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发表于 2008-11-18 16:35:54
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来自: 中国湖南衡阳
50Mn18Cr4型护环钢,由于铸锭晶粒粗大,柱状晶带发展,而且加热时对过热敏感,故可锻性较差,热锻时容易开裂。锻造应采用合适的锻造温度范围和成形方法。
# V" V {4 R! `+ A 50Mn18Cr4型护环钢的始锻温度选1180~1200℃为宜。该钢种在660~800℃范围内材料塑料显著降低,因此终锻温度应该严格控制在850℃以上。
9 q# v. _/ e4 x" O/ s2 _ Mn18Cr18N钢与50Mn18Cr4对比,化学成分显著不同点是:铬含量高、氮含量高、碳含量低。所以钢的热塑性明显降低,热锻开裂倾向增大,因而采用控制热成形,及时消除裂纹隐患尤为重要。所谓控制锻造,即严格控制热锻温度范围、控制应变速率,改善变形应力状态。这样不仅能防止裂纹缺陷,而且能提高内在质量。
6 V# P4 o$ y( u9 ^ I* { 镦粗开裂是由于切向拉应力过大或材料塑性低。选用合适的变形温度和镦粗变形量,或者在模内镦粗,可以防止此类缺陷。! c6 U/ u1 z$ t5 b6 A o! R5 ^, x0 h
50Mn18Cr4型钢再结晶温度(约750~800℃)高,软化能力弱,墩粗时坯料上、下端面金属温度降低得很快,当较大的激粗变形后,如金属硬化得不到恢复,再马上冲孔,则由于端面塑性低,又处在拉应力状态下,孔口部位常易产生裂纹。如果将镦粗和冲孔分别在两火次进行,则可避免此类缺陷。
7 }! v T0 j+ k) c ^5 X(1)生产流程# h p! _+ {% S5 y+ L5 c) a l
冶炼、铸锭——锻制重熔电极(亦可铸造电极)——电渣重熔(ESR)——热锻制坯(控制锻造与高温形变热处理)——粗加工——变形强化(液压胀形或楔块模具扩孔法)——去应力处理——检验、包装。! |1 W; a& I. w+ ~6 f6 A3 L
也有不采用控制热成形与控制冷却,而用粗加工后,固溶化处理并变形强化。该方案流程长,质量不易控制。" _( O! G# j/ C" X8 W
(2)技术要求4 i. {2 @% ^# E
大型护环系高应力、重负荷、易失效的关键件,所以技术要求很高。生产护环除了满足用户订货条件外,希望达到美国西屋电气公司标准(P.D.S10725BR级)。
6 u0 x6 i+ b1 I5 P# H, T& m# G. n (3)冶炼与电渣重熔
) v& `2 t K- n' Z; b 鉴于高强度与抗应力腐蚀的要求,选用Mn18Cr18N钢。该钢中含碳量低(ω(C)≤0.12%),氮高(ω(N)≥0.4%),铬高(ω(Cr)=17.5%~20.0%),硫、磷低(ω(P)≤0.05%,ω(S)≤0.015%),且总合金量占钢水总量50%以上,冶炼难度很大。在电炉上采用氧化法为主的操作,得到满意的化学成分。& W2 Z: u& \6 A, t( d- B
重熔中采用以 CaF2和 Al2O3为主的渣系,注意电功率不宜过大,熔化速度不宜过快的原则,保证了电渣锭的质量。9 s% t5 O( u' @9 n. r8 f
(4)加热与锻压
* @& y& X: K' Q: l Mn18Cr18N钢系奥氏体本质粗晶粒钢,高塑性温度区间较窄。热加工变形抗力较大,有很强的过热敏感性,容易过热、过烧。为了得到比较细小均匀的组织结构,必需合理制定并严格遵守加热规范,必须严格控制热力学因素,实行控制热成形与控制冷却方案。即控制温度与变形的参数和最佳匹配关系。变形后,控制高温停留时间,控制入水冷却速度,得到良好的形变热处理效果。经过该方案制成的环坯,组织细小均匀,工序简化,综合力学性能高,为下步变形强化,提高性能奠定了较好的基础。
0 D6 I) s7 O% O0 i$ F7 T/ N 为防止过热和晶粒过于粗大以及碳化物大量析出,最后一火锻造温度范围取为1180~900℃。
. e1 Q: b% p+ f+ p# n/ G3 ` 电渣锭的锻造工序为:轻压滚圆,压下量为20mm左右;锻粗、冲孔时要防止鼓肚裂纹与毛刺;然后芯轴扩孔,芯棒拔长,要求转动均匀每次压下要均匀锻透,锻压过程中发现裂纹及时清理,以防裂纹扩大。
; ~1 O# F7 R$ N1 U (5)扩孔强化9 Y6 }7 g1 f9 p: S7 ~( ]4 E
该大型护环需在120MN水压机上用楔块模具冷扩孔强化,或减压法液压胀形强化,在形变强化过程中应合理控制工艺参数,保证均匀变形。
- _3 D# E4 s1 h$ n3 z+ c 最后经330~350℃,12h,稳定尺寸,消除应力回火。( ]( l- g& p5 @5 e# |4 R5 n
(6)质量检验结果
( @) o8 f" y: d2 b# u# y" B' A0 w- g' N 化学成分达到用户要求及美国西屋电气公司标准。其中N含量检查结果为ω(N)0.52%~0.60%,用户要求ω(N)≥0.4%,西屋公司要求ω(N)≥0.50%。
- b) d; Y) g2 P 力学性能全部达到标准,其中σ0.2用户和西屋公司要求为1030~1170MPa,检查结果为1074~1083MPa,伸长率δ5要求为 20%,实际为 20.5%~25%。
* M; }# k Q' h/ y5 C 晶粒度规定标准为优于1级,检验结果为5~4级。
- V4 ^6 J" h b! x 磁导率,要求μ≤1.1,实际μ=1.0015。尺寸检查符合图样要求。; D f8 y7 p5 P7 S5 ^
超声波探伤,要求纵波≤φ2mm 缺陷,实际未发现≥φ1.6mm缺陷。横波,未发现≥1/2 基准线的回波。4 Y7 Z4 d; p1 l: o
液体渗透探伤检查未发现缺陷痕迹显示。
' `/ }* a% r, [& c 综上所述,以上工艺方案、工艺参数、质量控制技术是可靠的,产品全面满足用户订货条件,达到了美国西屋电气公司P.D.510725标准的BR级指标,相当80年代国际水平。 |
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