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[讨论] (原创)5〃石油钻杆接头试制过程

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发表于 2007-4-6 15:39:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西长治

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5〃石油钻杆接头试制过程
8 v3 a3 [: x  ]1 F/ Y6 I: a7 x
一、   制定石油钻杆接头技术条件规范,及工艺流程:下料、热冲、热处理、机加,组织锻造分厂、有色金属分厂和机加分厂进行试制前工艺工装的准备工作。
- r; ?5 ~; C( A8 k/ ]* _8 B' H7 Q9 c二、对购回的原材料37CrMnMo Ф170㎜进行取样,送计量理化处进行材料化学成分分析,结果符合AISI 4137(H)的要求。# }# J- Z6 `% A3 `
锻造分厂首次进行试制。# X' Z, d5 ?5 Y9 A8 m
工艺路线如下:
( H$ }! V5 N  N( Z% R下料:高速带锯机;4 E5 ?* k2 w; x6 |4 A1 Y4 C0 \8 r
加热:自制500KW 中频加热炉;8 d! S' m3 ?2 e* z
压型、点窝、冲孔:630T油压机(双工位);
/ z# I- Z2 M. r6 z: e" R检验:尺寸检验、壁厚差检验、外观检验。
' R) U. Y& o; O* ] 由于毛坯重达75KG左右,得用平衡吊把它吊到中频炉口,再用空气推进炉体内,从第一个毛坯开始加热到出来,长达45MIN.加热温度控制在1245度,温度加热基本均匀,可以冲压!
5 r( s5 d6 I( u( |1 f" Y3 j 模具工装,没什么难度!冲头是个关键!特殊材料!H13,从西安某航空企业搞回来的!4 u( U" n4 o" x
试制结果如下:
  v/ j) v% W3 _4 l5 P* k9 {外螺纹:压型毛坯高:395㎜,成型后总长:460㎜1 N+ v- ]4 i& j8 o0 }
        锥底部有R15㎜左右的端部圆角,
( M. |& U, L1 }& I  H2 C) t( \4 b        口部有3㎜~5㎜的马蹄,' z) t& {! l, K) o+ V) C8 o/ R6 M
        口部壁厚差 1㎜~2.5㎜。
6 L! c4 n. C/ K; e# m4 V. y! L内螺纹:压型毛坯高:340㎜,成型后总长:430㎜,
' B/ {/ N# l, P$ M8 R7 T        口部壁厚差 1㎜~3㎜。
* w" Q, ^7 e1 w+ }! Y在有色金属分厂热处理后,转机加分厂进行首次工艺工装试加工,机加结果,内孔有黑皮。, |- o4 U8 g2 k* X
根据试制检验结果分析,壁厚差是关键问题。经分析,造成壁厚差的原因有两点:
( b" e7 `  D, q) A1、        加热温度不均匀;
; V6 s  O5 s! y0 }6 \2、        模具在生产过程中的偏移等是造成壁厚差的主要原因。
: H0 \  W7 c& D$ T! N因此,要解决内孔黑皮的问题,首先考虑到增加内孔加工余量。把冲头车小3㎜。
. N5 \, {. t' h; e再次试制。
' C$ C  w1 j% X4 u工艺路线如上,冲头缩小3㎜。9 M, L. H$ I. U4 n  O3 s
试制结果如下:
( d, F& W- x- g; j$ ?外螺纹:压型毛坯高:395㎜,成型后总长:453㎜
' S& H5 K1 E" ?        孔深:400㎜  内孔Ф62㎜  ! ]7 h/ h) R* h( ~; [4 R& h# P( x7 Q  V
        底部壁厚差: 1.5㎜ (1件)3㎜(1件)
0 w" L+ W! K' _" m& u        外观无表面缺陷8 C1 k) r) B, i0 \4 J& l
内螺纹:压型毛坯高:340㎜,成型后总长:430㎜; z. b1 H- P0 m. H# t
        孔深:400㎜   内孔Ф82㎜( Z3 _! G/ o" `5 F0 T
        底部壁厚差: 3㎜ (1件)  4㎜(1件)
8 ?" p4 H3 v4 Q) d  K* K外观无表面缺陷。
2 u4 X  p) [  q0 y7 o6 ]3 y7 ?经过详细热处理,工艺如下:4 F& m$ N5 \+ x6 {
    石油钻杆接头热处理工艺,包括淬火、回火热处理,其特征是按如下步骤和工艺参数进行操作: & q9 J3 ^0 j" o1 c: A$ e
(1) 装框:将石油钻杆的半成品接头装入料框,焊颈端朝下,相邻接头间距不小于25.4mm
1 F5 Q1 t6 g! m8 ?. U1 E(2) 淬火:
, i! L! B, b( ]* }; @    a、将井式淬火炉升温至850℃~900℃,接头装炉,加热,保温 4595分钟; % {: i* a9 Q5 y5 K& N: H
    b、出炉前510分钟搅拌淬火液,淬火液为AQ364水溶液,温度调整为34℃~38℃; c、接头吊出炉膛,10秒钟内快速进入淬火液,并作周向转动810转,冷却时间至少为5分钟; 2 s2 A' t2 m1 e5 [
d、每炉抽出一只接头进行洛氏硬度检验; 8 \; {% k2 o, s: W
    (3)回火:将井式回火炉升温至560℃~670℃,接头装炉,启动风机,加热,保温120180分钟;再将接头吊出炉膛,冷却至常温;
  s& `% D5 g) s. h    (4)检验:回火后的接头每件进行布氏硬度检验,合格者入库; , t1 s# ?$ z9 V% T. o9 F/ S( ?
    (5)硬度不合格接头重新热处理:硬度偏高的接头重新回火,硬度偏低的接头重新返淬,返淬次数最多三次。  & I) V9 v; @8 `
: k3 Y- l1 g& h. p; G
在机加分厂,先打孔,扒外皮,车内圆,车外圆后成货!
, @! E8 s# V2 w! [三、   检验结果
! D. p+ u# D, A% |1 Q& X

4 q& n7 @$ M! R9 _[ 本帖最后由 enil 于 2007-4-6 20:11 编辑 ]

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参与人数 1三维币 +13 收起 理由
jianghuamh + 13 好资料,感谢对论坛的支持!

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发表于 2007-6-14 12:50:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
不错,谢谢分享,希望你门生意越来越好

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参与人数 1三维币 +1 收起 理由
jianghuamh + 1 参与奖

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发表于 2007-6-17 00:25:24 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
楼主讲得很详细,但是不知道你们工件的硬度是多少。后续机加工能否进行。要知道合金刀、合金钻头都是很贵的,尤其是进口的。

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参与人数 1三维币 +3 收起 理由
jianghuamh + 3 技术讨论

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发表于 2007-6-18 15:45:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山西大同
这样的资料确实有实用价值
发表于 2007-9-13 21:39:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
是啊,粗加工前的正火硬度很难保证,总偏硬.我这使用温度870±30度,3寸半的保温2小时多点,出炉空冷总偏硬,打算炉冷到700度在出炉试一下

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参与人数 1三维币 +5 收起 理由
jianghuamh + 5 技术讨论

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发表于 2007-9-26 10:36:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山西长治
哈哈   企业机密都这样被泄露!!
发表于 2007-11-19 13:33:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
好资料,非常感谢提供!
发表于 2008-5-20 08:38:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
应该不同规格的接头采用不同的冷却泵,一定要注意,否则要裂的.

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参与人数 1三维币 +5 收起 理由
jianghuamh + 5 技术讨论

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发表于 2008-12-11 20:28:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博

回复 1# enil 的帖子

你好领导-你们的工艺好像没我们的先进--你们的内孔好像没冲到底啊--还要在车床打孔--我们可以交流技术吗--我公司也干过-------QQ165624802
发表于 2008-12-15 10:52:19 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
接头成形说的很模糊啊,采用几个设备?是否一次成形?用的是多向模锻液压机对向冲孔的?本人QQ:306070787
3 m* W. c/ ]% l" P8 g5 ?# e! B很希望与大家进行探讨!
发表于 2009-4-23 08:09:31 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
好东西,可惜俺下载不了
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