2.原因分析及改进措施 5 d' i+ M: a$ \
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离子渗氮时,零件表面各处温度的均匀一致是保证渗氮质量的重要因素。由于离子氮化炉是在电场的作用下,氮离子轰击阴极,同时加热零件表面达到渗氮温度以实现渗氮的,这就造成离子渗氮零件温度常常很不均匀,各部位温度相差几十度甚至上百度,致使渗氮层的硬度和深度不均匀。所以我们从改善炉温均匀性人手,对齿圈渗氮后出现的问题进行分析并采取改进措施。 ' w% u- a0 j M) ~% s- I
(2)针对罩式离子氮化炉具有因零件上部散热大、温度往往偏低的特点,我们在炉子顶部设置了圆盘状的辅助阴极。工作时辅助阴极和零件一同起辉升温。由于辅助阴极的存在及相互热辐射的影响,提高了附近空间的温度,减小了零件这一部位的散热损失,因此使该处的温度升高直至和其他部位的温度相同。 / ^ v2 U. [: n4 I. B; k , W# E$ ?; X/ g5 @(3)调试过程中我们还发现,离子渗氮炉炉体外壁温度严重不均,外壁温差约有50℃左右。经分析认为原因之一是该炉体的循环冷却水路存在问题,原炉体水冷系统只有一处进水和一处出水,冷却水从炉子底部进入,从炉子顶部流出。在此种冷却方法下,在炉子底部,由于循环水的不断注入,使其温度基本保持在20℃;而在炉子顶部,由于冷却水被炉子所散发出来的热量不断加热,冷却水温度已达到70℃左右。另一个原因是该炉体设计上只有一层隔热屏,对零件的隔热起不到很好的效果。所以我们首先是对冷却水路进行了改造,在炉子中部增设一处进水口,通过调整两处进水口的流量,最终达到炉体外壁温度基本均匀一致,确保炉温更均匀;其次是新增加_,一个不锈钢隔热屏,成为双层隔热屏,这样可提高离子渗氮炉膛的温度,减小从工件到炉壁的温度梯度,不仅可以节省电能,而且也减小了工件各处散热条件上的差异,使得工件的温度均匀性得到很大的改善。 ; c i5 L4 W. k, k. S
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3.效果 1 j- o1 k: ?( U" s
% s! M. }3 g8 W8 Q针对离子氮化炉炉温均匀性问题,通过采取以上措施,齿圈经离子渗氮后,其变形、硬度、渗氮层深度及其偏差范围均符合要求,证实我们采取的改进措施切实可行而有效。