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8天前
查看: 5042|回复: 16
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[求助] 丝杆平台误差过大

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发表于 2014-4-14 10:11:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通
5三维币
本帖最后由 ProeSky 于 2014-4-14 10:27 编辑
& j. y$ k' N6 k5 Q' l3 ^' x6 K8 Q- c; _7 e* F% ?2 K4 C) \3 ~* u
    丝杆平台误差过大    台子类似于 图1 所示(两边用的THK直线导轨)        走200MM   误差有      2.5  MM   ( [% u8 K# Q1 J8 c6 W9 F' Y

3 p: G* f" @9 a6 q& O( |/ O8 [    误差太大了  是不是联轴器安装的问题  ( 联轴器用的是和图中一样的绕线联轴器
+ S0 M9 U$ \2 m3 D8 [4 x% b$ S% K4 f1 S: A/ Q8 S
   哪位有经验的师傅  提点一下
9 K9 ~" `' Z% h6 m% [* z2 B
- l+ h( ~( W% t% r% F
/ g. ^6 e% x6 D: a; E% Q0 @& J * G! W9 Y0 X9 M  t

. E) e; `4 C1 a& k& U3 B/ T1 x1 D2 u

1.png
发表于 2014-4-14 14:00:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
不可能差那么多,是否哪里松动了?
发表于 2014-4-14 14:22:16 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
难道是丝杆短了
发表于 2014-4-14 14:25:31 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
是不是丝杆螺母没有紧固。不然不会那么大。如果是联轴器变形引起的误差,那只会有百分之几的量。
 楼主| 发表于 2014-4-14 14:46:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
TKG-09 发表于 2014-4-14 14:00 static/image/common/back.gif
+ Q/ m- Q: }8 U$ s; m不可能差那么多,是否哪里松动了?

# ^, F% n) F5 X8 @4 X, B丝杆导程5MM   2.5毫米 相当于差了半圈    只能排除法  先看看是不是  和联轴器连接的轴不紧  出现相对运动
发表于 2014-4-14 19:25:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
轴承的安装了?# I* b$ c! o; q6 N/ o
有问题没?
发表于 2014-4-14 20:00:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
上面的同仁说的可能情况我也赞同,还有是不是被憋住了?造成负载过大而造成步进电机丢步。
发表于 2014-4-14 21:20:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
步进电机就是怕机械有问题,容易丢步。
发表于 2014-4-14 22:32:29 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
检查丝杆运动与导轨运动之间是否平行?不平行会憋劲,导致实际运行距离与步进电机的步距不一致。
0 Z/ u+ r3 o/ }, ~8 \解决办法:先将丝杆尾端法兰的安装螺钉轻轻松1~2圈至法兰可上下微微移动,再让工作台前后来回走几次,再锁紧一下螺钉(不完全锁死),再检查运动是否有误差,或改进没有?有改进则原因是憋劲造成的。如果消除误差可进一步锁死螺钉。不行的话就将磁力百分表座吸在工作台上,将表头打在两边的导杆上,看全程的上、下误差是多少。再根据情况调整到合格为止。
 楼主| 发表于 2014-4-16 11:26:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
本帖最后由 ProeSky 于 2014-4-16 11:38 编辑
) K& {9 d; i  _+ N2 @6 q& w% U3 _1 c) `5 u' Y1 T! @

2 K  }) T( I; w! @: z/ z运动曲线如下图 所示  总行程 走200mm   每次走5mm
# |$ t7 u5 d- ^1 ]9 w5 Z0 R& r. q
) v& e  V  E/ `( l* B. ?x轴上方 曲线 为平台 由旋转电机 向  末端移动的跟随误差,   : g6 a3 @" r0 Z2 n; i

# A: y9 \9 D. Z* C: L; _; v3 l x轴下方 曲线为回程  跟随误差曲线
3 M* y+ I* k' q3 L, U' {( H9 J- m/ q

+ P) `3 P( y8 X! j; d# o* j: f& F( P: {5 a5 z
# m! }* @9 d" E: y, r& t

; u$ ?- d, O; Z( p) d- l' S       ( O7 P: L- E! Q: k( T* x9 l
4 s4 p  S$ q/ \5 N8 b- b
, |/ Q. F$ x; A' e2 |, K3 a

. s6 L1 C$ m- F/ G, l
quxian.JPG
 楼主| 发表于 2014-4-16 11:27:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
本帖最后由 ProeSky 于 2014-4-16 11:41 编辑
2 ]3 u4 Z9 @; ]  y+ @
tangcarlos3d 发表于 2014-4-14 22:32 static/image/common/back.gif  w& t" B: L# T% }
检查丝杆运动与导轨运动之间是否平行?不平行会憋劲,导致实际运行距离与步进电机的步距不一致。
! e1 {7 A2 k  j解决办法 ...

7 r$ ]& u- E4 T. Q
& f" `* `3 `2 I" P# Z运动曲线如楼上所示
  n2 K- E7 b- f8 [/ T3 O; v; I  y& @7 H" a3 F, [. b; w" _8 B- k
今天手动旋转丝杆40圈   大概测了一下   200MM误差有 1MM   
+ p5 w: r& g7 u; j
6 V! R5 d$ N9 w0 i3 w. i准备用 激光干涉仪精确测一次
 楼主| 发表于 2014-4-16 11:33:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
本帖最后由 ProeSky 于 2014-4-16 11:34 编辑 & ^4 V7 A  f; \; f/ J
李方程 发表于 2014-4-14 21:20 static/image/common/back.gif
; j; ^5 U; P6 G5 ~5 u) Y步进电机就是怕机械有问题,容易丢步。

* m; l- e. h5 E7 E7 L用的  松下伺服电机   图片不是实物
 楼主| 发表于 2014-4-16 11:33:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
本帖最后由 ProeSky 于 2014-4-16 11:35 编辑
2 A& t! `+ Z- D8 x1 ?/ D( J* f
李方程 发表于 2014-4-14 21:20 static/image/common/back.gif9 n1 t* w2 }* w9 e- J! o$ ]/ a
步进电机就是怕机械有问题,容易丢步。
( _5 K: h6 x9 I$ O
用的是 松下伺服电机  图片不是实物
发表于 2014-4-17 17:44:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
联轴器安装方式不对吧
发表于 2014-4-18 10:53:45 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
检查轴承是否预紧良好,各连接处是否有松动,如有松动,误差与行程应该没有关系,走100mm 与走200mm误差一样。另伺服电机如果被憋住了,会报警,所以可以排除该项。也不会产生丢步现象
发表于 2014-8-11 09:07:16 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
丝杠有间隙。。换货
发表于 2017-12-15 23:56:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
丝杆是啥牌子的?如果软件设置的导程和实际的一样,而导轨安装精度又没有问题。那就应该是丝杆的问题了
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