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[转帖] 转向节内孔椭圆解决方案

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发表于 2010-11-12 23:51:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州

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摘  要:转向节机构不对称,导致机加工后内径尺寸椭圆变差大;通过退火处理,消除毛坯铸造应力,达到工件综合性能及尺寸要求。
' f! L* W( @" L- v4 [! R关键词:转向节内孔椭圆 解决   
* r. L7 j" d9 U3 d( Z  j    1 问题描述
% e( Q( G! v* f    转向节材料:QT450-10,表面喷丸强化处理。现加工工艺为:镗φ82-0.078mm内孔,再以内孔定位,套车外径。问题点:镗孔完成后,内孔尺寸合格,椭圆0.01mm,套车后测量内孔尺寸,椭圆0.03-0.045mm。为便于查找变差点和数据分析,在内孔的内外侧和垂直方向上分为4个部位,对称方向上的8点作为测量内径的测量点,分别为A、B、C、D。
8 k* j& E! q9 t! U/ A" V    抽取5套(左右各5件),使用测量工具:内径千分表,精度:0.001。尺寸见表1。
! I4 C) Z; I" f- D" ^. k         左件  3 N" D5 q: W* ~: Q  I1 n. t  U
    序号    A        B        C        D    椭圆度
5 }' B4 W4 R8 }  ^; z     1   81.913   81.883   81.915   81.913  0.032
+ w( G- n& K# L: Y. E     2   81.923   81.887   81.926   81.923  0.039
. a0 |1 F9 f. z7 j     3   81.914   81.88    81.917   81.915  0.0374 s5 i& x: Z) n; ^! s0 [
     4   81.914   81.883   81.914   81.905  0.0318 h6 @& C  d. ^+ T& ]4 X( ~. y
     5   81.916   81.881   81.92    81.926  0.045
1 z' c! T8 t0 S4 K& V     左件椭圆均值:0.0368( w* l, ^2 C0 u" \
         右件8 C7 a8 q  }7 c  M6 }
    序号      A       B        C        D      椭圆度
7 D+ h/ h9 k+ b" s8 z  ^' y5 I- `     1     81.897   81.877   81.91    81.895   0.0337 I3 n; h5 D" S  L, A
     2     81.914   81.885   81.916   81.912   0.031
; K* K( ]7 |& t8 B+ e7 O2 B     3     81.919   81.884   81.925   81.924   0.041! X! l5 W5 v( C+ i/ F
     4     81.915   81.886   81.916   81.914   0.03- O. H# r6 X: c
     5     81.921   81.885   81.927   81.917   0.0420 K- o. G5 O: M$ `1 S$ M0 y
     右件椭圆均值0.0354
3 V+ X( t  y" Q  n" V    通过表1数据显示,尺寸主要变差点在B部位,且左右件变差部位一致。
! J- S3 {! A( v! [( R. ^" o    2 原因分析
  v6 M7 n: F0 c# C( R: G# d    2.1 化学成分及金相分析:检测工件化学成分:C:3.8%,Si:2.6%,Mn:0.28%,P:0.03%,S:0.03%,Mg:0.03%化学成分符合产品标准。金相分析:基体组织:铁素体,珠光体≤25%,符合产品要求。浸蚀方法:4%硝酸酒精溶液。
7 Z2 t2 c+ k  O3 v& t* A    2.2 结构分析:铸造结构工艺性分析,Y—Y方向结构不对称;单边加工量4.5-5.5mm,加工量大。 5 A0 E2 ~$ E& Y) B7 b+ Z
    根据以上现状分析,由于铸件结构不对称,铸造过程中,各部分的冷却速度不同,在同一时期内铸件各部分的收缩不一致。但铸件各部分彼此相连,互相制约,不能自由收缩,因而产生热应力。经切削加工后,应力释放,是造成内孔椭圆变差的主要原因。为解决椭圆大的问题,通过热处理方式,对铸造毛坯进行退火处理,成功解决了这个问题。
) p, [% V# f1 _, a    3 热处理工艺- o3 K' t* n1 N' q
    将工件随炉缓慢加热到Ac1以下的温度,约600±10℃,经4-6小时保温,随炉缓慢冷却至250-300℃出炉空冷。1 [& T0 R  c+ V! D- v8 J& |/ d
    4 试验结果, Q9 B5 r4 r2 q
    4.1 对退火后的工件进行机加工:镗孔、套车外圆后,检测内孔尺寸,见表2。( Q4 _8 n/ H: Y3 w0 o
        左件, @+ d$ ?4 \( y
    序号      A        B        C       D      椭圆度
8 j( P7 k" H/ L( [4 l     1     81.902   81.91    81.907   81.9     0.01! i# e! j5 o  A* X, \- p, C
     2     81.908   81.918   81.913   81.915   0.01
8 P  r" p2 b& z- G. E3 `! u     3     81.908   81.918   81.91    81.921   0.0138 j" Z3 P- K$ _5 d+ B
     4     81.912   81.925   81.913   81.933   0.021! l2 ?0 X8 b% C- V1 A' z  a
     5     81.9     81.91    81.907   81.922   0.022
* s# N- r* z/ e: ~3 T: ~! q     6     81.892   81.9     81.9     81.922   0.035 J* B" X7 l% j& [
     7     81.9     81.9     81.903   81.917   0.017
% ?: S. L. K' b     8     81.891   81.89    81.895   81.898   0.008
) S$ n0 B2 F- o/ g  {- T; o     9     81.907   81.902   81.9     81.92    0.024 A# Y* m, `/ N
     10    81.897   81.902   81.891   81.913   0.016" h7 a& ?5 q! T* m. a/ i3 w) ~
        右件 ) ~1 w: }+ r9 E7 J! r: b
    序号     A         B        C       D      椭圆度. @, Y0 c8 U/ H; d& J; m0 W
     1     81.908   81.908   81.905   81.925   0.020 O3 _2 n' b" S4 D8 w+ d
     2     81.908   81.913   81.91    81.922   0.014+ U' d! {- c* N8 F$ K3 R
     3     81.907   81.917   81.91    81.925   0.018# Z* m( [* z6 J$ v3 }/ d8 v" E
     4     81.912   81.918   81.915   81.931   0.019/ B* x4 Y/ x+ k# [( q5 T8 d$ d% z" L
     5     81.899   81.908   81.902   81.916   0.017
+ i1 p, L) b; f2 G2 i# Y3 Q     6     81.89    81.9     81.892   81.912   0.0134 Q$ b) H6 n6 i
     7     81.895   81.908   81.897   81.914   0.019
7 Y& h7 z9 V" D. L     8     81.887   81.895   81.888   81.908   0.021
3 P1 a& L3 z7 |2 O. N6 I$ _     9     81.902   81.903   81.905   81.91    0.008
' p0 b$ [' ?& w# `; j     10    81.89    81.889   81.893   81.894   0.005
  \# C, T5 ]3 {$ Q     右件椭圆均值:0.01545 t7 [& ~% W4 M" m
     左件椭圆均值:0.0167数据表明,工件通过退火处理,椭圆明显减小。
& U( q- _6 t3 W5 f8 g9 e1 R    4.2 金相分析:对退火后的转向节进行金相分析,基体组织:铁素体,珠光体≤25%,符合产品要求。
) E/ w. \% e: \  ~     浸蚀方法:4%硝酸酒精溶液。) w& ?! k  ^0 W9 a5 h; s9 T
     5 结论
. F3 {" \- i" K: g) W; K) L     生产实践证明,球墨铸铁转向节经退火处理后再进行机械加工,有效的控制了工件的加工应力,椭圆明显减小,且基体组织合格,保证了产品品质。
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