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发表于 2016-6-17 02:19:59
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来自: 中国北京
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局部温度的变化对机床影响几何6 B4 d1 v( h$ |9 E" q5 B
——记一个维修案例- w2 A' Y9 v8 a/ _
) y% w, Y M8 p/ _
局部温度的变化对机床有着什么样的影响,其危害究竟有多大?在下结论之前,还是让我们先从一个机床的维修案例入手,来慢慢揭开它的神秘面纱吧。
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1 设备问题0 n2 I+ s; d$ M! |4 s6 C
这还得从2012年说起。当年,四川德阳某厂对一台普通五米立车进行了大修和数控改造,然而最终验收时却出现了其它检验项目都合格,唯独加工的平面度始终超差的状况。" _" H4 z7 ]1 T0 l2 K; W
虽然他们在机电方面进行了三番五次的检查和调整,也邀请过好几家专业人士进行了检修和排查,但始终没有找到问题的原因。
1 H q% [1 F% a6 m5 n后来该厂设备负责人找上门来,希望我们就这一问题给予支持和帮助。 Y: @/ ?( Q \7 B- d
用户反映的设备问题现象是: $ ^# h/ p/ s/ L, Q+ O/ d" k! m0 ~( Q
1.1 从外向中心车出来的平面总是中间凹0.08mm左右;
, H: V" R# T% u1 ]1.2 而从中心向外车出来的平面却又总是中间凸0.08mm左右。# U1 V# A* G4 K
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2 基本检查0 }3 t7 N/ A: b! Z& r
我们来到现场后首先对该设备做了一个常规“体检”。6 G" Z! {7 e4 p: b5 h
2.1 机床几何精度检查;
/ k7 R! ^3 ]6 C9 ~- E4 R$ B; q2.2 工作台浮升量检查;
* E5 u( A/ W: s& z$ O, {2.3 液压系统工作状况检查;5 _6 @ D: ^2 @/ ^& y1 k* L
2.4 机床机械性能检查。1 y9 e6 a, S% ^- d' l$ H0 f
检查下来并未发现明显异常;从表面上看,该设备似乎没有问题。
9 {- r$ z" v }$ B
" |* t3 p. i) {3 P8 o3 加工检查
: ]3 s: ~* D! Q7 c. o5 e& w 接下来,我们又对设备的平面度加工质量进行了考核。+ e/ D& a7 r# _8 t, H& L
3.1 从外向中心将上平面精车了一刀;
& a* { u, q: D6 m3.2 吊上标准平尺检查该平面,结果中间凹陷0.13/3000;: S$ }; F5 n; N
3.3 再从中心向外将上平面精车了一刀;
& n' q! u! s1 O/ i3.4 吊上标准平尺检查该平面,结果中间凸起0.11/3000;0 r E7 Y2 g# Z8 B* L+ h
3.5 检查加工表面粗糙度,每次均合格。
) H: c7 A+ h; F; [3 L# V从检验数据和表面形状来看,该设备不仅加工的平面度超差,而且凸凹形状也完全相反。这与用户反映的情况基本吻合。& y4 {' K( L. \' K5 Q9 P
问题的重点是:为什么向外车出来的平面总是中间凸起,而向内干出来的却又是凹的呢?
# F0 K9 X. F: T4 D0 V9 X
# x: B1 P1 ^8 ~" P# t4 分析一, N- P# W; j2 \5 {- ?
如此怪异的现象恰恰是亟待我们解决的问题和要完成的任务。
1 P2 V! F3 k) f! e我们根据检查情况分析认为:这种状况似乎只有当刀具总是“越车越深”时才会发生。
" q2 N/ H- _1 r据此判断,机床则有可能存在以下问题:' [7 I0 P0 J- h; z9 R" q7 q6 y [. l
4.1 在切削过程中,横梁可能随着刀架的重心改变而逐渐发生倾斜;
" ?5 Z% F4 G1 W8 }1 F4.2 或在切削过程中,滑枕可能因某种不明原因而逐渐下滑。
! K' F) c+ B( i8 @. b! t! x, F# u" V( ? A( Q" o
5 验证一: W! r* d5 ^8 _/ A# l3 o0 |+ V# X
结果究竟如何呢?对此我们做了相应的试验。# \1 W. H# j7 o3 Y& j- H
5.1 在车削过程中,用两个百分表同时监测横梁两端是否发生了倾斜;+ l0 @/ W( R n( ^4 n
5.2 在车削过程中,再用另一个百分表监测滑枕是否向下滑落;8 t7 q2 X& q4 _% U
5.3 启动原程序进行加工,并观察这些百分表的变化情况;
], Y- l; k4 X( p9 z5.4 结果三个百分表均无变化。* u4 T3 ^# K- o
试验结果表明:横梁和滑枕都非常稳定,没有问题。5 c; \9 ~6 ^5 ~& N
% W$ U( W) |& O6 x( d1 E$ H6 分析二. f) ~6 Q, C% O+ E+ ~! R0 C
横梁和滑枕的嫌疑已经排除了,那么问题还可能出现在哪里呢?对此,我们紧紧抓住“越车越深”这条主线不放,继续用假设法思考起来。
1 x- K+ ~; j# ]& T j于是我们想:在整个车削过程中,假如不是刀具在“逐渐往下掉”,而是工件在“逐渐抬升”的话,不同样也可能会“越车越深”吗?
+ V( h& F7 _2 P( V事实是不是这样的呢?
3 U1 c- N1 q9 v, `) L
& s% [, T! `" m4 e9 P: Y% y6 L$ u7 验证二8 r8 M9 ~$ k9 o" r) c
于是,我们根据上述猜想做了如下实验:
: K% A: j5 P! h& S3 _) }1 U* f7.1 在刀夹上固定一个百分表;
9 B& V6 F3 V2 R7.2 将百分表触于试件表面上的任意一点,半圈内置零;
1 n4 x0 H. d& W' {7 [3 U S& e) x7 h7.3 然后水平移动刀架将百分表移开;
! ?9 Z2 \, z# J' o G2 R# p7.4 启动原程序,但刀架不动;
# z. z5 t" |) v& ~* ^ o1 I7.5 程序结束后工作台停下;
' B4 T8 T! p" a7.6 水平移动刀架至百分表置零处;2 p4 C& P8 M! Y- o6 S1 ^3 @
7.7 检查百分表读数,结果+0.12mm。
3 T# R" M. U5 ~6 ]实验结果表明:在加工过程中,工件确实存在着“逐渐上升”的问题。
/ Q, I" T P. s" `; G; r7 H2 P9 w d
- q9 D9 v0 x* l* l( C N, @8 分析三: ^3 B" Z" t# K2 c
上一实验结果还表明,问题应该出现在试件、工作台或底座部分。由于试件仅仅是一种简单的零件,它出现问题的可能性很小,因此我们把怀疑的目光锁定在工作台和底座部分。7 [. c7 [1 h9 J+ Y% F. K6 n
加工过程中,假如工作台或底座是“逐渐上升”的,那么根据专业常识判断,它们在静止期间就有可能是“逐渐下降”的。实际是不是这样的呢?# N) V, X/ E0 K, \: g9 ]
+ ~1 N2 a3 t0 s8 w* k9 验证三
" v% p3 h/ I+ J& W" p为此我们做了专门试验。
3 I2 I' _! _4 r( B. L. _$ G9.1 刀夹上固定一套百分表;" G% [& J4 o$ F$ j8 G
9.2 将百分表触于工件表面的任意点,半圈内置零;
0 |8 }% {1 J% T/ c8 x! x# s. Q9.3 水平移动刀架将百分表移开;
- ?! ?# n z K2 U2 d9 W0 }9.4 启动原加工程序,但刀架不动;! ^3 O3 `+ F2 H t" Y6 o1 q
9.5 加工程序结束后工作台停下;
. ^( z# G8 @3 x- J/ Y' x9.6 水平移动刀架将百分表走到原置零处;6 g3 R9 U Z! g6 M) {3 U
9.7 查看百分表读为+0.11mm;6 `" `/ b" I4 w d
9.8 百分表原地不动,油泵继续开着,机床各轴保持静止状态;+ l" t3 N- t0 z: ?& E" w6 V
9.9 然后每隔一刻钟查看一次百分表的读数;
9 G, a5 o+ d1 i0 o4 o0 z5 p9.10 结果1小时后百分表基本回到了零位。
+ g- E- Y P3 o) a试验结果显示:工作台运转过后的静止期间,确实是“逐渐下降”的。9 v1 ~( h9 A" a
10 分析四
: Y2 b, ?4 j3 V) E工作台为什么会出现“运转上升静止下降”的现象,而这种现象又是由什么原因造成的呢?
0 ?+ i# f# P; E. @* X我们根据这种现象分析判断:这很可能是因为环形导轨副的较大温度变化,使工作台和底座产生了热变形而引起的。因此,我们接下来应该搞清楚两个问题:
: \: \! v; Z% [6 S$ ~) _. Q10.1 环形导轨副到底有没有温度变化;
9 g( M" j, j# W$ |% |! A10.2 如果有变化,其程度究竟有多大。. G2 D" Z# T4 ?
; Z* C. J; s) d( H( u
11 验证四- J0 {9 f; a# R4 O w: j+ |
为了得到以上两个答案,我们用红外线测温仪对环形导轨副的温度进行了检测,过程如下:
' H% U _* M7 g1 N1 p. a11.1 打开底座和工作台的相关盖板;- V G3 w- d" H* ?' \2 M+ m6 C
11.2 对两环形导轨板背面附近的温度进行检测;& Q) H- J' N; s4 J* P
11.3 工作台运转前的平均温度约为19℃,接近当时的环境温度;: w$ }. A2 U, p! ` ]0 J M3 S" H
11.4 工作台以原加工程序进行空运转,但不切削;
8 @* x6 {' g. a6 D& g9 N8 q11.5 程序结束后工作台停下;& N+ Q* r/ o3 h. y& V$ @
11.6 运行之后的平均温度约为36℃;! L. }+ G9 k3 B8 G. E' M5 t- ?
11.7 油泵继续开着,工作台静置1小时;$ g/ N# N8 D) R( O
11.8 静止之后的平均温度约为21℃,较接近环境温度。9 q) I4 Y5 N G* n# J% P$ t
检测结果表明:环形导轨副的温度的确有变化,变化值约17℃,而这一程度极有可能促使工作台与底座产生热变形。
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9 @" k8 h" w; i' M12 分析五* U3 C9 C0 v2 K2 n
尽管如此,关于工作台与底座的热变形一说,仅仅只是根据检查和实验所作的一种看似合理的逻辑推测而已,事实是不是这样,到目前为止似乎还缺少直接证据。因此,我们还必须用一种能被大家接受的办法来加以证明。+ a ~7 s1 h8 h7 C+ K
之所以说必须这么做的另一种考虑是,大量维修教训告诉我们:在故障原因不明朗的情况下不要急于动手,稳中求快才是解决问题的最佳途径。; h1 I7 c7 v2 S
言归正传。我们到底能不能找到这种办法呢?! o- ^- T( R3 ^; a6 {) L
我们不妨再来假设一下:设备的故障的确是因工作台和底座的热变形引起的。基于这样一种假设,于是我们有理由相信:& @& l9 E0 I* d2 y+ `7 Y
12.1 当工作台连续运转到某一时间之后,它和底座的温升就应该趋于稳定;
8 n* A1 q# o1 L0 M. s12.2 热变形也应该随之稳定下来,不再变形;
) x; H# }, E. q12.3 此后加工的平面度就应该没问题。
6 T2 Q, c7 s+ Z) `: \若检验结果真是这样,那就充分说明热变形是问题的真正原因。
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; W( \1 }7 F3 O, k- E13 验证五" r, y. m) h2 t; Q7 z5 [( m9 Z
我们根据上述设想进行了如下证明试验:1 H* ]* H' L) o# p
13.1 刀夹上固定一个百分表;: d, p) v0 q" _ X2 M& D
13.2 将百分表触于工件表面任意处,半圈内置零;& B. g) I% ~, Y Z
13.3 水平移动刀架将百分表移开;
' v7 M3 C; G( K- n0 r! C9 ~6 `5 V13.4 工作台运转期间,每隔一刻钟将工作台停下测量一次“上升”量;' f( h2 f9 O9 k/ {& O
13.5 检测结果发现,约2.5小时之后工作台的确不再“上升”了;
; p( U! N. r. a# @% Q( [# Z) m13.6 紧接着向内精车工件平面,结果平面度检查合格;
/ l( u4 m, `5 B( {13.7 再紧接着向外精车工件平面,结果平面度检查也合格。. e7 C: D6 G8 B6 G
这一试验充分证明:平面度加工不好的原因的确是由于热变形引起的。这一试验结果也意味着,我们终于找到了问题的根本原因。
: T$ _4 o/ B# ?$ o5 ^* }4 c) m' O, ?; r- E
14 故障排查
1 X! U! d; {# }% E6 k 问题原因找到之后,我们制定了故障排查方案。 . F3 G# J7 m" f$ Q
14.1 重点检查环形导轨副的润滑冷却系统;
: N' n% T* T; x14.2 摸清设备改造过程中的相关情况。/ ^. y3 q0 C. _
排查下来发现:润滑冷却油路上的老式过滤器堵塞较严重;另外得知,设备改造时更换了工作台的环形导轨板,而现在所用的锌铝合金导轨板,其隔热性远不如原来夹布胶的好。
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15 解决措施4 Y, E5 ~' N6 d, j! H
我们根据上述情况采取了如下解决办法和补救措施:
$ T+ ]5 X! K& d% `15.1 去掉老式过滤器,安装一个带油路堵塞报警装置的新型过滤器;, L/ c9 p# H$ i# T8 ~2 w* m
15.2 适当增大开式油槽润滑冷却油的流量;, Z% d' ?" S. F5 h4 q% r$ h+ _
15.3 精调底座安装水平及相关几何精度;
, N- j) S8 c" T15.4 加装油冷机,用以维持环形导轨副温度的基本稳定。9 ]0 @' K; M8 q$ D' _% x! G
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16 维修结果8 T/ o, f+ H, ^& G- { Q6 Z, u+ m- P
经上述方法处理后,环形导轨副的温度变化得到了有效遏制;无论从哪个方向加工出来的平面度都满足了技术要求。问题终于得到了圆满解决。% L5 ?0 [/ ?- S/ D6 e* m
" T1 {7 c! O+ V/ O17 主题讨论1 q$ S: ~0 N: f0 l, ^" }+ _) g. R7 C* @/ V
说到这里,也许有人不禁产生疑问:9 A( p1 i. L' o9 f
17.1 环形导轨与油液的摩擦系数很小,为什么温升会这么大呢?
8 Z& ^5 I; o) [' M2 H/ h, M5 p17.2 为什么热变形会影响到加工精度呢?
% p# R8 m" x7 e0 T! m8 p对此,我们从物理学和机械设计原理中就可以找到答案。
' s: i& Y* Z% x首先我们知道,凡相互摩擦运动的物体都会产生热量,这是物质世界不可避免的一种现象。相对运动速度越快,产生的热量也越大。& O0 q) }$ V, a' H: ^7 g
尽管导轨与油液的摩擦系数很小,但工作台在持续高速旋转情况下,必然会导致工作台和底座温度的逐步升高,继而产生热变形。太空船与空气的摩擦系数不是更小吗?可当它返回地球时不是出现了令人揪心的火球吗?! y: `2 A3 p. ~2 l1 o& O7 k! w+ x
我们还知道,钢铁的线膨胀系数是1.2×10-5/℃。通过一般计算得知,一米厚的工作台和底座,当温度变化的平均值为10℃时,它们的尺寸就有0.12毫米的变化。这就是说,距离地面1米高的工作台面,就会有0.12毫米的高度变化。- s- R+ ~2 x5 w% t; D
再从设计上来看。为了克服热变形问题,维持机床各运动副温度的基本稳定,设计大师们总是会拿出奇思妙想的办法来进行应对。环形导轨副的恒温设计就充分体现了他们的聪明才智。下面来见识一下他们的绝招吧。+ [ f% w4 ^: k0 L! s! \
第一,工作台环形导轨板采用的是夹布胶木板的,它具有良好的隔热性;第二,底座环形导轨上设有足够多的开式油槽,用来对环形导轨副进行强制性的冷却。
& \ [6 A: S, d6 l- A最后从装配角度来看。我们知道,机床所有零部件的配合精度都是在同一环境温度下装配完成的,任何较大的温度变化,都会改变它们原有的配合精度。
! j1 U- R$ [6 X9 `! K值得一提的是,机床整体的温度变化,如季节性的温度变化对机床的影响,远远没有局部热变形的影响大。热变形不仅使零部件的尺寸发生了改变,更重要的是形状也发生了改变。该设备正是由于存在这样的问题,所以才导致了平面度加工不好的问题。
/ K: E- t0 A% @9 S/ c1 \2 f下面的示意图大致描绘了工作台和底座热变形的情况。
7 i! A5 K0 k+ j2 _17.3 图一是工作台的正常模样) r, G! g* Y* J& h/ N1 p$ a. s, O Q! s9 x
" j$ W8 p, x {2 a9 S8 f+ D% X17.4 图二是工作台热变形后的不正常模样. Q7 x) `. a z9 G' l" F7 m* U
W. s6 ?6 [* Y- h* k3 f! U; l$ i 机床因局部温度变化而引发故障的例子还有很多。例如龙门镗铣或落地铣镗床工作一段时间之后,出现滑枕移动憋劲的现象;卧车工作一段时间之后,静压主轴会抱住的情况;附件铣头工作一段时间之后,零位出现了较大偏差等等,所有这些都与局部的温升有关。9 S' H4 o6 o$ g
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18 结束语. b. G6 Z! D3 x- e! P9 f
这一维修案例充分说明,局部温度的较大变化对机床有着重大影响,它会破坏机床原有的机械性能和加工精度,引发各种故障。不仅立车如此,所有机床都不例外。因此,我们在今后的机床维修或改造过程中,一定要特别注意和防止这一问题的发生。/ J, F$ U5 _; v4 r! y, B N) F
& g5 t+ B g2 U$ \3 {6 J4 y$ T& P5 D3 s/ z$ D' G
2 Z( V# T" [3 c 洪哥 2016.03.20
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