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[讨论] 薄壁工件加工中变形问题

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发表于 2017-5-9 17:19:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州

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g2.jpg 材料40CrMnMo,热处理要求淬火HRC44-48,φ82,φ104要求Ra0.8
) [  A- p" f) {5 S现行工艺:(管料毛坯φ114×19壁厚)
& e, @# w3 `, X6 d+ u1、精车内孔,82/104留0.6余量——+ L$ Y; f. G7 X
2、半精车外圆,两端做统一大小的工艺外圆(按107尺寸留余量,103.5也留有余量)——
( w% j1 p) n( N3、钻3排径向孔
  t; k, Y. V0 u4 ^; V- ~* |5 \  |4、淬/回火4 c  s3 D1 z1 g7 R0 l
5、车两端内倒角" a( x- t' y, H6 B# K- \2 i# A( L8 g
6、粗磨工艺外圆(芯轴顶两端内倒角)6 b; f- ~" Y' K" x8 L% i
7、磨内孔(95+0.025/0,成活上套筒夹具)
& H! N$ d" U" \8、精车外圆(103.5成活,104留0.6余量,涨两端内孔): m7 b! A$ Z; C# Y& Y% ?
9、精磨外圆(104 0/-0.025成活,穿芯轴)! U; I; n7 m# \
10、精车左端内孔台阶和107外圆右端的定位面(设计有精度要求)4 S# @' N' t8 o# A4 x
工件右端壁厚薄,淬火后零件变形比较大一般0.15-0.3,内孔和外圆基本一致,
. h2 [' y/ ]' l9 B' M# x! J' p磨内孔尺寸就不易控制,成活后,反过来再涨内孔车外圆,这样加工后内孔形变就极易超差,
3 \9 t2 h( f- c1 e现在想做个事就是把序8精车外圆放在热前完成,精简工序,总体思路是热前将工件内外圆形状全部车到位,留磨削余量,热后先磨内孔,再穿芯轴磨外圆。
! M$ i  ~0 D" b$ m5 u但这个工件有个难点是大的一端外圆小,内孔小的一端外圆大,这样内磨时的装夹就不好做。
: o4 }4 N2 W, h  b工件壁厚薄试过直接卡、架,加工精度达不到要求(主要原因是粗加工的外圆有变形,装夹也有一定的变形,导致内孔磨不圆),准备做夹具夹住工件,以增加刚性,再以夹具的外圆做基准磨内孔,然后再穿芯轴磨外圆。
& F" ~7 i5 F5 P请有这方面经验的网友提提意见或建议。
7 Z4 Y. b+ C) T% M) s0 }2 t. @$ {' u2 A* A0 w5 }3 w
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