I9 E! f/ y8 `2 F4 F: i- l
(1)圆螺母调整过紧,使皮带轮挤压弹性挡圈,轴上弹性挡圈槽磨损,导致弹性挡圈挤压轴承,造成弹性挡圈断裂,轴承烧坏。S1-148车床曾经出现过第Ⅰ轴温升高,弹性挡圈断裂,轴承烧坏的故障。圆螺母调整过紧,也可能造成供油铜套与第Ⅰ轴中心不重合,第Ⅰ轴温升高,导致铜套抱轴。CW61125E车床第Ⅰ轴曾发生过两次抱轴。
8 h+ j' R" J3 ~ (2)圆螺母未调紧,皮带轮与弹性挡圈之间存在间隙。因为花键上承受的载荷大,曲轴加工为断续切削,由于受冲击力作用,内、外花键之间的间隙不断增大。又因花键轴向未固定,且几根皮带张力不均匀,这样花键就由静联结变为动联结,造成花键许用挤压应力降低,导致花键压溃。
4 i/ f9 _1 n j# Q 三、改进措施: s( i' j7 o7 r
1.改进花键套的加工工艺% [7 ~2 Q5 @& o% r" V- L
加工花键套时,对加工工艺进行改进。粗车内孔后再进行调质,并提高调质硬度,以提高花键抗挤压强度。9 s' A" `. N* v
2.改进第Ⅰ轴的装配结构1 ]! j/ x0 ^% S. a, G; w- t
购买的第Ⅰ轴存在两个问题,即花键套定位用的弹性挡圈槽宽为3mm,而这种规格的弹性挡圈只有2mm厚,且弹性挡圈容易断裂,导致皮带轮无法轴向固定;第Ⅰ轴锁紧皮带轮的螺纹太短,只能采用单圆螺母锁紧,受冲击载荷时,容易导致螺母倒牙。应采取下述改进措施:
9 |5 r$ C( I5 r1 ]$ i7 H 焊接修复第Ⅰ轴;将弹性挡圈槽加宽为4mm,用半环套及半环,代替弹性挡圈固定皮带轮,防止其轴向窜动;将Ⅰ轴螺纹加长,采用双螺母锁紧皮带轮,防止螺母倒牙。
' K! I' o" a' l7 e# X. o7 L 提高外花键的键宽加工精度等级,采用花键铣刀加工,提高花键的加工精度,以便花键各齿受力均匀。
/ Q4 P" M& u, s( l' b3 _) ` 四、改进后的效果
& t3 L8 F8 W. O2 @1 e: @9 l* T$ T 对S1-148车床进行改进后,运行至今未出现花键压溃现象,又对两台CW61100,两台CW61125E进行了改进,效果良好。 |