|
|

楼主 |
发表于 2016-6-17 02:19:59
|
显示全部楼层
来自: 中国北京
) |: ]8 Z9 p: E. a ^
! _6 b. F9 {3 T' w. B- l: _. U 局部温度的变化对机床影响几何
8 l1 k, u \7 W' Z" k, j——记一个维修案例
2 y( H4 J1 g8 e8 n. t$ Y1 A, n
1 I# |# p- B" K0 p局部温度的变化对机床有着什么样的影响,其危害究竟有多大?在下结论之前,还是让我们先从一个机床的维修案例入手,来慢慢揭开它的神秘面纱吧。
$ W2 W- r2 u/ n' \! b, x
" D! Q+ k0 p/ _1 设备问题
7 |% n1 {: p( e这还得从2012年说起。当年,四川德阳某厂对一台普通五米立车进行了大修和数控改造,然而最终验收时却出现了其它检验项目都合格,唯独加工的平面度始终超差的状况。8 e- B! @; [) o: J
虽然他们在机电方面进行了三番五次的检查和调整,也邀请过好几家专业人士进行了检修和排查,但始终没有找到问题的原因。
2 r' j! t7 d# G0 ?9 K2 g后来该厂设备负责人找上门来,希望我们就这一问题给予支持和帮助。
- a' u7 l/ u) P2 C用户反映的设备问题现象是: ) H+ z0 I6 y B: R# r
1.1 从外向中心车出来的平面总是中间凹0.08mm左右;
7 s: G. u, c) p% A; @( B' ~1.2 而从中心向外车出来的平面却又总是中间凸0.08mm左右。
0 k, Z4 V# S' u. m- z
+ ~. O+ [$ [+ V& {2 基本检查4 c) m9 D! C; I# b$ ]2 \5 j
我们来到现场后首先对该设备做了一个常规“体检”。; P" L" z: _+ H7 t- V
2.1 机床几何精度检查;
* d1 ]' v9 d9 R2.2 工作台浮升量检查;2 \6 F& C8 m- S# ~
2.3 液压系统工作状况检查;
7 H0 q+ P1 W5 l1 w, J2.4 机床机械性能检查。
% j/ G; u8 h% r) z M检查下来并未发现明显异常;从表面上看,该设备似乎没有问题。( h) F/ Z D- G% e# ]* ]2 w) q
: f" u' `; Y! T# V! x3 加工检查( S9 G! A8 x& W0 l: U( X
接下来,我们又对设备的平面度加工质量进行了考核。' q& C a3 t/ E) R& o3 o/ `
3.1 从外向中心将上平面精车了一刀;
" t7 p, o/ |6 Z5 F6 P% Y: W7 w3.2 吊上标准平尺检查该平面,结果中间凹陷0.13/3000;
r0 h6 |. r9 m+ U1 C3.3 再从中心向外将上平面精车了一刀;
5 [* T) B% d0 U5 [3 a9 D- }# J3.4 吊上标准平尺检查该平面,结果中间凸起0.11/3000;
1 D% t* [0 W! F% p" M8 Z% s- f- f3.5 检查加工表面粗糙度,每次均合格。
% q2 ?7 o% ~6 c" E从检验数据和表面形状来看,该设备不仅加工的平面度超差,而且凸凹形状也完全相反。这与用户反映的情况基本吻合。
. i" @: X4 U9 g+ i5 r8 c问题的重点是:为什么向外车出来的平面总是中间凸起,而向内干出来的却又是凹的呢?
+ v* e) u8 M) k! z; z- q" Y% ^2 C% ]( J: k
4 分析一, Z, z [* C+ n+ i2 Q1 L
如此怪异的现象恰恰是亟待我们解决的问题和要完成的任务。
# n) t `% `; B我们根据检查情况分析认为:这种状况似乎只有当刀具总是“越车越深”时才会发生。: P, D& u$ Z+ ?$ T+ U0 [
据此判断,机床则有可能存在以下问题:
2 A/ B3 V$ n. P. p( z& [4.1 在切削过程中,横梁可能随着刀架的重心改变而逐渐发生倾斜;9 R; M! m B' M p4 }- }
4.2 或在切削过程中,滑枕可能因某种不明原因而逐渐下滑。
2 ]/ h8 s5 j8 T5 q, D6 @ Z6 z6 T$ |9 x/ x/ l
5 验证一
- v( s2 @- h& @" W4 J 结果究竟如何呢?对此我们做了相应的试验。
0 R4 a$ F/ m7 V( C) O8 Y7 l5.1 在车削过程中,用两个百分表同时监测横梁两端是否发生了倾斜;) N" m( X! `" ?% h: z
5.2 在车削过程中,再用另一个百分表监测滑枕是否向下滑落;* r# b3 v9 {, B0 G, b
5.3 启动原程序进行加工,并观察这些百分表的变化情况;
# r8 S o Y/ }) n G5.4 结果三个百分表均无变化。3 u! P& V6 p. }/ |6 K7 N( w2 K
试验结果表明:横梁和滑枕都非常稳定,没有问题。
6 l, w. ~* z, W5 ^1 @) g7 G, R) F/ V
6 分析二
* J' f, P) |7 \0 ^: S: H横梁和滑枕的嫌疑已经排除了,那么问题还可能出现在哪里呢?对此,我们紧紧抓住“越车越深”这条主线不放,继续用假设法思考起来。- |5 Q2 h7 c* G. L" b$ c, B6 F
于是我们想:在整个车削过程中,假如不是刀具在“逐渐往下掉”,而是工件在“逐渐抬升”的话,不同样也可能会“越车越深”吗?
! F9 z3 j3 f/ Q; {, {8 B事实是不是这样的呢?" L) y* a/ W/ }" I% f. Q2 f
+ }' F/ }6 G/ L* H$ r g
7 验证二
3 j+ d; Q% X$ }8 i! O! n( c! H 于是,我们根据上述猜想做了如下实验: r0 h5 W3 y3 L( C& B
7.1 在刀夹上固定一个百分表;5 j$ V, B0 A% h* D/ e/ q
7.2 将百分表触于试件表面上的任意一点,半圈内置零;2 `2 j) `3 n* G; m
7.3 然后水平移动刀架将百分表移开;
6 |& q$ p, b3 P. E4 r7 F7 Q7.4 启动原程序,但刀架不动;6 ^" h7 f% o% C R, G" O# A4 }
7.5 程序结束后工作台停下;
) r O6 u. k2 B( ?7 [/ a% t' E7.6 水平移动刀架至百分表置零处;
* n" K3 \" P }) F7.7 检查百分表读数,结果+0.12mm。
. N& ?6 ^# h+ F; R0 G实验结果表明:在加工过程中,工件确实存在着“逐渐上升”的问题。0 m, S4 D3 K9 `
: I- q L& f. H, O. |% }
8 分析三2 S! n2 ?( K- G; z8 [) H
上一实验结果还表明,问题应该出现在试件、工作台或底座部分。由于试件仅仅是一种简单的零件,它出现问题的可能性很小,因此我们把怀疑的目光锁定在工作台和底座部分。: @. |7 C1 A- S9 s" w' z: l
加工过程中,假如工作台或底座是“逐渐上升”的,那么根据专业常识判断,它们在静止期间就有可能是“逐渐下降”的。实际是不是这样的呢?5 X- B v6 L: |& ~0 t9 X0 _) a3 I- D
8 |5 z& x& I* d# o. N9 验证三
9 t: i! N1 {. S3 W, ?9 t; T为此我们做了专门试验。
9 f$ v7 G) T: M) ^; B8 g% I3 ]8 r! I9.1 刀夹上固定一套百分表;
) h5 X% C3 N; W8 _, L6 o# Q9.2 将百分表触于工件表面的任意点,半圈内置零;9 R9 D0 o# x3 y$ u5 l5 [- u
9.3 水平移动刀架将百分表移开;
: o; H0 W( j5 L% z% k& a9 ^$ ~9.4 启动原加工程序,但刀架不动;
/ V3 X0 d H! t5 C1 N3 S0 z9.5 加工程序结束后工作台停下;
# i u( \' i" m6 R$ b9.6 水平移动刀架将百分表走到原置零处;' g4 a4 C" e; d9 R3 r0 p
9.7 查看百分表读为+0.11mm;/ ~5 g, }, b& v$ i; {/ R3 ^# {
9.8 百分表原地不动,油泵继续开着,机床各轴保持静止状态;
3 k0 ~2 w9 k+ R! j! ]0 d9.9 然后每隔一刻钟查看一次百分表的读数;' h5 O* w4 d0 i0 B) u
9.10 结果1小时后百分表基本回到了零位。
* ]" h5 V, Z5 C' K5 {/ C试验结果显示:工作台运转过后的静止期间,确实是“逐渐下降”的。6 M4 L2 W% G9 f7 a6 d8 x
10 分析四
2 q2 R$ q+ [ N2 N4 Y- D工作台为什么会出现“运转上升静止下降”的现象,而这种现象又是由什么原因造成的呢?
+ a% ~$ @6 A( x' d我们根据这种现象分析判断:这很可能是因为环形导轨副的较大温度变化,使工作台和底座产生了热变形而引起的。因此,我们接下来应该搞清楚两个问题:
! @3 Y, v3 m/ I8 p7 S5 E- w7 p10.1 环形导轨副到底有没有温度变化;
; k4 V! U0 j: ?10.2 如果有变化,其程度究竟有多大。$ [8 K |1 G9 _+ K
% w. }% `5 j6 d2 \; h8 `" F) C2 C
11 验证四: M7 o$ M/ Q& Q# P
为了得到以上两个答案,我们用红外线测温仪对环形导轨副的温度进行了检测,过程如下:
! X; B ?3 n: p2 g* i11.1 打开底座和工作台的相关盖板;
- }4 n) d0 F7 R/ ~7 K$ T11.2 对两环形导轨板背面附近的温度进行检测;: a3 X- g& m! P4 J4 a
11.3 工作台运转前的平均温度约为19℃,接近当时的环境温度;
6 ^9 {+ T/ ?% G: ?; s11.4 工作台以原加工程序进行空运转,但不切削;
$ u4 y# Z6 [* y# B ^11.5 程序结束后工作台停下;( e; K/ `6 n( ?, J ~& r! B
11.6 运行之后的平均温度约为36℃;
' ?$ K6 R& f/ |( t' F11.7 油泵继续开着,工作台静置1小时;
- L9 Z% v8 W' e& c$ a11.8 静止之后的平均温度约为21℃,较接近环境温度。' B, V0 b9 H6 k
检测结果表明:环形导轨副的温度的确有变化,变化值约17℃,而这一程度极有可能促使工作台与底座产生热变形。
- n! {! D" v' r0 Q+ X
! C! r9 T& q3 A+ _12 分析五3 E0 h/ y( b& o: H* b. ?0 s0 n% }
尽管如此,关于工作台与底座的热变形一说,仅仅只是根据检查和实验所作的一种看似合理的逻辑推测而已,事实是不是这样,到目前为止似乎还缺少直接证据。因此,我们还必须用一种能被大家接受的办法来加以证明。
0 j5 Y( i8 M2 {$ ?: b2 D: Q8 W之所以说必须这么做的另一种考虑是,大量维修教训告诉我们:在故障原因不明朗的情况下不要急于动手,稳中求快才是解决问题的最佳途径。
6 f" U) [ _; H `1 l2 f/ _1 B言归正传。我们到底能不能找到这种办法呢?: }, J4 m$ f2 Q/ E
我们不妨再来假设一下:设备的故障的确是因工作台和底座的热变形引起的。基于这样一种假设,于是我们有理由相信:- `& A \% Y5 U
12.1 当工作台连续运转到某一时间之后,它和底座的温升就应该趋于稳定;
7 {! p/ J% e9 t4 s l( A12.2 热变形也应该随之稳定下来,不再变形;
$ O$ H/ N b2 z" ?% w5 j U12.3 此后加工的平面度就应该没问题。
: Y @4 f* k# F. ]2 u+ z若检验结果真是这样,那就充分说明热变形是问题的真正原因。
' v' Q# W+ E& I1 d( Q" |6 u
! N- f2 e* w9 T& B2 F1 Q13 验证五
2 [3 X1 @; f7 ^# \我们根据上述设想进行了如下证明试验:
0 _0 `4 V v3 Q- d6 f13.1 刀夹上固定一个百分表;
- x3 _; g. Y7 X( L+ { a13.2 将百分表触于工件表面任意处,半圈内置零;6 e! z ~9 T4 T8 Z( X
13.3 水平移动刀架将百分表移开;2 x& q& E% }, t O: M" [
13.4 工作台运转期间,每隔一刻钟将工作台停下测量一次“上升”量;5 ]% k# i2 d4 C, b3 z# l' c& Q
13.5 检测结果发现,约2.5小时之后工作台的确不再“上升”了;# Y; V' d4 W8 }* a, }$ T0 h
13.6 紧接着向内精车工件平面,结果平面度检查合格;) }3 f$ w' J5 h5 x6 `6 z: R# y
13.7 再紧接着向外精车工件平面,结果平面度检查也合格。' `! R/ G% t+ y# r: P
这一试验充分证明:平面度加工不好的原因的确是由于热变形引起的。这一试验结果也意味着,我们终于找到了问题的根本原因。' ?. S# w/ j* `, a) z
- P- e5 z9 o/ `14 故障排查$ Y2 s/ C1 b& i: w4 Z! q
问题原因找到之后,我们制定了故障排查方案。 * e! P& _. |) G
14.1 重点检查环形导轨副的润滑冷却系统;. M/ I4 {) i# \* Q( K* }6 q
14.2 摸清设备改造过程中的相关情况。) Q) D& Q. w9 n/ F- x& X
排查下来发现:润滑冷却油路上的老式过滤器堵塞较严重;另外得知,设备改造时更换了工作台的环形导轨板,而现在所用的锌铝合金导轨板,其隔热性远不如原来夹布胶的好。
, ^' w, k: S+ g$ f- T* U2 M3 d/ }
2 {/ D5 c" F9 _8 ?3 S15 解决措施
' r# w6 X) L' x0 o7 i我们根据上述情况采取了如下解决办法和补救措施:
# ?) E$ u! C O/ C' n3 V8 u. \15.1 去掉老式过滤器,安装一个带油路堵塞报警装置的新型过滤器;4 J& ]" ~8 K: M' E& G
15.2 适当增大开式油槽润滑冷却油的流量;' r; |* [" ~, q* C
15.3 精调底座安装水平及相关几何精度;$ |5 N4 A1 A: Z9 z8 T
15.4 加装油冷机,用以维持环形导轨副温度的基本稳定。
8 P+ z. z7 U3 z1 e; T7 m+ |2 K! H% e
16 维修结果
5 W) Y* ?' v, y/ L- Q: W# c经上述方法处理后,环形导轨副的温度变化得到了有效遏制;无论从哪个方向加工出来的平面度都满足了技术要求。问题终于得到了圆满解决。7 L$ ~5 `+ c+ s$ w+ `9 i3 @
. {% O% k$ y. G7 w& t* Q& Z
17 主题讨论
" ~2 E7 B0 [% i! \* }说到这里,也许有人不禁产生疑问:5 u. [1 s) `* t" L
17.1 环形导轨与油液的摩擦系数很小,为什么温升会这么大呢?# o/ K3 P' B- A9 P1 z
17.2 为什么热变形会影响到加工精度呢?
7 C$ T8 g$ i+ T3 W; b对此,我们从物理学和机械设计原理中就可以找到答案。
; @4 X/ }! M- R2 N" R3 Z$ m首先我们知道,凡相互摩擦运动的物体都会产生热量,这是物质世界不可避免的一种现象。相对运动速度越快,产生的热量也越大。
4 e; p( x8 v" G尽管导轨与油液的摩擦系数很小,但工作台在持续高速旋转情况下,必然会导致工作台和底座温度的逐步升高,继而产生热变形。太空船与空气的摩擦系数不是更小吗?可当它返回地球时不是出现了令人揪心的火球吗?
4 e# l- I; K4 ^& S4 z C. w我们还知道,钢铁的线膨胀系数是1.2×10-5/℃。通过一般计算得知,一米厚的工作台和底座,当温度变化的平均值为10℃时,它们的尺寸就有0.12毫米的变化。这就是说,距离地面1米高的工作台面,就会有0.12毫米的高度变化。( M5 ?$ L% V& g" U; r
再从设计上来看。为了克服热变形问题,维持机床各运动副温度的基本稳定,设计大师们总是会拿出奇思妙想的办法来进行应对。环形导轨副的恒温设计就充分体现了他们的聪明才智。下面来见识一下他们的绝招吧。
: l8 A$ H8 k3 W2 ?! Q6 H4 B第一,工作台环形导轨板采用的是夹布胶木板的,它具有良好的隔热性;第二,底座环形导轨上设有足够多的开式油槽,用来对环形导轨副进行强制性的冷却。& D) W/ W- f2 f$ ?
最后从装配角度来看。我们知道,机床所有零部件的配合精度都是在同一环境温度下装配完成的,任何较大的温度变化,都会改变它们原有的配合精度。! j7 ?! c1 G! v6 t4 h& G4 T" A
值得一提的是,机床整体的温度变化,如季节性的温度变化对机床的影响,远远没有局部热变形的影响大。热变形不仅使零部件的尺寸发生了改变,更重要的是形状也发生了改变。该设备正是由于存在这样的问题,所以才导致了平面度加工不好的问题。
8 D L4 [) k* Z, n4 F2 u/ F( ?5 O4 l下面的示意图大致描绘了工作台和底座热变形的情况。
! n' X/ e# `! B" {, {17.3 图一是工作台的正常模样
2 {$ G5 {! {% C* a& z1 H
' D/ W, @) |. k' N( d' o17.4 图二是工作台热变形后的不正常模样7 J i* r* R+ i# }- B4 Q
9 @/ V3 X& Q4 E# U
机床因局部温度变化而引发故障的例子还有很多。例如龙门镗铣或落地铣镗床工作一段时间之后,出现滑枕移动憋劲的现象;卧车工作一段时间之后,静压主轴会抱住的情况;附件铣头工作一段时间之后,零位出现了较大偏差等等,所有这些都与局部的温升有关。( O1 v3 W' C Z0 T' S
A- t" H# H% Z0 H: X( g
18 结束语! E8 ~4 z% |+ G6 X' ?: ^
这一维修案例充分说明,局部温度的较大变化对机床有着重大影响,它会破坏机床原有的机械性能和加工精度,引发各种故障。不仅立车如此,所有机床都不例外。因此,我们在今后的机床维修或改造过程中,一定要特别注意和防止这一问题的发生。+ \# f8 `! |' h; G" B0 B5 h" }. z
9 w4 r; S8 p7 b( _0 Q Z/ l
4 W/ H; i: s% H5 H+ p K6 m# i b2 D0 v% d0 ?6 w
洪哥 2016.03.20: a i2 _, ~: I
|
|