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发表于 2008-11-16 16:30:07
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来自: 中国吉林吉林市
珍亿结晶罐爪形弹性联抽黑改进‘
% C% z3 r# b; g欧阳雪娟
# @3 g2 A( y9 p(江西应用工程职业学院,江西萍乡337042)
, j4 g E. z; J6 ?" B9 \摘要:膨化结晶罐运动特点是正反转频繁,扭矩大。要求联轴器有足够的机械强度,以保证工作稳定可靠。/ `# V8 {3 k. L# t- ?$ r( ]
关键词:膨化结晶罐;爪形弹性联轴器;应力集中;技术改进2 a; P ` ~ ~
中图分类号:TQ560.5 文献标识码:C 文章编号:1006一2572(2005)04一004。一。
+ }6 U$ u8 {" I, s1 ]( CIagtov of Claw Elastic Coupling in Fapaneiat Crystaline Pot
l! d, E2 r. B/ U3 POUYANG Xuejuan
+ j* F9 H9 c6 i" [(Jiangxi Vocational Institute‘Applied Engineering, Pingxiang, Jiangxi 337042, China)
3 X1 Z6 [0 }1 t& A$ d, JAbstract二According to the movement characteristics of the expansion crystalline pot, the author demonstrates that that suficient mechanical
/ K2 v" o! G" J3 r! j1 [: vintensity of the coupler wil guarantee the stability and reliability of the operation.
: j n+ d& M$ |Key words: expansion一crystalline一pot; claw elastic coupling;comprehensive functions stress一二ntration; technological improvement
/ P5 i6 k. n& a& Z从(J) 膨
: s. H4 I7 p7 T& E* V) U! o化/ a3 B/ V6 @% V. p, @3 v8 Z/ Q
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药
6 B9 p0 j& M- S8 u9 P* ]( S0 u) \& p+ g生
& }- r* G" h1 v+ c C9 I产线的主要机器,硝按在干燥机内真空膨化、形成微小
! ?% \, K2 z9 t8 m气孔,提高硝按敏感度,从而可直接采用八号雷管起爆。
/ z; h; A; y, K& l1 问题的引出
; n$ P' d% f+ x硝按在膨化罐中进行膨化及出料时,膨化罐频繁地- F) \6 V. j! v- S
进行定位启动,正转启动,正转停止,反转点动,在启动, e4 W9 f& z7 `; F6 \. ]
和停止的瞬间,机器的负载相当大,造成巨大的冲击作: B* N7 ^, v' A( J
用,因此在摆线针轮减速器与出料斗螺旋联接时使用了& F/ |, A+ o: C( X7 _6 T
爪形弹性联袖器,以达到缓冲吸震的目的。3 V) ] |0 W* [# S6 X1 Y
萍乡矿业集团661厂1999年10月膨化罐投产,到5 ~/ E; W3 z! \( X0 Z L
2001年4月爪形联轴器由于严重断裂而报废。由于联
1 g6 Y" ?, d3 o3 f轴器与其轴的配合属于过盈配合,在拆卸时花费了大量
& r0 m+ O) I+ ?! C时间、人力和物力,并延误了工作计划,影响了产量。
7 x; h, d7 o, T" C0 ?3 }4 h观察报废的联轴器,发现未断爪的根部存在明显的+ }2 \5 l5 P: [7 c
裂痕,而已断爪的断裂部位与裂痕存在部位一致。虽然
1 ]6 J' q- k `0 O有弹性块的缓冲,但爪最后还是沿这些裂痕折断。7 _) S2 b1 N% O
2 失效原因及技术改进措施1 J7 G; G( s6 R
2.1 失效原因
' `9 w3 F+ @/ f( N0 a9 t(1)报废后的联轴器爪表面粗糙度偏高(Ra6.3) o- U X: `5 G& P. ?& Z i3 C3 g
(2)联轴器A,B两半的爪与弹性块配合后仍有间隙: |7 Y5 J$ F, q+ Y7 u3 ]6 [7 g& ]
(1.Otnm),引起反向空程,冲击作用加大。. \8 d7 w* R7 f; O9 p
(3)报废的联轴器使用ZG45钢,该材料应力集中敏
2 i4 Z: T) E" h0 _# B+ Z* ^& i: V6 N感。强度极限越高,应力集中敏感程度越大,消震性低。
1 O7 @4 @ @# k8 a8 H(4)联轴器的爪与根部圆弧过渡值很小,几乎接近2 \7 @% d3 X1 E$ n
900尖角,这类过渡形式极易产生应力集中,使应力极限
7 b6 T. |# e8 Y7 |$ B显著降低,在冲击力作用下,容易产生疲劳裂纹。
7 }, r5 `7 K1 C3 e; A6 f2.2 技术改进措施
5 i( Z9 C" v; r+ |0 g& P& |2 H(1)降低结合面的表面粗糙度值。联轴器在频繁正
+ J. a# q; _/ U反转工况下产生疲劳裂纹,表面粗糙度值越小,表面缺
9 T7 M2 @% o- m% V陷越小,耐疲劳性越好,将表面粗糙度值改为Ra3.2,' z9 S( a6 R0 M4 x) V" E
(2)严格控制A, B两半与弹性块的配合间隙均在5 Q2 R- i$ x; l! r" \ L
0. 3rnm以下,避免由于反向空程而引起的冲击。3 B4 n: b* X! T& M
(3)零件材料用QT60一2代替铸钢ZG45。球墨铸
6 z' x" u% G5 e. t7 F, Z铁的应力集中敏感度小,消震性能好,只比灰铸铁稍低,7 i$ P6 R8 A- U6 r! Q
机械性能(强度,弹性,塑性)略逊于铸钢,抗磨性好;
* k4 |: o8 h* P$ C! N) z* i' p1 m6 Z其性能比较如下表:4 m4 O5 d% |8 b. h. \. M
彗能。b Qo.2 as热处理HB! F A, e& Q6 r, ^: j4 o) }& J) Z
材料(MPa)
" P+ u( g0 {! T: H高中5 y" _- [5 K/ G" ^
ZG455 ]" L$ b" n! w( B
热稳. f/ a2 I- N7 J1 a! b. P5 V
定性
0 g7 d( ^" ^6 Y0 bQT60一2( j5 d! l4 f9 p" r0 h9 h. x
正火156一2 158 ]0 V3 d% C1 P% n9 K% x- t" @
正火229一3 20
; c) f# @4 U* M8 s) B `5 v A* p(4)增大爪根部的过渡圆角。在结构允许的条件下
c) J* I0 \( D# e, n1 `适当增大过渡圆角是减少应力集中的重要途径之一,将
. h) a2 }1 I u$ `+ I6 P$ V90。尖角改成R10圆弧过渡。+ A" \0 D: L; m' z ^
3 结论
$ p" n/ A1 E( S- q实践证明,改进后的爪形联轴器自2001年5月安
! v; v" C, G4 a3 A1 Y7 a装,至2004年底报废,一直运行正常。在三年半的时间
8 S% @$ `0 Y- i3 C3 F. H5 i, G里车间的产量是改进前一年半产量的近3倍。每对联8 j' ~3 s o/ U+ i3 F/ Y) W! u
轴器外委加工成本比购进原厂成品节约资金近千元,同6 p% W6 G* I f/ P
时减少了维修的次数,保证了单位的正常生产。 |
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