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12小时前
查看: 4644|回复: 29
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[分享] 液压缸常见故障

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发表于 2008-11-15 12:54:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏泰州

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x
液压缸常见故障
爬行( r9 G  N" v) T
故障现象
. t3 T1 @) T) c, l
1、侵入 4 s, e4 ]5 H; i/ A1 u
2、压缸端盖密封圈压得太紧或过松. X- j8 D; }6 c; O
3、活塞杆与活塞不同心' z' Y( Q' z; T) c5 N4 j
4、活塞杆全长或局部弯曲
+ w% e7 D! s9 E/ c" u, f5、液压缸的安装位置偏移
) g7 A  \4 g. Q, v6、液压缸内孔直线性不良(鼓形锥度等)
& }+ ?) f8 `4 z& S
7、缸内腐蚀、拉毛
- M& d* S$ B# w  `- V1 H6 z8、双活塞杆两端螺冒拧得太紧,使其同心度不良故障分析
, G6 @4 _- E% {) S0 x& R故障分析,排除方法
, K: e2 l( a6 `( F; o8 e1、增设排气装置;也可开动液压系统以最大行程使工作部件快速运动,强迫排除空气
6 e7 u) k9 _" ]5 n- R$ Z2、调整密封圈,使它不紧不松,保证活塞杆能来回用手平稳地拉动而无泄漏(大多允许微量渗油)) L$ n9 n& ^  d8 t8 x
3、校正二者同心度  _" b, J- |, h8 O% g
4、校直活塞杆$ J3 E; m: U' v8 N6 w
5、检查液压缸与导轨的平行性并校正5 ?- }" P/ C5 Z0 G
6、镗磨修复,重配活塞
  Y6 f+ h/ J4 i$ g7、轻微者修去锈蚀和毛刺,严重者须镗磨
2 v( r# y0 c1 y0 I5 _& ~6 d8、螺冒不宜拧得太紧,一般用手旋紧即可,以保持活塞杆处于自然状态.

: E6 i" _$ h: A冲击
2 I0 C: l/ w' b9 p: L1、靠间隙密封的活塞和液压缸间隙,节流阀失去节流作用' [* v8 ]& P! L5 K# I
2、端头缓冲的单向阀失灵,缓冲不起作用
+ y$ }+ w- i5 U
故障分析,排除方法' K; ?" Q& G9 y4 I# L* b; e
1、按规定配活塞与液压缸的间隙,减少泄漏现象
$ {7 m  T; k$ Y0 O$ d$ G% K0 D% p$ B2、修正研配单向阀与阀座
% _- {/ z' x4 D推力不足或工作速度逐渐下降甚至停止
4 t9 s# E' j5 D8 Z" w9 \6 x8 g$ w
故障分析,排除方法# {0 H! J( [* C$ q
1、液压缸和活塞配合间隙太大或O型密封圈损坏,造成高低压腔互通
7 W) p9 ^7 F$ l& a% J" t2、由于工作时经常用工作行程的某一段,造成液压缸孔径直线性不良(局部有腰鼓形),致使液压缸两端高低压油互通) f& T) |& W' v" q
3、缸端油封压得太紧或活塞杆弯曲,使摩擦力或阻力增加0 j; [5 k' n' y& `! M8 R" X. W
4、泄漏过多
( ^- w' u. R; F; z4 K5、油温太高,粘度减小,靠间隙密封或密封质量差的油缸行速变慢。若液压缸两端高低压油腔互通,运行速度逐渐减慢直至停止
( S' W) X! Z, J9 g9 S) g1 h
故障分析,排除方法
* u- ^; I" u/ i- q  `1 h1、单配活塞或液压缸的间隙或更换O型密封圈' m2 V+ U' ]2 \' I! L3 d
2、镗磨修复液压缸孔径,单配活塞 % d1 T- A$ V- m/ v* _( ~4 `
3、放松油封,以不漏油为限校直活塞杆: y7 L1 d& r9 g2 A: e
4、寻找泄漏部位,紧固各接全面
" t! e. D) `1 a4 v7 s$ I5 v5、分析发热原因,设法散热降温,如密封间隙过大则单配活塞或增装密封杆
+ X8 Q* q( S2 z! I
发表于 2008-11-15 15:20:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡

回复 1# 阿南师傅 的帖子

看看,看看,看看
发表于 2008-11-15 16:55:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
挺全面的!还有与之连接的部件滑道面是不是粗糙度太大。$ Z0 M( R& O7 E  o0 H

- Y7 x& l  ~- L% Z; e* a5 \[ 本帖最后由 qyjlg 于 2008-11-15 16:57 编辑 ]
发表于 2008-11-15 21:19:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
不错,收藏整理,学习了
发表于 2008-11-16 17:20:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
收集、整理,谢谢了呀!
发表于 2008-11-16 20:04:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
COPY了,谢谢楼主
发表于 2008-11-16 20:28:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
不错,早就想写了,省得偶去想了- S8 U" {. E7 h
谢谢楼主
发表于 2008-12-26 19:05:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
爬行
4 e5 v, s2 g, K/ g故障现象7 Y0 l# C+ S; [  ?5 H* D  M
1、侵入 空气
发表于 2008-12-26 21:51:34 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
学习了 我想这对以后的维修还是有帮助的
发表于 2009-1-2 10:30:33 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
在楼主的基础上,整理了一个Word版的出来。. \* d( K% F; c# W' d
几k而已,大家别介意!

液压缸常见故障分析与处理.rar

5.42 KB, 下载次数: 18

发表于 2009-1-2 10:32:37 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
太完美了,方便多了!呵呵
发表于 2009-1-2 14:53:18 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古包头

谢谢楼主分享

:lol: :lol: :lol:
发表于 2009-1-2 18:52:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
不错,总结的很好,学习了,谢谢!
发表于 2009-1-9 16:09:03 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
怎么检查、排除串腔
发表于 2009-1-9 17:34:35 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
楼主这个帖子很符合实际生产,看起来是现场总结版
发表于 2009-1-10 20:12:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
收集 :P :P :P :P 谢谢楼主
头像被屏蔽
发表于 2009-1-10 23:08:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-1-23 08:37:42 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
好东西,学习
发表于 2009-1-24 11:43:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不错!
% K" x  u. e- r8 q' V可以收藏了( s: x* n/ J/ Z, I) V
楼主的经验好厉害
发表于 2009-1-24 11:54:06 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
这个总结确实很好,值得收藏学习。
发表于 2009-1-24 15:36:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
挺全面的!OK了
发表于 2009-1-27 09:54:55 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃金昌
支持这样的原创,实际经验是在书本上学不出来的。
发表于 2009-1-27 10:18:08 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁锦州
不错
发表于 2009-1-30 19:02:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
谢谢分享,收藏了
发表于 2009-2-1 09:17:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
不错,收藏整理,谢谢楼主,学习了
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