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标题: 数控磨床故障处理两例 [打印本页]

作者: zpc64    时间: 2011-1-28 13:41
标题: 数控磨床故障处理两例
北京第二机床厂生产的B2一K1003数控磨床,采用FANUC0 GC数控系统。由X轴(砂轮架进给)、Z轴(头架滑台进给)、C轴(修整器进给)三轴组成。X轴由伺服放大器A06B一印89一H104控制,Z轴和C轴由伺服放大器A06B一6089一H206控制,砂轮电机由三菱变频器FR一A540一7.5K一CH控制三挡速度。9 j3 R# s7 D1 ~6 D3 x% }/ d
1.出现101报警; |! J+ k" ^0 v& _
    机床在加工工件过程中突然停止,出现101报警(电源被切断时,编辑操作及储存程式资料内的记忆内容被改写)。按一般步骤在EDI方式下,将PEW内容改为1,关机;按住DELETE键开机。101报警仍存在,操作失败。存储器中的错误程序没有修正过来,只好先把存储器中的程序删除消除报警后,再重新安装程序。
% u' Y) A% c+ P( \8 @7 C    在EDI方式下,将PWE改为1;按住DELETE键关机;再按住DELETE键开机,此时101报警解除,程序删除;将PEW内容改为0;重新安装程序。% b- c' e5 k6 v6 R# C% x
2.出现319报警
" ~) U4 G- s& m# Y2 I    机床停机一段时间后开机,出现319报警(X轴编码器通信故障)。319、329、339报警一般都是由于天气潮湿,伺服电机编码器插座有水,导致接触不良、插脚之间短路造成的。首先断电检查编码器连线的两插座、插头,排除故障后重新上电,319报警消除,但机床又出现310报警(要求重新设置原点)。设置厉点操作步骤是:9 R. @4 ]5 o: t" g
    (1)抄下X轴(对应轴)的坐标位置值;
5 k/ ^# w5 R1 i    (2)在EDI方式下,将PWE改为1;
& `) z, f! F( t    (3)将编码器(21.0号)处参数改为0,坐标参考点是否建立(22.0号)处参数改为0;1 o: a% P* K! V1 m' U
    相关存储单元内容显示见表1。
3 J' y$ h# \% y% Z6 ~. M: U
[attach]1834617[/attach]
表中  APC   0:用于相应坐标轴的位置检测单元为电机的内装型脉冲编码器;) y" A$ ~9 _1 N6 P* O
         1:用于相应坐标轴的位置检测单元为分离型脉冲编码器或直线尺;+ j0 ?' S2 L! A* E/ ?
         ABS   0:绝对脉冲编码器的参考位置未建立;(将ABS替换成0)
+ Z. x" a3 c. [. o  Z* P* ^         1:绝对脉冲编码器的参考位置建立;(将ABS替换成1)# `+ s. l4 Z9 a; p, j
         (4)重新启动机床,建立坐标参考点(22.0号)参数改为1;
7 P# [1 m5 }1 U! y         (5)重新启动机床,用手轮将X轴移动到对应轴的位置坐标值(第一步已经抄下的值);1 O7 `, T0 C1 @" {$ z
         (6)将编码器(21.0号)参数改为1,PWE改为0;/ g" n; {6 X, g) q  y
         (7)重新启动机床。   





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